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Wolf-Henning Rech DF9IC Eisinger Str. 36/2 75245 Neulingen http://www.df9ic.de Untersuchungen an Rauschquellen

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Page 1: Untersuchungen an Rauschquellen - DF9IC...34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 4 Verstärkungsfehler • G OFF /G ON soll möglichst nahe Eins liegen• Bei eingangsseitig

Wolf-Henning RechDF9ICEisinger Str. 36/275245 Neulingen

http://www.df9ic.de

Untersuchungenan Rauschquellen

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 2

Rauschzahl eines Verstärkers

• Definition:

• Messung (Hot/Cold):

ENR : Excess Noise RatioY : Rauschleistungsverhältnis ON/OFF

Out

In

SNRSNRF =

1−⋅=

ON

OFF

GGY

ENRF

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 3

Ursachen von Meßfehlern

• Rauschzahlmeßgerät (Y):• Leistungsverhältnis falsch bestimmt

• Falsche Meßfrequenz, zu große Meßbandbreite

• Störsignale

• Rauschquelle (ENR, GOFF/GON ): • ENR falsch, instabil, temperaturabhängig

• Verstärkung des DUT ist abhängig vom Schaltzustandder Rauschquelle

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 4

Verstärkungsfehler

• GOFF/GON soll möglichst nahe Eins liegen

• Bei eingangsseitig gut angepaßten Verstärkern variiert die Verstärkung nur wenig bei kleinen Änderungen der Quellenimpedanz

• Verstärker mit starker Eingangsreflexion können sehr empfindlich auf Änderungen reagieren

=> Rauschquelle mit konstanter Impedanz:ΔΓ = ΓON – ΓOFF soll minimal sein

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 5

Messungen an Rauschquellen

• Impedanz (Reflexionsfaktor) mit VNA in beiden Schaltzuständen (hochaufgelöst dargestellt)

• ENR- Schätzung durch Y-Faktor-Messung mitSpektrumanalysator undhochverstärkendemBreitbandverstärker( 6 x GALi 19)

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 6

HP346A 5 dB ENR -18GHz

Y-Faktor

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 7

HP346A 5 dB ENR -18GHz

|ΔΓ|

144 MHz 0,0045432 MHz 0,0045

1296 MHz 0,0044

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 8

Eaton 7618E 15 dB ENR -18GHz

Y-Faktor

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 9

Eaton 7618E 15 dB ENR -18GHz

|ΔΓ|

144 MHz 0,078432 MHz 0,079

1296 MHz 0,078

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 10

MSC 65185 + 10 dB (extern)

Y-Faktor

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 11

MSC 65185 + 10 dB (extern)

Impedanzen bei niedrigen Frequenzen deutlich abweichend von 50 Ohm; außerdem dort nur niedrige ENR.

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 12

Rauschquellen mit Zenerdioden

• Sehr preiswert realisierbar, keine Spezialbauteile

• Hohe Rauschleistung bei niedrigen Frequenzen

• Nachteil: hohe Sperrschichtkapazität

• Zenereffekt: < 5 V dominierend

• Lawineneffekt: > 5 V dominierend

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 13

Rauschquellen mit Zenerdioden

Dioden mit Zenerspannungim Bereich von 10-20 V am günstigsten

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 14

Verschiedene Zenerspannungen

3,9 V (reiner Zenereffekt) 5,1 V 12 V

Zenerdioden verschiedener Zenerspannung, jeweils Y-Faktor 0-5 GHz, gemessen mit 20 dB Dämpfungsglied bei 6 mA Strom

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 15

Verschiedene Typen/Bauformen

ZD12 bedrahtet MELF unbekannt BZX84 SOT23 BZV55 MELF(Reichelt) (Reichelt)

12-V-Zenerdioden, jeweils Y-Faktor 0-5 GHz, gemessen mit 20 dB Dämpfungsglied bei 6 mA Strom

=> 12-V-Zenerdiode ist nicht gleich 12-V-Zenerdiode !

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 16

Einfluß des Zenerstroms

1 mA 2 mA 4 mA

6 mA 10 mA 15 mA

BZV55-12 V, jeweils Y-Faktor 0-5 GHz, gemessen mit 20 dB Dämpfungsglied

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 17

Grenzfrequenz bei hohem Strom

BZV55-12 V, 15 mA Y-Faktor 0-10 GHz, gemessen mit 20 dB Dämpfungsglied

=> Bei >6 GHznicht nutzbar

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 18

Einfluß des Lastwiderstands

Lastwiderstand Lastwiderstand50 Ohm 25 Ohm

BZV55-12 V bei 6mA, jeweils Y-Faktor 0-5 GHz, gemessen mit 20 dB Dämpfungsglied

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 19

Schaltungsentwurf

BZV55-12 V, 6 mA, auf 23 Ohm Lastwiderstand; auf Masseseite Hochpaß aus 2 x 47 pF und 22 Ohm. Integriertes Dämpfungsglied.

Stromquelle mit Temperaturkompensation (3,9 V Zener und B-E-Spannung BC858C)

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 20

Leiterplatte

SMD-Bauteile in Baugröße 0805, FR4 1,5 mm, Durchkontaktierung mit Nieten 1,2/1,5 mm

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 21

Baugruppe

Leiterplatte des Prototypen und mögliches Gehäuse zum Einbau (SUCOBOX)

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 22

Zenerdiode 15 dB ENR -2,5 GHz

Y-Faktor

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 23

Zenerdiode 15 dB ENR -2,5 GHz

|ΔΓ|

144 MHz 0,0033432 MHz 0,0033

1296 MHz 0,0019

Geringere Impedanz-variation als HP346A trotz 10 dB höherer ENR

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 24

Größere Bandbreite?

• Kleinere Sperrschichtkapazität!

• B-E-Strecke von Mikrowellen-Bipolartransistorenim Durchbruch (typ. ca. 5 V Zenerspannung)

• BFR90/91 und Nachfolger sind gut geeignet; hier: BFG93a

• BFP420 rauschen deutlich weniger (niedrigere Durchbruchspannung)

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 25

Schaltungsentwurf

BFG93a, 3,5 mA, auf 33 Ohm Lastwiderstand. Shuntkonfiguration, keine Frequenzgangkompensation; externes Dämpfungsglied (empfohlen: 20 dB).

Stromquelle mit Temperaturkompensation(3,9 V Zener und B-E-Spannung BC858C).

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Leiterplatte

SMD-Bauteile in Baugröße 0805, FR4 0,8 mm, Durchkontaktierung mit Nieten 1,2/1,5 mm

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 27

Baugruppe

Leiterplatte des Prototypen und mögliches Gehäuse

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 28

BFG93a+10dB 15dB ENR -6 GHz

Y-Faktor

+ 10 dB

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 29

BFG93a+10dB 15dB ENR -6 GHz

|ΔΓ|

144 MHz 0,072432 MHz 0,073

1296 MHz 0,068

Impedanzvariation ähnlich Eaton 7618E bei gleicher ENR

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34. GHz Tagung Dorsten 2.2011 Wolf-Henning Rech DF9IC 30

Zusammenfassung

• Zenerdiodenrauschquelle: bis ca. 2,5 GHz gut geeignet, geringerer Verstärkungsfehler als HP346A

• Verstärkungsfehler durch niedrige Lastimpedanz für die Zenerdiode minimierbar

• Rauschquelle mit BFG93a: brauchbar bis 6 GHz bei geringerer ENR, dort etwa vergleichbar mit professionellen Rauschquellen