universidad josÉ antonio pÁez · 9 situación actual vs propuesta...

158
2 UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ PLAN DE MEJORAS PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DE LÍNEA FINAL, BLOQUE 3, EN LA EMPRESA CHRYSLER DE VENEZUELA LLC, C.A Autores: Araque Deysi C.I. 17.570.115 Carrillo Osnery C.I.17.316.550 Urb. Yuma II, Calle Nº 3, Municipio San Diego Teléfono: (0241) 8714240 (Master) - Fax: (0241) 871239

Upload: nguyennhan

Post on 18-Oct-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ

PLAN DE MEJORAS PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE PRODUCCIÓN EN EL ÁREA

DE LÍNEA FINAL, BLOQUE 3, EN LA EMPRESA CHRYSLER DE

VENEZUELA LLC, C.A

Autores:

Araque Deysi C.I. 17.570.115 Carrillo Osnery C.I.17.316.550

Urb. Yuma II, Calle Nº 3, Municipio San Diego

Teléfono: (0241) 8714240 (Master) - Fax: (0241) 871239

Page 2: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PLAN DE MEJORAS PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE PRODUCC IÓN EN EL ÁREA DE LÍNEA FINAL, BLOQUE 3, EN LA EMPRESA

CHRYSLER DE VENEZUELA LLC, C.A

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de

INGENIERO INDUSTRIAL

Autores:Araque Deysi C.I. 17570115

Carrillo Osnery C.I.17316550

Tutor : Ing. Nelly Niño C.I.9224592

San Diego, Julio de 2014

Page 3: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

ACEPTACIÓN DEL TUTOR

Quien suscribe, Ingeniero Nelly Niño portador de la cédula de identidad N°

9.224.592, en mi carácter de tutor del trabajo de grado presentado por el(los)

ciudadanos Araque Deysi, Carrillo Osnery, portador(es) de la cédula de identidad

N°17.570.115, 17.316.550, (respectivamente), titulado. PLAN DE MEJORAS

PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE PRODUCCIÓN EN EL ÁREA D E

LÍNEA FINAL, BLOQUE 3, EN LA EMPRESA CHRYSLER DE

VENEZUELA LLC, C.A, presentado como requisito parcial para optar al título de

Ingeniero, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para

ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador

que se designe.

En San Diego, a los 11 días del mes de Julio del año 2014 .

___________________________

Ing. Nelly Niño C.I.: 9.224.592

Page 4: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO Pp

ÍNDICE DE FIGURAS………………………………………………..…. xii ÍNDICE DE CUADROS…………………………………………...…….. ÍNDICE DE GRAFICOS …………………………………………...……..

xiii xiv

RESUMEN………………………………….……………………………… xv INTRODUCCIÓ N………………………………………………………… 1 CAPÍTULO I EL PROBLEMA 1.1 Planteamiento del Problema………………………………… 3 1.2 Formulación del Problema…………………………...……… 10 1.3 Objetivos de la Investigación………..………….…………… 10 1.3.1 Objetivo General……………........................................... 10 1.3.2 Objetivos Específicos……………………………..…….. 10 1.4 Justificación…………………………………………………. 10 1.5 Alcance……………………………………………………… 1.6 Limitaciones……..………………………………….………..

11 12

II MARCO TEÓRICO 2.1 Antecedentes……………………………………...…………. 13 2.2 Bases Teóricas……………………………………………..... 2.2.1 WCM………………………………………………….. 2.2.2 Pilares WCM………………………………………….. 2.2.3 5’S……………………………………………………... 2.2.4 5W+1H…………………………………………….…... 2.2.5 5G’s……………………………………………………. 2.2.6 5 por que …………………………………………….... 2.2.7 4M’s………………………………………………….... 2.2.8 Administración de la calidad total...…………………... 2.2.9 Mantenimiento Productivo Total…………….………... 2.2.10 Desperdicios……...…………………………………... 2.2.11 Clasificación de Desperdicios ..…………………….... 2.2.12 Ingeniería de Métodos………………………………... 2.2.13 Línea de producción…………...……………………... 2.2.14 Justo a Tiempo…………………………………...…...

15 15 17 22 22 23 23 23 24 25 25 26 29 34 37

Page 5: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

2.2.15 Diagrama de Pareto...…….…………………………... 2.2.16 El diagrama de causa y efecto……………………....... 2.2.17 Tormenta de Ideas……………………………….…… 2.2.18 Actividades de no valor agregado……..……………... 2.2.19 KPI’s…..……………………………………………... 2.2.20 Ciclo PDCA…………………….…….………….…... 2.2.21 Kaizen………………………….……..………….…... 2.2.22 Diagrama de recorrido o spaghettis…..………….…... 2.2.23 Productividad…………………………………….…... 2.2.24 Matriz de Perdidas / Soluciones……....………….…... 2.3 Definición de Términos Básicos…………………………......

38 39 40 41 41 42 43 45 46 46 47

III MARCO METODOLÓGICO 3.1 Tipo de Investigación……………………………………..…. 3.2 Diseño de la Investigación…………..………………………. 3.3 Nivel de la Investigación……………………………………. 3.4 Población y Muestra……………………………………...…. 3.4.1 Población…………………………………………..….. 3.4.2 Muestra……………………………………………..…

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos……….…. 3.5.1Tecnicas……………………………………………….. 3.5.2 Instrumentos………………………………………….. 3.6 Técnicas de Análisis y Presentación de la Información……..

3.7 Fases Metodológicas...………………………………......….. IV RESULTADOS 4.1 Fase I: Diagnostico de la situación actual….…………………. 4.1.1 Descripción del bloque 3 de línea final………………. 4.1.2 Entrevista no estructurada aplicada….………………. 4.1.3 Resumen de las debilidades encontradas…………….. 4.2 Fase II: Clasificación y análisis de las causas…...……………. 4.2.1 Clasificación y análisis de las causas encontradas........ 4.2.2 Análisis de los costos de desaturación…………...…… 4.2.3 Aplicación de una tormenta de ideas……...………….. 4.2.4 Integración, clasificación y análisis de las causas….… 4.2.5 Ponderación de las causas………...…………………... 4.2.6 Resumen de las oportunidades de mejoras…………… 4.3 Fase III: Diseño de un plan de mejora para reducir los tiempos de producción………………………………………... 4.3.1 Propuesta 1 Mejora de inspección...………………….

49 50 50 50 50 51 52 52 53 54 54

57 57 77 79 80 80 80 90 91 93 97

98 98

Page 6: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

4.3.2 Propuesta 2 Redistribución ......……………………… 4.3.3 Propuesta 3 Balance de línea………………………… 4.3.4 Propuesta 4 Actualización de instrucciones…………. 4.3.5 Propuesta 5 Charlas de seguridad……………...…….. 4.4 Fase IV: Evaluación económica de las propuestas……….…... CONCLUSIONES…………………………………………………….. RECOMENDACIONES……………………………………………… REFERENCIA BIBLIOGRAFICA …………………………………. ANEXOS…………………………………………………………........ Anexo 1………………………………………………………. Anexo 2………………………………………………………. Anexo 3………………………………………………………. Anexo 4………………………………………………………. Anexo 5………………………………………………………. Anexo 6………………………………………………………. Anexo 7………………………………………………………. Anexo 8………………………………………………………. Anexo 9……………………………………………………….

102 112 120 126 128

134 135 136 139 140 140 141 141 142 142 143 143 144

Page 7: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

INDICE DE FIGURAS

FIGURA Pp.

1 Pérdidas en el Departamento de T/C/F………………………………… 08 2 Pérdidas de los bloques de Línea Final………………………………… 08 3 Templo de WCM y sus 10 pilares fundamentales……………………... 16 4 Matriz E………………………………………………………………... 28 5 Formato de desglose de tiempo………………………………………… 32 6 Resumen de Balance de Línea…………………………………………. 36 7 Siete desperdicios (MUDA)……………………………………………. 37 8 Siete pasos para realizar una organización puesto de trabajo………….. 38 9 Diagrama de Causa – Efecto…………………………………………… 10 Clasificación de los tipos de No valor agregado………….....………….

39 41

11 Ciclo PDCA …………………………………………………………… 43 12 Ejemplo de Diagrama de Recorrido……………………………………. 13 Diagrama de bloque. Funcionamiento interno del sistema…………….. 14 SWI LF-18……………………………………………………………... 15 Registro de cambios……………………………………………………. 16 Layout de LFIN-B3…………………………………………………….. 17 Diagrama de recorrido LF-12, modelo W2…………………………….. 18 Diagrama de recorrido actual LF-18, modelo W2……………………... 19 Diagrama de recorrido actual LF-19, modelo BK……………………... 20 Diagrama de Ishikawa………………………………………………….. 21 Reporte VLO…………………………………………………………… 22 Ejemplo de rutina de inspección……………………………………….. 23 Formato de condiciones críticas………………………………………... 24 Tote actual……………………………………………………………… 25 Tote propuesto…………………………………………………………. 26 Ubicación de tote propuesto……………………………………………. 27 Ubicación recipiente de desechos……………………………………… 28 Ubicación recipiente de desechos comunes propuesto………………… 29 Soporte para dispositivo de BK propuesto……………………………... 30 Tote propuesto para modelo BK……………………………………….. 31 Tote propuesto para modelo W2……………………………………….. 32 Ubicación de tote de materiales propuesto…………………………….. 33 Ubicación de la computadora actualmente……………………………..

45 58 63 63 67 69 70 71 92 99 100 101 103 103 104 104 105 105 106 107 107 108

Page 8: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO Pp.

1 Tiempos de Línea Final…...………………………………………... 9 2 Metodologías a seguir para los diferentes tipos de Kaizen................. 3 Índice de operaciones en secuencia de ejecución (SWI)…................ 4 Equipos y maquinarias del área de LFIN-B3…………….................. 5 Herramientas del área de LFIN-B3 actuales………………............... 6 Desglose de tiempo (Hoja de Observación)………………………… 7 Resumen de balance de línea actual………………………………… 8 Tiempos totales actuales de LFIN-B3………………………………. 9 Tiempo de pérdidas para el departamento TCF…………….............. 10 Perdidas por actividades de los bloques de TCF…………………... 11 Los 5 ¿Qué?¿Cuando?¿Donde?¿Quién?¿Cual? …………………… 12 Las 5 etapas de la solución de problemas………………………….. 13 Tormenta de ideas………………………………………………….. 14 Técnica de Grupo nominal…………………………………………. 15 Causas influyentes…………………………………………………. 16 Clasificación de NVAA……………………………………………. 17 Materiales LF-18…………...………………………………………. 18 Ahorro de pasos y metros para LFIN-B3…………………............... 19 Ahorro de pasos y metros expresado en porcentajes..……............... 20 Situación actual Vs situación propuesta NVAA..……….................. 21 Distribución de actividades propuestas………...………................... 22 Distribución de actividades propuestas LF-12...……….................... 23 Distribución de actividades propuestas LF-18.....……….................. 24 Cuadro comparativo de tiempos estándares….....……….................. 25 Resumen de balance de línea propuesto…………………………… 26 Cuadro comparativo de Desaturación…….….....……….................. 27 Índice de operación SWI actualizados……….....……….................. 28 Hoja de cálculos costo – beneficio NVAA.….....……….................. 29 Hoja de cálculos costo – beneficio Desaturación.……….................

44 60 67 69 73 74 77 80 82 89 90 91 94 95 102 106 110 111 111 113 114 114 116 117 119 121 130 131

Page 9: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

ÍNDICE DE GRAFICOS

GRAFICO Pp.

1 Resumen de tiempos de balance de línea modelo BK………….…... 75 2 Resumen de tiempos de balance de línea modelo KK…………..….. 3 Resumen de tiempos de balance de línea modelo W2…………….... 4 Porcentaje de pérdidas en el departamento TCF…………………..... 5 Pérdidas por bloque……………………………………..…………... 6 Desaturación por bloque…………………………………..………... 7 NVA por bloque……………………………………………….……. 8 Diagrama de Pareto………………………………………………..... 9 Situación actual Vs propuesta NVAA…………………………........ 10 Situación propuesta modelo BK……………………………………. 11 Situación propuesta modelo KK……….……...……………………. 12 Situación propuesta modelo W2……….………...………………….

76 76 81 86 87 87 96 112 118 118 119

Page 10: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

PLAN DE MEJORAS PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE PRODUCC IÓN EN EL ÁREA DE LÍNEA FINAL, BLOQUE 3, EN LA EMPRESA

CHRYSLER DE VENEZUELA LLC, C.A.

Autor : Araque Deysi Carrillo Osnery Tutor : Nelly Niño Fecha: Julio, 2014

RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito realizar un plan de mejora para reducir los tiempos de producción en el área de lineal final, bloque 3, en la empresa Chrysler de Venezuela L.L.C, estaempresa del sector automotriz dedicada al ensamble de vehículos se fundamenta en la filosofía de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico de la situación actual identificando las operaciones criticas que no generan valor al proceso, utilizando la técnica de Kaizen y análisis de las causas que origina el problema para así proponer un plan de mejoras que conllevé a reducir el elevado nivel de desperdicio y finalmente un análisis de costo beneficio de la mejora. La investigación es de tipo proyecto factible, diseño de investigación de campo, documental con un nivel descriptivo, con metodología cuantitativa, seaplicarán la Revisión Documental, Observación Directa, Recolección de Datos.

Descriptores: Desperdicios, mejoramientos Continuos.

Page 11: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

INTRODUCCIÓN

En la actualidad las empresas automotrices presentan la necesidad de eliminar

los factores generadores de improductividad, altos costos, largos ciclos, costosas y

largas esperas, desaprovechamiento de recursos, pérdida de clientes y todo lo que

afecte la calidad, originando disminución de participación en el mercado, con caída

en la rentabilidady en los niveles de satisfacción de los consumidores. Además, se

presentan retrasos en la producción debido a la falta de material por la liquidación de

divisas, esto conlleva a un ajuste monetario mediante la reducción de costos a fin de

lograr las metas propuestas por la organización en el año 2014.

La empresa CHRYSLER DE VENEZUELA LLC, utiliza como herramienta

desde el 2009 una metodología llamada Manufactura de Clase Mundial (WCM), la

cual es orientada al trabajo de distintas áreas, que optimiza los procesos internos a

través de la mejora continua, involucrando y motivando al personal, dividida en 10

pilares Seguridad Higiene y Ambiente Laboral, Logística y Servicio al Cliente,

Despliegue de Costo, Enfoque de Mejora Continua, Mantenimiento Profesional,

Administración Temprana del Equipo, Medio Ambiente, Control de Calidad,

Desarrollo Personal y Actividades Autónomas, utilizando primeramente el pilar de

despliegue de Costos / CostDeployment siendo uno de los pilares del WCM, se

encarga deestudiar qué áreas de la empresa están generando más pérdidas económicas

y qué tipo de pérdidas.

En este sentido el presente trabajo de grado, hará un estudio y análisis de la

situación actual del área de Línea Final Bloque 3 de la empresa Chrysler de

Venezuela L.L.C con el propósito de determinar las causas que originan los

desperdicios y a su vez disminuir los tiempos que están ocasionando problemas y

poder corregirlas para así contribuir con el aumento de la productividad de la

organización y mejorar las condiciones de trabajo de los operarios, todo esto tratando

en lo posible de disminuir los costos y aumentar los beneficios.

Page 12: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

Este trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos, los cuales se

describena continuación:

Capítulo I: El Problema. Aquí se plantea detalladamente el problema a investigar,

se exponen los objetivos tanto general como específicos de la investigación,

igualmente se muestra el alcance, las limitaciones y la justificación del mismo, donde

se resalta la importancia que éste tiene y las implicaciones que pudiera tener en el

desarrollo teórico.

Capítulo II: Marco Referencial Conceptual. En este capítulo se presentan los

antecedentes de la investigación mediante la revisión de bibliografías de trabajos

anteriores que guardan relación con la investigación planteada y todas aquellas bases

teóricas y términos básicos que sirven de nutriente y fundamento para sustentarla.

Capítulo III: Marco Metodológico. Se explica el diseño de la investigación, y

determina cual es la población que se encuentra directamente afectada y la muestra

que se tomó para resolver el problema. También se hace referencia a las fases

metodológicas a realizar en el trabajo.

Capítulo IV: Resultados. En este capítulo se muestran los análisis individuales con

relación a las propuestas desarrolladas y finalmente se elaboró conclusiones,

recomendaciones, y referencias bibliográficas.

Page 13: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema

En la actualidad, la producción automotriz ha ido creciendo, debido a que, con

el transcurrir de los años, el ser humano ha tenido la necesidad de poseer un vehículo

propio con la finalidad de trasladarse cómodamente de un lugar a otro en el momento

y hora que desee, de igual forma los diseños vehiculares han evolucionado en

relación a la seguridad, imagen y confort; con el objetivode proveer un producto de

mayor calidad y menor riesgo que, sobre todas las cosas, genere un menor impacto

ambiental.

Con relación a lo anterior, el programa, Venezuela Automotriz (2014), indicó

en su estadística anual que:

La demanda de automóviles que ha tenido el sistema Venezuela Productiva Automotriz supera con creces la capacidad de producción alcanzada por las ensambladoras estatales, según cifras oficiales, señala El Nacional. La Corporación ZGT, responsable de la marca china Chery, ensambló entre agosto de 2011 y marzo del año pasado 13.890 unidades. Venirauto, empresa constituida mediante convenio Irán-Venezuela, registró un rendimiento inferior. La producción promedio no pasó de 4.000 carros al año. En este sentido, la Memoria y Cuenta del despacho indica que Chrysler de Venezuela LLC programó en 2012 ensamblar 16.188 unidades y ejecutó 4.166, cifra que corresponde a 26%. En 2013 proyectaron 8.390 automóviles y fabricaron 3.595, lo que representa 43%. Es decir, que en 2 años fabricaron 7.761 carros; generando una ganancia de más de 14 millardos de bolívares en ventas (p. 1)

La empresa Chrysler de Venezuela L.L.C, está ubicada en la Av. Pancho Pepe

Cróquer, de la Zona Industrial Norte, en Valencia – Carabobo. Ocupa un área de

Page 14: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

152.810 m2, teniendo como límites, Norte la Autopista Regional del Centro, a la

altura de Makro, Sur C.C ARA, Este Protinal y Oeste Johnson & Johnson.Instalada

en el país desde hace más de 50 años, su visión es:

“Ser responsables por el buen éxito de los productos automotrices y servicio de Chrysler en Venezuela, nuestro propósito es definir y gerenciar las actividades en el país para las divisiones y unidades de negocios, para contribuir significativamente con los objetivos de globalización de Latino América, sustentar el crecimiento continuo, maximizando las ganancias y satisfacción del cliente. Posicionándose en el mercado venezolano mediante el ensamble de tres marcas: Chrysler, Jeep y Dodge, cuenta en su actualidad con tres líneas de producción, por medio de la cual, ensamblan tres modelos: un vehículo particular (Dodge Forza) y dos familiares (Jeep Cherokee y Grand Cherokee)”

Además tiene como misión:

"Ser los suplidores de productos automotrices y de servicios, más rentables en todos los segmentos de relevancia en Venezuela. Continuar fortaleciendo nuestras marcas y suplir extraordinarios vehículos, que satisfagan a nuestros clientes. Asegurando una integración óptima de productos, funciones, procesos y culturas, cumpliendo con todos los requerimientos locales que lo requieran; así como, los objetivos del grupo. Seremos la compañía más admirada de Venezuela. Contrataremos y retendremos los mejores empleados y crearemos un medio ambiente que genere resultados de clase mundial”

Como políticas, la empresa Chrysler de Venezuela establece las siguientes

políticas:

De Calidad. “Chrysler de Venezuela, está comprometida a ser la Compañía

Premier de Venezuela, mejorando continuamente nuestros procesos a través de Gente

Inspirada, enfocada hacia sus clientes para reducir la variación de sus procesos,

mejorar su Seguridad, Calidad, Entrega, Costo, Experiencia en Venta y Servicio.”

Page 15: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

De Ambiente. “Chrysler de Venezuela, empresas presentes y futuras, fomenta

la participación activa de nuestra gente en la búsqueda de alternativas y prácticas de

negocios que garanticen la preservación del medio ambiente y prevención de la

contaminación, con miras a consolidarnos como la empresa automotriz premier en la

protección del medio ambiente”.

De Seguridad. “Nuestro mayor compromiso está en reducir sistemáticamente

los accidentes, lesiones y enfermedades en el trabajo, conduciendo todas las

operaciones de Chrysler de Venezuela, con la consideración de la máxima seguridad

e higiene ocupacional para sus trabajadores, mediante:

• Un sistema que asegure el cumplimiento de los requerimientos legales y

corporativos.

• Apoyo gerencial evidente a toda la gestión de seguridad e higiene

ocupacional.

Exigir en todo momento el cumplimiento de las normas y procedimientos

establecidos para la seguridad de todos”.

Asimismo, el proceso productivo de Chrysler de Venezuela L.L.C; consiste en

el ensamblaje de partes Importadas (65 por ciento) y Locales (35 por ciento) que

forman los diferentes modelos de vehículos de pasajeros anteriormente mencionados.

El material primario llega en contenedores, identificados con números de partes, lo

que permite reconocer fácilmente su tipo y el modelo correspondiente. Todo el

material local, llega en racks especialmente diseñados, los cuales, posteriormente son

distribuidos a las diferentes líneas de producción.

Dicha organización, está regida por un sistema a nivel corporativo llamado

Manufactura de Clase Mundial/ WorldClassManufacturing (WCM), que plantea

desarrollar a nivel de excelencia en el Sistema Operativo de la empresa para lograr

una competitividad de clase mundial; considerando que esto, se logra mediante

el desarrollo de competencias difundidas y de una organización capaz de atacar

Page 16: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

los desperdicios y las pérdidas de cualquier tipo, implicar a todas las personas que

actúan a cualquier nivel de la organización, aplicar con rigor las metodologías y los

instrumentos, difundiendo y estandarizando los resultados logrados.

La filosofía WCM, se enfoca principalmente en la disminución de desperdicios

de la organización, buscando el objetivo de cero desperdicios, cero defectos, cero

paradas y cero inventarios. Para la empresa es una prioridad el manejo de desperdicio

en el proceso productivo debido a que su acumulación se convierte en un problema en

el costo final del producto. Se entiende por desperdicio toda actividad del proceso que

agrega costo pero no valor al producto. El primer paso para eliminar el desperdicio es

identificarlo, éste se puede clasificar en ocho 8 categorías: por sobre-producción, por

inventario, por tiempo de espera, por transporte, por re-trabajo, por sobre-

procesamiento, por exceso de movimientos y por talento humano.

Este procedimiento es aplicado en todas las áreas productivas de la empresa.

Uno de ellos, es el Departamento de Tapicería, Chasis, Motores, Línea final,

Reparación Pesada, Retoque, Certificación y validación, también denominado T/C/F.

En este sentido, dicho departamento tiene por objetivo elaborar un producto con

la mejor calidad; el cual está dividido en ocho áreas, las cuales son: Tapicería,

conformado por ocho bloques, Chasis por cinco bloques, Motores por dos bloques,

Línea Final por cuatro bloques, Reparación Pesada por un bloque, Retoque por un

bloque, Certificación y Validación por un bloque.

El área de línea final cuenta con cuatro (4) bloques divididos de la siguiente

manera:

• Bloque 1, desde la estación 1 hasta la estación cuatro 3.

• Bloque 2, desde la estación 4 hasta la estación 10.

• Bloque 3, desde la estación 11 hasta la estación trece 13 y de la estación 17

hasta la 19.

• Bloque 4, desde la estación 14 hasta la estación 16.

Page 17: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

En el siguiente trabajo de grado se analizará específicamente el bloque 3, donde

se evidencia, al realizar el ensamblaje, que las condiciones para el mismo no están

dadas, puesto que los operarios deben realizar caminatas al momento de hacer las

operaciones y luego de terminar el ensamble, se encuentran sin hacer nada durante

un período que asciende a 15 minutos que es un tiempo mayor al tiempo tack que

corresponde a 13.22 minutos dentro del proceso, lo cual se traduce en desperdicio de

tiempo. De igual manera se observa un desbalance de línea, una mala distribución de

herramientas y recursos de trabajo, falta de totes para el traslado de materiales y la

adopción de posturas inadecuadas por parte del personal que labora en las estaciones

LF-12, LF-18, LF-19, lo cual genera incomodidad y malas condiciones para realizar

el trabajo, traduciéndose esto en actividades que no le generan ningún tipo de valor al

proceso sino que por el contrario, aumentan los volúmenes de scrap presentes,

además en la estación LF-13, se presenta gran cantidad de desaturación, término

utilizado dentro del Despliegue de Costos para referirse al tiempo de ocio de

los operarios; siendo por el contrario, la saturación el proceso en su máxima

capacidad, el cual debe ser evaluada y considera en la toma de decisiones para la

mejora.

Estos desperdicios traen como consecuencia pérdidas monetarias y de tiempo

donde se evidencian una serie aspectos que generan retraso e incumplimiento de la

meta de producción planteada, así como retrabajos en algunas ocasiones, para la

empresa Chrysler de Venezuela L.L.C, específicamente en el área de Línea Final

bloque 3, también estos tiempos perdidos se traducen en demoras y paradas

inevitables, que en algunos casos afectan al operario, generando fatiga, es decir

cansancio o agotamiento en el transcurso de la jornada laboral, disminuyendo así, la

producción y eficiencia del operario en el puesto de trabajo, ya que no existen las

condiciones ergonómicas. A largo plazo traerá como consecuencia enfermedades

ocupacionales físicas de acuerdo a la naturaleza de la actividad que lleva a cabo.

Page 18: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

En cuanto a las pérdidas monetarias la empresa realizó la 6ta corrida del

despliegue de costos efectuada con los datos del último trimestre del año 2013 y

primer trimestre del año 2014, se puede observar pérdidas anuales de Bs 106.606.071

con un promedio mensual de Bs 8.883.839 en el departamento de T/C/F; una de las

pérdidas asociadas es la falta de material, debido a la demora en la liquidación de

divisas por parte de Cadivi, por lo que es una variable que no puede ser controlada

por la empresa.

En la figura N°1, se observa las pérdidas monetarias presentes en el

departamento de T/C/F.

Figura 1: Pérdidas en el Departamento T/C/F Fuente: Chrysler de Venezuela L.L.C. (2014)

Aunque las mayores pérdidas se encuentran en el área de tapicería, el presente

trabajo de grado está enfocado en las pérdidas de línea final, debido a que en el área

de tapicería ya se encuentran en ejecución otros proyectos para la reducción de las

pérdidas en dicha área. En la figura N°2, se observa las pérdidas monetarias presentes

en el área.

Page 19: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

Figura 2: Pérdidas de los Bloques de Línea Final. Fuente: Chrysler de Venezuela L.L.C. (2014)

En la figura N° 2 se muestra que LFIN-B2 representa la mayor pérdida del área

de línea final, sin embargo la pérdida correspondiente a este bloque está siendo

estudiado por la empresa con otro proyecto dentro del departamento de T/C/F, es por

ello que en el presente trabajo se estudiará LFIN-B3 por representar la siguiente

mayor pérdida.

Entonces, ubicado el objeto de estudio, se realizó una estratificación por

estación y modelo, utilizando los tiempos de los operarios, con la cual se concluyó

que LFIN-B3, representa el bloque con mayor tiempo de desperdicios en

comparación con el resto de los bloques.

Cuadro 1. Tiempos de Línea Final

MODELOS LFIN-B1 LFIN-B2 LFIN-B3 LFIN-B4

(MIN-H/UND)

BK 50,17 85,15 101,20 37,89

KK 58,49 94,71 99,30 42,25

W2 42,35 82,16 93,36 41,10

Page 20: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

Fuente: Chrysler de Venezuela L.L.C. (2014)

En el cuadro N° 1, se muestran los tiempos por bloque, en donde se evidencia

que el mayor tiempo corresponde al bloque 3, siendo esta el área de estudio, mediante

esta investigación se busca disminuir los tiempos de desperdicios dentro de los

tiempos normales del proceso, por medio de la utilización de las herramientas de

Ingeniería Industrial, a través del cual se podrá visualizar la mayor pérdida monetaria

dentro del departamento, tomando en consideración la cantidad de operarios y el

costo de mano de obra por cada operario dentro del proceso.

Cabe destacar, que el porcentaje de pérdidas estipulado por la empresa para

disminuir es de un 30% con la finalidad aumentar su productividad y mejorar el

proceso, de no atacarse esta problemática, disminuiría su calidad de producción y se

incrementarían los costos tanto operacionales como administrativos.

1.2 Formulación del Problema

¿De qué manera se pueden reducir en el área de Línea Final Bloque 3, los

tiempos de producción generados en el proceso productivo, tomando en cuenta el

ensamble de los modelos KK (Cherokee), W2 (Grand Cherokee) y BK (Dodge

Forza); en la empresa Chrysler de Venezuela LLC, C.A., aplicando las herramientas

de Ingeniería Industrial?

1.3 Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar un plan de mejoras para reducir los tiempos de producción durante

el proceso productivo en el área de Línea Final Bloque 3, en la empresa Chrysler de

Venezuela L.L.C, a través de herramientas de Ingeniería Industrial.

Page 21: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

1.3.2 Objetivos Específicos

- Diagnosticar la situación actual del Bloque 3, del área de Línea

Final de la empresa Chrysler de Venezuela L.L.C, mediante técnicas de

observación directa, revisión documental y análisis operacional.

- Analizar las causas que originan los problemas presentes en el

Bloque 3, del área de Línea Final, de la empresa objeto de estudio a través

de herramientas de Ingeniería Industrial.

- Diseñar un plan de mejoras enfocado en la reducción de los

tiempos de producción, en el bloque 3 del área de Línea Final en la

empresa Chrysler de Venezuela L.L.C.

- Evaluar los costos - beneficios del plan de mejoras diseñado.

1.4 Justificación de la Investigación

Para las organizaciones, la disminución en los costos operativos es un

compromiso al que hay que afrontar, de esto dependerá la permanencia de la empresa

en el tiempo, siendo objetivo fundamental para mantenerse operativa y competitiva.

Por tal motivo este trabajo de investigación tiene como objetivo lograr

implementar mejoras en la reducción del porcentaje de perdidas causados en el

departamento de T/C/F (Bs 106.606.071 anual), asociadas a los desperdicios

presentes en el bloque 3 de línea final; lo que conllevaría a alcanzar una eficiencia en

el departamento y reportando finalmente beneficios a la compañía que se estiman en

un 30%, partiendo de la directriz establecida en la matriz pérdidas / soluciones,

perteneciente al pilar de WCM despliegue de costos. Adicionalmente, daría lugar a

actividades que agreguen valor a las operaciones en el proceso productivo de

Chrysler de Venezuela L.L.C., ya que la situación actual de los desperdicios

desmejora el nivel de excelencia en el sistema operativo de la organización e

implementando un nuevo balance de línea que permita equilibrar las operaciones de

ensamble.

Page 22: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

Para lograr una competitividad de clase mundial, como propone su sistema a

nivel corporativo, WorldClassManufacturing (WCM), objetivo que se espera alcanzar

por medio de esta investigación. En este sentido, Chrysler de Venezuela L.L.C., para

alcanzar la competitividad a nivel mundial pretende lograr sus objetivos

organizacionales, proporcionándole a la empresa algunas alternativas que puedan

ayudar a solventar la situación no solo dentro del área de estudio sino también a lo

largo de toda la línea de producción, al incrementarse los niveles de producción

aumentaran los beneficios y crecerá la rentabilidad de la empresa y por supuesto los

clientes estarán satisfechos al reducir el tiempo de espera para recibir el producto,

como siempre con un alto nivel de calidad.

Incrementando los niveles de productividad de la empresa, controlando las variables

que ocasionan los altos tiempos de producción en el área de línea final bloque 3,

contribuyendo entonces de manera efectiva al aportar propuestas que ayuden a lograr

el fin planteado, lo cual beneficiara el funcionamiento de la organización en términos

de productividad, competitividad y rentabilidad.

1.5 Alcance

Este proyecto tiene como propósito, el desarrollo de un plan de mejoras para reducir

los tiempos de desperdicios que no generan valor al proceso y afectan las condiciones

de trabajo de los trabajadores en la ejecución de las operaciones del Bloque 3, del

área de Línea Final en la empresa Chrysler de Venezuela L.L.C, tomando en

consideración los aspectos que generan tal sintomatologías para aplicar estrategias de

mejora continua y optimizar los niveles de productividad del área de estudio.

1.6 Limitaciones

Tiempo: actualmente, la empresa sufre una crisis de inversión por fallas en los

mecanismos de adquisición de divisas; limitante que ha dificultado el desarrollo del

estudio, en las fases de análisis de datos, para la elaboración de diagnósticos y

Page 23: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

proyección de mejoras significativas; incrementando el tiempo de desarrollo y

desajuste de la planificación dada.

Información: Por motivos de carácter confidencial es limitado el acceso a la

información de la empresa.

Page 24: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2

CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL

2.1 Antecedentes

En toda investigación, independientemente de lo novedosa que pudiera ser,

existen precedentes que constituyen un apoyo fundamental para el desarrollo de la

misma, puesto que informan al investigador sobre todos aquellos trabajos realizados

que versan sobre la problemática de estudio, bien sea de manera directa o indirecta.

Esto establece un panorama amplio del estado del conocimiento, además de delimitar

el aporte al área de estudio, orientando al investigador en aspectos como originalidad,

innovación, necesidades de actualización y limitaciones de diversas índoles.

De allí que, a los fines de la investigación presente, se revisaron una serie de

trabajos de grado relacionadoscon la temática de estudio y que tienen un sentido

lógico a la luz de lo que se pretende estudiar. Algunas de las investigaciones

consultadas para la realización de este trabajo se detallan a continuación:

Espejo, L. (2010), realizó un trabajo de grado titulado “Aplicación de

herramientas y técnicas de mejora de la productividad en una planta de

fabricación de artículos de escritura, Barcelona, provincia de Catalunya”,

presentado para optar al título de pregrado en Ingeniería Técnica Industrial, Mención

Mecánica, en la Universidad politécnica de Catalunya. En el mismo, se planteó como

objetivo general, proponer la aplicación de herramientas y técnicas de mejora de la

productividad, para flexibilizarla, disminuir los despilfarros, disminuir los stocks, y

disminuir los espacios,implementando herramientas de mejoras y métodos de

aplicación.

Este trabajo constituye un apoyo a la investigación que se pretende realizar,

haciendo grandes aportes en la parte conceptual referente a las técnicas y métodos

usados para la optimización del proceso de producción.

Page 25: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Betancourt y Méndez (2011),en la Universidad de Carabobo realizaron un

trabajo de grado titulado “Propuestas de Mejora en las Áreas de Chasis en la

empresa Chrysler de Venezuela L.L.C”, presentada para obtener el título de

Ingeniero Industrial. Desarrollaron propuestas de mejora en el área mencionada a

través del análisis detallado de los métodos de trabajo. La técnica empleada para la

identificación de las debilidades fueron: el estudio de tiempos y métodos, aplicando

los 10 criterios de análisis de la operación, además del aporte por parte de los autores

para la disminución de desperdicios y aumento de productividad. Este trabajo estuvo

enmarcado en la metodología de campo tipo documental y descriptivo.

El aporte de esta investigación consistió en tomarla como guía a esta

investigación, en su enfoque estructural, para la elaboración del presente trabajo

especial de grado.

Gil Carlos (2012), realizó un trabajo especial de grado titulado “Procedimiento

para la ejecución de un modo de falla, efectos y análisis de

Criticabilidad”, presentado para optar al título de pregrado en Ingeniería Industrial,

en la Universidad José Antonio Páez. Metodológicamente es un estudio de carácter

cuantitativo y corresponde al tipo de investigación proyecto factible con apoyo de una

investigación de campo. El autor tuvo un soporte teórico fundamental relacionado

con el mejoramiento continuo cuyo objetivo fue la disminución de desperdicios.

Este trabajo constituye un apoyo a la investigación, ya que hace aportes en las

bases teóricas para detectar los tipos de desperdicios.

López Eliana (2013), realizó un trabajo especial de grado titulado“Reducción

de los tiempos de Desaturación en el Bloque 2 de motores, por medio de las

herramientas de Ingeniería de Métodos en Chrysler de Venezuela L.L.C”,

presentada para optar al título de Ingeniero Industrial ante la Universidad Santiago

Mariño. La autora realizó una propuesta en la reducción de tiempos en el área

señalada, describiendo la situación de la desaturación; término usado dentro de la

Page 26: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

corporación para describir el tiempo ocio o de espera de los operarios en el momento

del ensamble de las unidades, el cual es considerado como un desperdicio influyente

dentro del despliegue de costos, reportando una de las mayores pérdidas monetarias.

Esta investigación tuvo como propósito disminuir los tiempos de desaturación

para incrementar la productividad de la mano de obra y disminuir los costos.La autora

empleo técnicas de análisis de operación como: estudio de la operación, estudio de

tiempos, balance de línea y métodos,permitiendo identificar oportunidades

de mejora y proponer soluciones factibles. Este trabajo estuvo enmarcado en una

investigación de campo de tipo documental y descriptivo, orientado a ser un proyecto

factible; puesto que elaboró una propuesta de un plan de mejoras para el área de

motores de la empresa Chrysler de Venezuela L.L.C.

El aporte de esta investigación se centró en las herramientas utilizadas para la

mejora en el área de trabajo, a nivel académico y en la aplicación de la metodología

en general.

2.2 Bases Teóricas

De acuerdo a Palella y Martins (2006) las bases teóricas “Es el soporte principal

del estudio. En él se amplía la descripción del problema, pues permite integrar la

teoría con la investigación y establecer sus interrelaciones” (p.54). Para el presente

trabajo de grado, se consultaran libros relacionados con el tema para investigar las

bases teóricas con el propósito de sustentar la información y orientar a la solución del

problema planteado.

2.2.1. WCM (WorldClassManufacturing)

Según Yamashina (2008). ”Es una herramienta que se utiliza para visualizar las

pérdidas y los desperdicios ofreciendo una fuerte orientación en la eficacia de su

reducción”. La manufactura de clase mundial no solo supone un mejoramiento de la

calidad de los productos, sino además una completa reestructuración de las relaciones

entre empleados, gerentes y los procesos de producción.

Page 27: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

El WCM se integra en una plataforma de 10 pilares técnicos y diez pilares

gerenciales, cada uno desarrollado en siete pasos. El cumplimiento de estos 10 pilares

convertirá a Chrysler de Venezuela L.L.C. en una empresa de clase mundial,

aumentando la calidad del producto, la calidad de vida de sus trabajadores y por ende

la productividad de la empresa.

En este sentido, afirma Díaz (2011), que el WCM se implementa “con el

objetivo de mantener los más altos estándares de calidad ofrecidos en sus productos,

mediante un plan estratégico de negocios que busca incrementar cero averías, cero

derroches, cero errores de calidad, y en especial, cero accidentes” (p.1), de este modo,

el sistema antes mencionado, se constituyó bajo 10 pilares técnicos que son

analizados por todos los trabajadores de la empresa, como se puede apreciar en la

Figura 3, donde se muestran los diez pilares que conforman la manufactura de clase

mundial.Estos pilares se basan en la medición, documentación, comunicación e

involucramiento por parte del conjunto de los trabajadores de la organización, y cada

uno de ellos comprende un conjunto de funciones y utilidades que se explican a

continuación:

Page 28: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Figura 3:Templo del WCM y sus 10 pilares fundamentales

Fuente: Chrysler de Venezuela L.L.C (2014)

En la figura 3, se muestran los 10 pilares fundamentales dentro del WCM, a

continuación se explicara cada pilar.

2.2.2. Pilares WCM. Según, Yamashina (2008).

Seguridad.Tiene como finalidad satisfacer las exigencias de los encargados,

asegurando la mejora continua de la seguridad en el puesto de trabajo; buscando la

reducción drástica del número de los accidentes, el desarrollo de la cultura de

prevención en lo concerniente a seguridad, el mejoramiento constante de la

ergonomía del puesto de trabajo y el desarrollo de las competencias profesionales

específicas; logrando la mejora del entorno laboral y la eliminación de las

condiciones para potenciales incidentes e infortunios.

Enfoque Mejora Continua.Tiene como objetivo, eliminar las principales

causas de pérdida identificadas precedentemente mediante el Despliegue de Costos o

CostDeployment, evitando dirigir esfuerzos y recursos hacia problemáticas no

prioritarias; para lograr reducir drásticamente las pérdidas más importantes presentes

en el sistema productivo de fábrica, eliminando las ineficiencias de los procesos y las

actividades sin valor agregado, con el objetivo de aumentar la competitividad del

coste del producto y adicionalmente desarrollar, las competencias profesionales

específicas de Resolución de problemas o ProblemSolving.

Actividades Autónomas.Se realiza, debido a que las instalaciones a menudo se

encuentran en condiciones de deterioro, la eficiencia de las máquinas no alcanza los

objetivos y la motivación de las personas seguramente es mejorable; con la finalidad

de mejorar la eficiencia global del sistema productivo, a través, de la parada del

deterioro acelerado, del restablecimiento y el mantenimiento de las condiciones

básicas; de la implicación de las personas; del desarrollo de las competencias sobre el

Page 29: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

producto y sobre la instalación; y de la colaboración entre conductores y personal de

mantenimiento.

Control de Calidad.Implementado en función de atacar, la insatisfacción de

los clientes, la adquisición de productos defectuosos por parte de los clientes y

cuando, los costes de descartes y reelaboraciones son elevados; teniendo como

finalidad: asegurar productos de calidad para los clientes minimizando los costes,

definir las condiciones de los sistemas de producción para impedir la aparición de la

no conformidad, mantener las condiciones definidas para garantizar la conformidad a

largo plazo, y aumentar las competencias de los encargados sobre la solución de

problemas de calidad.

Logística y servicio al cliente.Las causas relacionadas con su implementación,

son las elevadas reservas de material en la fábrica, con pesados gastos financieros, así

como el riesgo de daño y obsolescencia notables, y la necesidad de reprogramar la

producción debido a la falta de material; por lo que el pilar busca alcanzar: la

ejecución rápida de los pedidos; la reducción del stock y la rotación de trabajo; la

reducción de daños y obsolescencia de materiales; y finalmente, el aumento de

competencias logísticas de fábrica.

Administración Temprana del Equipo.Su función es disminuir, el tiempo de

puesta en marcha de las nuevas instalaciones, ya que a menudo es superior a las

expectativas; además, optimizar los costes recurrentes, debido a la mala concepción

de las instalaciones; por medio del ajuste de los costes de vida de la instalación; la

instauración de sistemas fiables, mantenibles, accesibles, inspeccionables, limpios y

de bajo ruido; el establecimiento de ciclos de mantenimiento preventivo, que estén

definidos en fase de diseño y sean económicamente sostenibles; la implementar Set-

up e inicio rápidos; y el incremento de la calidad.

Desarrollo Personal.Debido a que las competencias y las modalidades de

trabajo, a menudo son inadecuadas para una operatividad sin riesgos de errores, en

Page 30: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

función de respaldar de manera específica las competencias necesarias, para el

desarrollo de las otras metodologías y de los proyectos de mejora, el pilar busca la

aplicación del Quality Control o Control de Calidad para el buen control del proceso

por parte de los encargados, el cual mejora la calidad, las buenas competencias de

mantenimiento, la eficiencia y la aplicación del mantenimiento autónomo.

Medio Ambiente.Su finalidad es la de satisfacer las exigencias de los

encargados y de la sociedad civil, asegurando una gestión ambiental correcta,

mediante las auditorías internas periódicas sobre el impacto de la fábrica hacia el

ambiente, la identificación y prevención de los riesgos, la aplicación de las

normativas ISO 14000, las mejoras técnicas sobre las instalaciones, la formación,

enseñanza y control.

Sistema de Auditoría.Constituye uno de los elementos para evaluar, guiar y

respaldar la aplicación del Sistema de Producción oProductionSystem, siguiendo la

trayectoria hacia el WCM, el mismo tiene la finalidad de comprobar el avance de los

resultados, así como también, dirigir la gerencia a una correcta aplicación de los

métodos del sistema de producción. Para dicha finalidad se realizan autoevaluaciones

periódicas, llevadas a cabo por la gerencia de la fábrica para el monitoreo del avance

de las actividades de los pilares, por medio de evaluaciones externas a cargo de

managers independientes para la certificación de los niveles logrados.

Despliegue de Costos.Este pilar es el más importante a objeto de este trabajo

por lo cual, se profundizará mucho más que los anteriores, dado que es el que

contiene las directrices para desarrollar la investigación. Precisando, este pilar

representa un método que innova los sistemas de administración y control de las

empresas, introduciendo una estrecha unión entre la selección de las áreas a mejorar y

el desempeño de los resultados de mejoras obtenidos aplicando en cada uno de los

pilares del WCM indicadores. Por su parte este pilar, está estructurado en siete pasos

Page 31: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

y basado en siete matrices que permiten analizar desperdicios y pérdidas, reducirlas y

finalmente alcanzar beneficios, estos siete pasos se desarrollaran a continuación:

• Costo de Transformación: suma total de los costos incurridos en el proceso de

manufactura (función gestionada desde el departamento de finanzas).

• Matriz A: identificación de desperdicios y pérdidas en el proceso.

• Matriz B: separación de desperdicios y pérdidas causales y sus resultantes.

• Matriz C: traducción de desperdicios y pérdidas identificadas a costos.

• Matriz D: identificación de métodos para recuperar desperdicios y pérdidas.

• Matriz E: identificar costos y beneficios de los proyectos de mejora.

• Matriz F yMatriz G: seguimiento de los resultados obtenidos y base de

presupuesto respectivamente; (funciones a futuro y bajo otra estructura de

responsabilidades).

Se puede decir entonces, que tiene como finalidad, lograr que la gerencia pueda

aplicar un plan de mejora eficaz que afronte con la máxima energía y con las

metodologías más correctas las causas de pérdida más relevantes y que ofrezcan las

mayores potencialidades; de esta forma poder identificar de manera científica y

sistemática, las principales causas de pérdida presentes en el sistema productivo

logístico de fábrica; cuantificando los beneficios económicos potenciales y esperados;

además, de dirigir los recursos y el esfuerzo gerencial, hacia las actividades con las

mayores potencialidades. Todo esto conlleva un estudio que se ejecuta por diferentes

departamentos, dentro de los cuales se incluye el departamento de T/C/F, por lo cual

se nombraran las funciones del pilar que se asocian al mismo:

• La localización de las pérdidas (matriz pérdidas / procesos).

• La identificación de las pérdidas (matriz de origen / consiguientes).

• La valorización de las pérdidas (matriz pérdidas de origen / coste).

• La elección de metodologías para eliminar las pérdidas (matriz pérdidas /

soluciones).

Page 32: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

• La valorización de los beneficios esperados (matriz costes / beneficios).

Luego de aplicadas las actividades antes mencionadasse espera alcanzar de

manera general, gracias a este pilar los siguientes beneficios como el conocimiento

objetivo de las causales de pérdida prioritarias, el crecimiento de las competencias

gerenciales, hacia un claro dominio de las prioridades y una gestión planificada de las

actividades y de los beneficios; adicionalmente al desarrollo de las capacidades de

planificar las competencias no necesarias para aplicar las metodologías elegidas.

El pilar despliegue de costos considera la necesidad de establecer una

metodología para recoger y registrar la data necesaria, para implementar un programa

de reducción de costos que sea específico, medible, alcanzable y riguroso.

Concretando, la problemática referida a este pilar, surge el caso del

Departamento de T/C/F (tapicería, chasis, motores, línea final, reparación pesada y

retoque) de la empresa Chrysler de Venezuela L.L.C, específicamente en el área de

línea final, se evidencian una serie aspectos que generan retraso e incumplimiento de

la meta de producción planteada, así como retrabajos en algunas ocasiones.

De acuerdo con Amaya(2008), indica que el WCM cuenta con siete

herramientas que permiten lograr el objetivo planteado:

1. Priorización, permite definir las prioridades a través de la simplificación, los

problemas más importantes pueden ser pérdidas traducidas en dinero con base en el

despliegue de costo (CD), tomando el área que tenga mayor perdida. Es la

determinación del problema a través de: clasificación ABC, diagrama de Pareto,

estratificación, matriz QA de calidad, matriz C de despliegue de costos y matriz de

seguridad.

2. Despliegue de objetivos Smart (Especifico, medible, alcanzable, real y en

tiempo), se enfoca en realizar un despliegue lógico y detallado de los objetivos en

buenos términos y soluciones, medición de los resultados contra los objetivos y

metas, y se utiliza para identificar donde está el problema.

Page 33: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

3. Descripción del problema con sketches (bocetos), dibujos y gráficos, es

importante resaltar que el WCM es 80% visual y 20% texto, se hace para entender la

situación o problema.

4. Aplicación de 5W+1 con los principios de 5G’S, se utiliza para observar la

situación actual.

5. Análisis causa raíz, se utiliza para identificar las verdaderas causas, a través

del análisis 4M’S (material, mano de obra, método y maquinaria), análisis ¿5 por

qué? (análisis reiterante del porqué de cada causa) y diagrama sistemático.

6. Descripción del problema con bosquejo, observar cuidadosamente que sucede

detrás del problema (causas y contramedidas).

7. La forma de enseñar a la gente/Twttp (Theway to teachpeople) como enseñar

a la gente para determinar problemas ocultos detrás del problema; ¿Cómo desarrollas

tu trabajo?, ¿Cómo sabes que estás desarrollando tu trabajo correctamente?, ¿Cómo

sabes que el resultado es a prueba de errores? ¿Qué debe hacer si se presenta un

problema?

2.2.3. 5´S. Es una herramienta que representa los principios básicos del cuidado y la

organización de los espacios de trabajo. Las 5’s son las iniciales en japonés (Seiri,

Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) que expresan los conceptos del método. Donde se

pretende mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Enfocado en

mejorar la calidad de la producción, la eliminación de desperdicios y reducción de

costos, mejorar la calidad de la producción. Tiene como objetivo ayudar a recuperar

las condiciones estándar y son un buen método para iniciar a entender problemas

desde los más simples hasta los más complejos. Se utiliza como base para iniciar a

entender los problemas complejos; sin embargo para los problemas complejos se

utilizan otro tipo de herramientas de análisis más sofisticadas que permiten

correlacionar los diversos factores causales de una manera más efectiva.

Page 34: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2.2.4. 5W+1H. Es una herramienta de análisis lógico que ayuda a la recolección de

los datos necesarios para la descripción de un problema, su objetivo principal es

garantizar que el problema se discuta y se actualice, permite que todas las personas

tengan la misma percepción del problema, que la recolección de la data sea mucho

más fácil y permite la ayuda al equipo del proyecto para seleccionar el KAIZEN

adecuado, tomando en cuenta los fundamentos esenciales en la realización de seis

preguntas las cuales son:

1. What (¿Qué?): ¿Qué cosa? Sobre que objeto o producto se ha identificado el

problema.

2. When (¿Cuándo?): ¿Cuándo sucedió el problema?

3. Where (¿Dónde?): ¿Dónde se ha visto el problema?

4. Who (¿Quién?): ¿El problema está relacionado a factores humanos (nivel de

experiencia)?.

5. Which (¿Cuál?): ¿Cuál ha sido el desarrollo del problema?

6. How (¿Cómo?): ¿Cómo se presentan las condiciones respecto a la situación ideal?

2.2.5. 5G´s. Es un método de solución de problemas que se basa en las observaciones

directas de los hechos y en el uso de los cinco sentidos aplicados ahí donde el

problema sucede, llámese: oficina, taller, laboratorio, producción, empaque, entre

otros. Las 5g´s son las iniciales japonesas de gemba (Ir al sitio), gembutsu (Examinar

el objeto), genjitsu (Analizar los hechos y obtener datos), genri (Toma como

referencia la teoría y las recomendaciones) y gensoku (Sigue el estándar) se aplican

donde se realiza la transformación del producto, es decir: en el piso, en el lugar de

trabajo. Tiene como objetivo ayudar a recuperar las condiciones estándar y son un

buen método para iniciar a entender problemas desde los más simples hasta los más

complejos. Se utiliza como base para entender los problemas complejos; sin embargo

para los problemas complejos se utilizan otro tipo de herramientas de análisis más

Page 35: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

sofisticadas que permiten correlacionar los diversos factores causales de una manera

más efectiva.

2.2.6. 5 por qué. Tiene como propósito identificar la verdadera causa de un problema

preguntando 5 veces ¿Por qué? En forma reiterada y conforme se van obteniendo las

respuestas se hace la siguiente pregunta. El objetivo de los 5 ¿Por qué? es guiar hacia

atrás en el tiempo analizando paso a paso las circunstancias y eventos encadenados

que originaron la causa raíz de un problema.Este principio y herramienta muestra la

importancia para identificar la causa raíz y prevenir la recurrencia tan rápido como

sea posible.

2.2.7. 4M´s.Es una herramienta que sirven para analizar un problema, haciendo la

lista o tormenta de ideas de las posibles causas que originaron el problema,

ubicándolos en sus respectivas categorías: Mano de obra, materiales, máquina y

método. El objetivo de la herramienta es identificar las posibles causas que originan

el problema, para ello se emplea el diagrama de Ishikawa, también conocido como

diagrama de Espina de Pescado, es una herramienta de solución de problemas que

establece la relación entre causa y efecto. Un problema es una discrepancia entre un

estándar establecido y la condición presente o actual.

El WCM implica que la alta dirección asuma una nueva posición sobre las

operaciones de la empresa, a la mejora de la rentabilidad de las inversiones que se

realizan en activos, e integrar las acciones necesarias para involucrar a todas las áreas

de la empresa en el logro de las metas propuestas. Por ello el WCM se encuentra

orientado en los conceptos de control de administración de la calidad total (Total

Quality Management, TQM), mantenimiento productivo total (Total

ProductiveMaintenance, TPM), justo a tiempo (Just in Time, JIT) e ingeniería de

métodos (MethodsEngineering, ME)

2.2.8. Administración de la calidad total (TQM).El personal se encuentra

identificado con la empresa, busca hacer partícipe al empleado de la filosofía de la

Page 36: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

organización. Para ello existen tres conceptos básicos definidos de la siguiente

manera:

1. Involucrar al empleado: Según Sánchez (2001) Esta práctica se da mediante

la participación activa del empleado dentro de las actividades de la

organización. Existe diferentes comités en los cuales el empleado puede

participar y expresar sus ideas, así mismo se encuentra con una política de

puerta abierta con la cual se hacer saber al empleado que su opinión es

importante y que de no encontrar solución a su problema, puede acudir a

personal de mayor rango para exponer su problema.

2. Benchmarking: Según la corporación Xerox(2012), que fue pionera en el

benchmarking lo define: “El benchmarking es un proceso sistemático continuo

para evaluar productos, servicios y el proceso del trabajo de las organizaciones

de las que se reconoce que presentan las mejores prácticas con fines de mejora

de la organización”. Es considerada como una metodología para la mejora

continua, comenzando con una comprensión total del desempeño de la planta.

3. Conocimiento de las herramientas de la Administración de Calidad Total:

Podemos decir que de lo más utilizado son las gráficas de flujo de proceso,

diagrama de causa-efecto, y control estadísticas de procesos.

2.2.9. Mantenimiento Productivo Total (TPM).

Según Duffuaa(2009), lo define “como un enfoque gerencial para el

mantenimiento que se centra en la participación de todos los empleados de una

organización en la mejora del equipo” (p.363) . Está compuesta por una serie de

actividades ordenadas que una vez implantadas ayudan a mejorar la competitividad

de una organización industrial o de servicios.

Se puede considerar como una estrategia, ya que ayuda a crear capacidades

competitivas a través de la eliminación rigurosa y sistemática de las deficiencias de

los sistemas, los operadores realizarán tareas de limpieza, inspección, lubricación,

Page 37: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

ajustes, cambios de componentes menores y otras tareas de mantenimiento ligero que

requieren una capacitación pero no destrezas completas de mantenimiento, además se

requieren mínimos costos de producción, alta moral en el trabajo y una imagen de

empresa excelente. No solo participan las áreas productivas, sino se enfoca en la

eficiencia global de la organización.

Ahora bien, después de explicar la forma de trabajo del WCM en la empresa

Chrysler de Venezuela L.L.C, se puede concluir que el control de las pérdidas y

desperdicios, son un enfoque importante, es por esta razón que uno de nuestros

objetivos principales será disminuir los tiempos de desperdicios presentes en el área

de línea final bloque 3, en el departamento de T/C/F.

2.2.10. Desperdicio

Tiene como objetivo determinar las causas que generan el desperdicio dentro de

los procesos de la empresa, es por eso que se considera esencial abordar el tema,

viendo el enfoque de estas en los procesos productivos de la empresa.

Según la metodología Toyota(2014), Se llama desperdicio a cualquier

ineficiencia en el uso de equipo, material, trabajo, o capital en cantidades que son

consideradas como necesarias en la producción de una construcción. Incluye tanto la

incidencia de material perdido y la ejecución de trabajo innecesario, lo que origina

costos adicionales que no le agregan valor al producto. El originar costos y no generar

valor, es la base del concepto de desperdicio.

Se distingue un desperdicio inevitable como aquel en que la inversión para

evitarlo es mayor que la economía que produce. Un desperdicio evitable cuando el

costo del desperdicio es más alto que el costo para prevenirlo. La proporción de estos

desperdicios depende de la empresa y de la obra en particular, y está asociado al

desarrollo tecnológico.

Page 38: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2.2.11. Clasificación de Desperdicios.

Pueden ser clasificados de acuerdo a su origen (identificando su causa). Aunque

se evidencie durante el proceso productivo puede deberse a la manufactura de

materiales, el entrenamiento, el diseño, el suministro de materiales, la planeación.

La clasificación propuesta en el estudio es por naturaleza, por considerar que es

de más fácil entendimiento por los administradores y para evitarla.

Sobreproducción: una cantidad mayor que la requerida o antes de tiempo.

Incluye desperdicios de materiales, horas de trabajo o uso de equipo. Produce

inventarios de productos sin terminar o aún su pérdida.

Sustitución: corresponde al desperdicio de dinero al emplear material más caro

que otro de igual desempeño. Uso innecesario de un equipo sofisticado.

Tiempo de espera: tiempos muertos por falta de sincronización y

disponibilidad de materiales. Demoras por carencia de materiales, o falta de espacio

para trabajo.

Transporte: uso de equipo inadecuado. Producto de carencia de planeación. Se

pierden horas de trabajo, energía, espacio y de material durante el transporte. Se

refiere mover material más de lo necesario, ya sea desde un proveedor o un almacén

hacia el proceso, entre procesos o incluso dentro de un mismo proceso.

Procesamiento:relacionado directamente con la tecnología empleada en la

realización de tareas o partidas específicas. En colocación de materiales.

Inventario: exceso o innecesarios que conduce a pérdidas de material (por

deterioro, condiciones inadecuadas) y pérdidas monetarias por capital sin uso.

Resultante de falta de planeación y desconocimiento de las cantidades necesarias.

Acumulación de productos y materiales en cualquier parte del proceso, un inventario

(stock) dañino para las compañías, lo que ocasiona que las personas no estén

motivadas a realizar mejoras. No conforme con lo anterior, el inventario genera otras

Page 39: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

formas de desperdicio como son: el tiempo de espera, el transporte, fallas, problemas

de calidad, problemas de comunicación, líneas no balanceadas y retrabajos.

Movimiento: innecesarios o ineficientes hechos por los trabajadores. Involucra

uso inadecuado de equipo, métodos de trabajo poco efectivos o deficiencias de

arreglo del lugar de trabajo.

Producción de productos defectuosos: el producto final no cumple los

requerimientos de calidad. Podría conducir a re-trabajos, introducción de material

innecesario. Debido a diseños, carencia de planeación y control, falta de coherencia

entre el diseño y la producción.

Según lo explicado anteriormente, se puede considerar el desperdicio como una

de las causas más importantes en el cálculo de las pérdidas asociadas en la empresa

Chrysler de Venezuela L.L.C, específicamente en línea final bloque 3, del

departamento de T/C/F. Para dicha organización los desperdicios se presentan de la

siguiente manera:

• Desaturación

• Falta de material productivo

• Actividades de No valor agregado

• Restricciones físicas

• Overmaning(operario sin actividad)

• Errores humanos

• Inspecciones, revisiones de calidad

• Organización de línea

• Entrenamiento

• Atraso en entrega de material productivo

• Arranque/ paradas de equipo

• Fallas de equipo

• Defectos de calidad

Page 40: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

• Reuniones de sindicato/huelgas

• Paradas menores

• Falta de servicios

• Paradas de paradas de facilidades

• Material productivo no conforme

• Cambio de herramienta.

Dicha clasificación se debe a un estudio que se presenta en el pilar de desglose

de costos al realizar la matriz E, donde se representan las pérdidas y desperdicios más

impactantes dentro de la organización y se busca dirigir la solución más adecuada. En

la figura 4, se presenta el modelo utilizado por el departamento de T/C/F de la matriz

perdidas / soluciones, la matriz compuesta por un conjunto de factores que abarca

casi la totalidad de las funciones de la organización, sin embargo su amplitud

dependerá del estudio que se pretenda realizar mediante su implementación. Más allá

de la aplicación de las herramientas de ingeniería de métodos, en la búsqueda de

alcanzar la mejora contínua.

Figura 4: Matriz E

Fuente: Chrysler de Venezuela L.L.C (2014)

Page 41: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

En la empresa de estudio Chrysler de Venezuela L.L.C, al realizar la

clasificación correspondiente a los 8 desperdicios, usa un tipo de vocabulario

diferente en su clasificación, no obstante es la misma interpretación por ejemplo:

Cuando se refiere a la palabra desaturación es considerada como tiempo de

espera y cuando se refieren a las actividades de no valor agregado se considera a los

movimientos realizados por el operario que no le agregan valor al producto, es decir

los desperdicios serán variables medibles y controladas durante el desarrollo de

nuestro plan de mejora, usando las causas de pérdidas donde los principales

desperdicios a estudiar serán los tiempos de espera y movimientos.

Luego de realizar la clasificación de los desperdicios en la empresa de estudio,

se buscara disminuir los tiempos de los mismos, usando las herramientas de

ingeniería Industrial que se mostraran a continuación.

2.2.12. Ingeniera de Métodos

Burgos (2012) la define analíticamente como el “estudio de los métodos,

materiales, equipos y herramientas involucradas en una tarea particular”, (p. 5).

Técnica que somete cada operación de una determinada parte del trabajo a un

delicado análisis con el fin de eliminar toda operación innecesaria y a encontrar el

método más rápido para realizar toda operación necesaria; abarca la normalización

del equipo, métodos y condiciones de trabajo. En una forma sintética la define como

la técnica que asegura el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y

materiales para llevar a cabo una determinada tarea.

La ingeniería de métodos busca entrenar al operario a seguir el método

normalizado, determina por medio de mediciones muy precisas, el número de horas

en las cuales un operario, trabajando con actividad normal, puede realizar el trabajo;

por último, establece en general un plan para compensación del trabajo, que estimule

al operario a obtener o sobrepasar la actividad normal.

Page 42: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Hoy en día la ingeniería de métodos implica trabajo de análisis en dos etapas

de la historia de un producto, inicialmente, el ingeniero de métodos está encargado de

idear y preparar los centros de trabajo donde se fabricara el producto; en segundo

lugar, continuamente estudiara una y otra vez cada centro de trabajo para hallar una

mejor manera de elaborar el producto. Así mismo, la ingeniería de métodos implica la

utilización de la capacidad tecnológica, donde principalmente busca el mejoramiento

de la productividad, por lo que es un proceso sin fin.

Herramientas de la Ingeniería de Métodos.

Burgos (2012), a lo largo del tiempo se han ido elaborando un sinfín de

herramientas que ayuden a estudiar y mejorar los procesos por medio de la ingeniería

de métodos, por lo cual este es un apartado extremadamente amplio, donde existen

técnica y herramientas aplicables a casi todas las situaciones que se pueden presentar

en una empresa y en sus variadas modalidades, por lo cual el seleccionar las más

idóneas ante una problemática representa un objetivo fundamental en la aplicación de

la ingeniería de métodos.

Por consiguiente, esta amplia variedad de técnicas y herramientas que se

desprenden de la ingeniería de métodos, denota la multiplicidad de funciones que la

misma puede abarcar, según Correa, Gómez y Botero (2012), “resulta la idea de que

la ingeniería de métodos y tiempos es la base de muchas otras técnicas y disciplinas

porque define las operaciones y proporciona información cuantificable sobre éstas”

(p.112). Cabe acotar, que algunas empresas transnacionales se manejan bajo políticas

de herramientas de ingeniería de métodos que se deben utilizar para afrontar las

diferentes problemáticas que se presenten.

Estudios de Tiempo

El Estudio de Tiempos lo define Burgos(2012) de la siguiente manera; “Técnica

para establecer un Tiempo Estándar para realizar una tarea dada “; que permite la

Page 43: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

medición del contenido de trabajo tomando en cuenta Tolerancias de fatiga, demoras

inevitables y necesidades personales (p.198).

Fonseca (2002), señala que el estudio de tiempos “es una técnica para

determinar con la mayor exactitud posible, partiendo de un número limitado de

observaciones, el tiempo necesario para llevar a cabo una tarea determinada tomando

en cuenta las tolerancias por fatiga, demoras inevitables y necesidades personales”

(p.1).

Asimismo, Chase (2001), puntualiza que “El estudio de tiempo generalmente se

hace con un cronómetro, ya sea en el lugar mismo o mediante el análisis de una

videocinta del trabajo” (p.378).

Algunas reglas generales para dividir los elementos son:

1. Definir cada elemento de trabajo de modo que sea de corta duración pero con

tiempo suficiente para cronometrarlo y poder anotar los tiempos.

2. Si el operador trabaja con equipos que funcionan por separados (es decir, que

el operador realiza una tarea y a su vez tiene la supervisión de un equipo que

funciona de manera independiente o automática), se debe separar las acciones

del operador y del equipo en elementos diferentes.

3. Definir cualquier demora del operador o el equipo en elementos separados.

Específicamente Chrysler de Venezuela L.L.C., realiza los estudios de tiempos

para configurar el tiempo tack, considerado como el tiempo necesario para cada

proceso, según los bloques de la línea de ensamblajes, luego se utiliza en el estudio

del comportamiento de los diferentes operadores con respecto al tiempo estimado

para realizar sus funciones, de esta manera estimar el tiempo de actividades que no

generan valor y las que si generan valor al producto final, estableciendo una

distribución según el tipo de pérdida que corresponda en el pilar de desglose de

costos, y así realizar otras mediciones.

Page 44: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Cada empresa puede elaborar y diseñar el formato de estudio de tiempos más

adecuado a sus necesidades. El formato que se utiliza en el departamento de T/C/F,

para realizar dicho estudio es el mostrado en la figura 5.

Figura 5: Formato de Desglose de Tiempo (Hoja de Observación).

Fuente: Departamento T/C/F (2014).

Posteriormente, a la elaboración del formato antes presentado se procede al

cálculo de los indicadores que determinaran el estudio para el análisis de los datos

obtenidos y toma de decisiones, así como también, ciertos cálculos que serán usados

en otros tipos de estudio, como lo es el balance de líneas; dichos cálculos se realizan

por medio de un conjunto de fórmulas (, las cuales se exponen a continuación:

Page 45: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Tiempo normal. Burgos (2012) lo especifica como “una operación que no

contiene ninguna tolerancia. Es solamente el tiempo que tardaría un operario

calificado en ejecutar la tarea si trabajara a ritmo normal” (p.345), sin embargo se

debe tener en consideración que las personas requieren de una cantidad de tiempo

para satisfacer ciertas necesidades personales que puedan surgir y estas son

denominadas tolerancias

Tiempo estándar. Burgos (2012) lo define como: “Una función del tiempo

requerido para realizar una tarea, usando un método y equipos dados, bajo

condiciones de trabajo específicas, por un trabajador que posea suficiente habilidad y

Page 46: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

aptitudes para ejecutar la tarea en cuestión, trabajando a un ritmo que permite que el

operario haga el esfuerzo máximo sin que ello le produzca efectos perjudiciales”. (p.

199)

Tolerancia. Burgos (2012) lo define como: Las tolerancias permiten que el

operario tenga el tiempo para recuperarse de la fatiga y atender necesidades

personales. Se deben considerar tres clases de tolerancias, tolerancia por necesidades

personales, tolerancia por fatiga y tolerancias por demoras inevitables. En un estudio

de tiempos pueden asignarse tolerancias de acuerdo con aquella porción del ciclo de

trabajo sobre la cual tengan mayor incidencia, así tendremos, Tolerancias aplicadas al

tiempo de ciclo, tolerancias que deben considerarse solamente en el tiempo de

maquinado y tolerancias aplicables solamente al tiempo de esfuerzo o trabajo del

operario. (p. 345)

2.2.13. Línea de Producción.

Burgos (2012) la define como “la mejor forma de producir grandes cantidades o

series de elementos normalizados”. Surge como consecuencia de la aplicación de los

principios de división de trabajo, los cuales se divide en tareas individuales que son

asignadas a los operadores situados en áreas de trabajo consecutivas.

Línea de ensamblaje.

Según Burgos (2012), lo define “como una serie de estaciones de trabajos

colocadas en forma sucesiva. En cada una de ellas se realiza trabajos sobre el

producto, ya sea añadiendo partes o complementando operaciones de ensamblaje”.

(p.162). Las líneas de ensamblaje son largos procesos de armado de productos

complejos, generalmente usado en la industria automotriz en el caso de Chrysler de

Venezuela L.L.C, parte de la línea de ensamblaje está en un transportador, donde se

realizan actividades en cada estación integrándose elementos de trabajo a través de

micro movimientos.

Page 47: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Balance de Línea

Burgos (2012) El balance o balanceo de línea “es una de las herramientas más

importantes para el control de la producción, dado que de una línea de fabricación

equilibrada depende la optimización de ciertas variables que afectan la productividad

de un proceso”, variables tales como los son los inventarios de producto en proceso,

los tiempos de fabricación y las entregas parciales de producción. Para obtener

balance, a flujo continuo y uniforme en una línea, se hace necesario que los tiempos

de procesamiento en todas las estaciones de trabajo sean iguales, el balance perfecto

se puede lograr, debido a que hay siempre operaciones que consumen tiempo extra o

por lo menos una operación.

Establecer una línea de producción balanceada requiere de una juiciosa

consecución de datos, aplicación teórica, movimiento de recursos e incluso

inversiones económicas. Por ende, vale la pena considerar una serie de condiciones

que limitan el alcance de un balanceo de línea, dado que no todo proceso justifica la

aplicación de un estudio del equilibrio de los tiempos entre estaciones. Continua

Salazar (2011) indicando dos condiciones:

Cantidad: El volumen o cantidad de la producción debe ser suficiente para

cubrir la preparación de una línea. Es decir, que debe considerarse el costo de

preparación de la línea y el ahorro que ella tendría aplicado al volumen

proyectado de la producción (teniendo en cuenta la duración que tendrá el

proceso).

Continuidad: Deben tomarse medidas de gestión que permitan asegurar un

aprovisionamiento continuo de materiales, insumos, piezas y subensambles. Así

como coordinar la estrategia de mantenimiento que minimice las fallas en los

equipos involucrados en el proceso (p.1).

Page 48: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Las líneas de fabricación deben ser balanceadas de tal manera que la

frecuencia de salida de una máquina debe ser equivalente a la frecuencia de

alimentación de la máquina que realiza la operación siguiente. De igual forma

debe de realizarse el balanceo sobre el trabajo realizado por un operario en una

línea de ensamblaje.

En la práctica es mucho más sencillo balancear una línea de ensamblaje

compuesta por operarios, dado que los cambios suelen aplicarse con tan solo

realizar movimientos en las tareas realizadas por un operario a otro; así mismo,

hace falta que dentro de la organización se ejecute un programa de diversificación

de habilidades, realizando rotaciones en todo el área, para que en un momento

dado un operario pueda desempeñar cualquier función dentro del proceso.

En Chrysler de Venezuela L.L.C., por ser una automotriz, depende de una

línea de ensamblaje conformada por un gran número de operadores y estaciones,

distribuidas en bloques que cumplen funciones distintas, por lo cual el balanceo

de la dicha línea de ensamblaje, es de suma importancia para la reducción de

costos y de desperdicios obteniendo mayor eficiencia y calidad en el proceso. Se

puede decir, que la empresa constantemente se encuentra haciendo este tipo de

estudio, en función de lograr el balance óptimo de su línea de ensamblaje, todo

esto se lleva a cabo en el departamento de T/C/F por medio de la figura 6.

Como se puede apreciar, en la figura 6, se muestra la información detallada

acerca de los tiempos, para cada una de las estaciones con sus respectivos bloques y

más específicamente, cada uno de los operarios, lo que representa una clasificación

de la información suficientemente explícita, para determinar si las funciones están

distribuidas de manera adecuada durante toda la línea final.

Page 49: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Tiempo Disponible 513

Producción Díaria Feb Mar Abr Prom Feb Mar Abr Prom

KK WK 0 0 0 0 WKW2 KK 0 0 0 0 KK

Días de Producción 0

ESTACIÓN OPERADOR MODELOVA

(Min-H/Und)NVAA

(Min-H/Und)

TIEMPO NORMAL (Min-H/Und)

TOLERANCIA 20%TIEMPO

ESTANDAR (Min-H/Und)

DESATURACION (Min-H/Und)

BALANCE ACUMULADO

TIEMPO TACK(Min/Und)

PROMEDIO MENSUAL

NVAA/BLOQUE

TOTAL NVAA Mensual(H-H/Und)

PROMEDIO MENSUAL DESATURACION/BLOQ

UE

TOTAL DESATURACION

MENSUAL(H-H/Und)

KK 0,00 0,00 0,00 0,00 -

W2 0,00 0,00 0,00 0,00 -

KK 0,00 0,00 0,00 0,00 -

W2 0,00 0,00 0,00 2 0,00 -

KK 0,00 0,00 0,00 0,00 -

W2 0,00 0,00 0,00 0,00 -

KK 0,00 0,00 0,00 0,00 -

W2 0,00 0,00 0,00 0,00 -

KK 0,00 0,00 0,00 0,00 -

W2 0,00 0,00 0,00 0,00 -

KK 0,00 0,00 0,00 0,00 -

W2 0,00 0,00 0,00 4 0,00 -

KK 0,00 0,00 0,00 0,00 -

W2 0,00 0,00 0,00 0,00 -

KK 0,00 0,00 0,00 0,00 -

W2 0,00 0,00 0,00 2 0,00 -

KK 0,00 0,00 0,00 0,00 -

W2 0,00 0,00 0,00 0,00 -

KK 0,00 0,00 0,00 0,00 -

W2 0,00 0,00 0,00 2 0,00 -

KK 0,00 0,00 0,00 0,00 -

W2 0,00 0,00 0,00 0,00 -

KK 0,00 0,00 0,00 0,00 -

W2 0,00 0,00 0,00 2 0,00 -

KK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

W2 0,00 0,00 0,00 1 0,00 -

Promedio de unidades diarias Promedio de unidades diarias

BALANCE DE LÍNEA (ÁREA)

0,00

0,00 -

0,00

0,00

0,00

0,00

Figura 6: Resumen de Balance de Línea

Fuente:Departamento T/C/F (2014).

2.2.14. Justo a Tiempo (JIT).Lira (2009), lo define “como un sistema de

manufactura donde todas las actividades se desarrollan de forma tal que los

componentes y materiales requeridos en los procesos de producción están en el lugar

correspondiente”, en el momento exacto en que se necesitan; es decir, significa no

tener en ninguna parte de la planta o punto de venta, más materia prima, sub-

ensambles o producto terminado que el mínimo requerido para una operación fluida.

Lira afirma que esta filosofía se fundamenta principalmente en la reducción del

desperdicio y por supuesto en la calidad de los productos o servicios.

El pilar organización del lugar de trabajo tiene como objetivo crear un estándar

del lugar de trabajo que garantice la seguridad del lugar y el bienestar del personal, la

calidad de las operaciones y el valor del trabajo. El pilar provee la capacitación a los

Page 50: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

operarios de las competencias y capacidades para realizar el mejoramiento

continuo.Este análisis tiene como finalidad identificar todos aquellos movimientos

que pueden generar impactos negativos en la calidad, los costos, la seguridad y el

bienestar de las personas. Se enfoca en la eliminación de las operaciones difíciles o

no naturales que generan fatiga, que pueden generar riesgos para los trabajadores

(Muri), movimientos irregulares (Mura) y operaciones de no valor agregado que

generan desperdicios (Muda). Ver figura 7.

Figura 7: Siete desperdicios (MUDA) Fuente: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

En la figura 7, se mostró el ciclo Muda, donde se señalaron nuevamente los

desperdicios tomando en cuenta aspectos de relevancia para luego señalar la

importancia de la organización del puesto de trabajo. Para llevar a cabo una adecuada

organización del puesto de trabajo se deben seguir una metodología que consta de 7

pasos que permitirá se forma ordenada como se puede visualizar en la figura 8.

Page 51: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Figura 8: Siete pasos para realizar una Organización del puesto de trabajo

Fuente: Chrysler de Venezuela L.L.C. (2014)

En la figura 8, se muestran los pasos a seguir para lograr la organización del

puesto de trabajo según Chrysler de Venezuela L.L.C, lo que permite restaurar el

estándar inicial y mejorarlo.

2.2.15. Diagrama de Pareto

Es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos, por

medio de barras sencillas, una vez que se hayan reunido los datos para clasificar las

causas. Fue de utilidad para la presente investigación, ya que permitió priorizar las

causas del problema, ubicando en primer lugar las causas de primer orden para

erradicar los problemas y así hasta lograr reducirlos. El nombre de Pareto fue dado

por el Dr. Juran en honor del economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) quien

realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la

minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la

población poseía la menor parte de la riqueza.

2.2.16. El diagrama de causa y efecto

Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la

industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de

problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos, los

Page 52: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

productos y servicios. Fue concebido por el licenciado en química japonés Dr. Kaoru

Ishikawa en el año 1943.

Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también:

diagrama de espina de pez, que consiste en una representación gráfica sencilla en la

que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una línea

en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su

derecha. Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones múltiples

de causa - efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso. En teoría

general de sistemas, un diagrama causal es un tipo de diagrama que muestra

gráficamente las entradas o inputs, el proceso, y las salidas uoutputs de un sistema

(causa-efecto), con su respectiva retroalimentación (feedback) para el subsistema de

control ver Figura 7.

Figura 9: Diagrama de Causa-Efecto

Fuente: Libro de mejoramiento a la calidad.

2.2.17 Tormenta de Ideas

Page 53: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Michael Morgan, en su libro, CreativeWorkforce Innovation, define la tormenta

de ideas como una reunión o dinámica de grupo que emplea un moderador y un

procedimiento para favorecer la generación de ideas. La producción de ideas en grupo

es, por lo general, más efectiva que individualmente. Se fundamenta, en que muchas

ideas mueren por la crítica destructiva a que se ven sometidas antes de que maduren o

se perfeccionen. El autor plantea, que mediante este sistema se trata primero de

generar las ideas y luego de evaluarlas. La reunión trata de crear un clima distendido

que favorezca la comunicación y la participación de los asistentes. Es muy importante

a fin de estimular la libre imaginación, crear un ambiente que favorezca la

comunicación y la motivación de los miembros del grupo, para, de esa forma,

conseguir una libre exposición de las ideas. Se debe intentar mantener un clima

ameno, relajado, e incluso divertido. Se debe estimular la participación de todos los

miembros del equipo y ninguna idea debe ser criticada por muy descabellada o

extravagante que pueda parecer.

Morgan propone la siguiente guía:

La Tormenta de Ideas es un proceso que funciona mejor con un grupo de

personas cuando se siguen las siguientes reglas:

1. Tenga el problema claro y bien definido.

2. Asigne a alguien que se encargue de escribir todas las ideas a medida que se

produzcan.

3. Conforme un grupo con el número requerido de personas.

4. Asigne a alguien que se encargue de hacer respetar las siguientes reglas:

• Suspender el juicio o crítica.

• Toda idea es aceptada y registrada.

• Anime a las personas a construir sobre las ideas de los demás.

• Anime a que se expresen las ideas "locas" o "fuera de foco".

Page 54: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2.2.18. Actividades de no valor agregado (NVAA).De acuerdo con Yamashina

(2008), son actividades que consumen recursos (tiempo, gente, materiales, espacio,

ect.) pero que no transforman el producto. Representa aquello que el cliente no está

dispuesto a pagar, algunas de estas actividades son:

Inspeccionar, limpiar, ajustar, reparar, transferir, esperar, recuperar, caminar

excesivamente. Estas actividades se pueden eliminar fácilmente a través de un kaizen

como por ejemplo, eliminar caminata de una estación a otra.

A continuación en la figura 9, se visualizan las clasificaciones de los

diferentes tipos de actividades de no valor agregado.

Figura 10: Clasificación de los tipos de actividades de No Valor agregado.

Fuente: Chrysler de Venezuela L.L.C. (2014)

En figura 9, se puede observar detenidamente las principales actividades de no

valor agregado distribuyéndolas según sea el caso.

2.2.19. KPI´s (indicadores claves de rendimiento/Key performance indicator). Según

Yamashina (2008) es un indicador utilizado para cuantificar y evaluar el desempeño

Page 55: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

de un proceso o actividad. El Kpi es utilizada de la misma manera para evaluar la

eficacia de una acción de mejora; por ejemplo, cada proyecto kaizen debe tener un

objetivo expresado por un Kpi específico.

Los Kpi´s en planta están relacionados con todas las actividades diferentes y

se despliega a partir de los mejores objetivos como seguridad, calidad, costo, entrega,

yendo hasta el último nivel de la estructura productiva. En el WCM, cada pilar tiene

una lista de Kpi específicos, donde se utiliza para evaluar el desempeño en la

consecución de los objetivos establecidos.

2.2.20. Ciclo PDCA

Yamashina (2008). El ciclo PDCA (Plan, do, check y act), conocido como

círculo de Deming, es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos,

basado en un concepto ideado por Walter A. Shewhart, el Plan significa entender el

problema, identificar la causa, verificar la causa, identificar las soluciones y ponerlas

en orden de prioridad, Do se refiere a aplicar la solución, en el Check se verifica la

eficacia de la solución y se monitorea la misma, el Act implica estandarizar la nueva

solución implementada y hacer el despliegue horizontal de la solución a las

situaciones similares.

El ciclo PDCA, mostrado en la figura 10, permite visualizar siguiendo el

esquema de las agujas del reloj, para así iniciar con la identificación del problema

hasta estandarizar.

En la empresa Chrysler de Venezuela L.L.C, se trabaja con la metodología

Kaizen, que permite un estudio rigoroso para determinar las causas y lograr una

mejora dentro del proceso de ensamblaje, a continuación se explicara más

detenidamente.

Page 56: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Figura 11: Ciclo PDCA.

Fuente: Chrysler de Venezuela L.L.C. (2014)

2.2.21. Kaizen

De acuerdo con Imai (1998) el kaizen es la conjunción de dos términos

japoneses, kai, cambio y, zen, para mejorar, el Kaizen es "cambio para mejorar", más

extensivamente kaizen implica una cultura de cambio constante para evolucionar

hacia mejores prácticas, es lo que se conoce comúnmente como "mejoramiento

continuo". Su objetivo es incrementar la productividad controlando los procesos de

manufactura mediante la reducción de los tiempos de ocio, la estandarización de los

criterios de calidad y los métodos de trabajo de las operaciones. Existen cuatro tipos

de kaizen, los cuales son:

1. Quick kaizen: Es una herramienta para la mejora continua PDCA (Planificar,

hacer, verificar y actuar) eficaz en la aplicación de las mejoras rápidas, se usa cuando

el problema está definido y los datos se encuentran disponibles.

2. Estándar kaizen: Requiere de herramientas básicas adicionales para encontrar

la causa raíz en un periodo no mayor a un mes.

Page 57: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

3. Mayor kaizen: Sigue la metodología PDCA, se utiliza para enfocar problemas

complejos en donde las actividades del equipo son monitoreadas por un sistema

visual y se requiere de 3 meses para su implementación

4. Avanzado kaizen: Ataca problemas con alto grado de complejidad, se realiza

de la misma forma que un mayor kaizen a diferencia que usa herramientas más

complejas como: six sigma, prueba de hipótesis, entre otras.

En la cuadro 2, se visualiza las metodologías a seguir para llevar a cabo los

diferentes tipos de kaizen.

Cuadro 2. Metodologías a seguir para los diferentes tipos de kaizen

Tipo de Kaizen

¿Quién Participa? Tiempo para

resolver Herramientas

requeridas Costo Ahorro

Rápido OP y/o TL < 0 = a una

semana 5G’s, 5W+1H, 4M’s, 5XQ’s,

0 – 100 USD

0–1,000 USD

Estándar OP + TL y/o SUP >2 mes 5G’s, 5W+1H,

4M’s, 5XQ’s, Tags 100 – 1000

USD 0–10,000

USD

Mayor OP + TL + SUP Multifuncional +

Facilitador 1 – 3 meses

5G’s, 5W+1H, 4M’s, 5XQ’s, y/o

intermedias

> 1,000 USD

10,000 – 50,000 USD

Avanzado

OP + TL + SUP Multifuncional +

Facilitador + Proveedor

> 3 meses

5G’s, 5W+1H, 4M’s, 5XQ’s,

intermedias. y/o avanzadas.

> 1,000 USD

> 50,000 USD

Fuente:Chrysler de Venezuela L.L.C. (2014)

Como se muestra en el cuadro 2, los tipos de Kaizen dependerán del tiempo,

herramientas a usar, costo y ahorro, todo dependerá del departamento donde se desee

realizar. En el departamento T/C/F, se decidió elegir el kaizen estándar para la

realización del proyecto en el área de línea final bloque 3.

Page 58: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

2.2.22. Diagrama de recorrido o spaghettis.

Según Grupo Fiat (2013), el “Spaghetti chart”, toma el nombre de la

representación gráfica que se hace de los desplazamientos del operador durante la

ejecución del ciclo. Es aplicable principalmente en caminatas y permite:

• Una primera visualización gráfica que facilita las acciones de análisis de la

situación.

• Una evaluación del tiempo de desplazamiento antes y después de la mejora que se

implementara.

• Una cuantificación de los pasos en función de los parámetros del análisis de

trabajo.

1 paso = 60 cm.

1 paso a metros: 0.77 mts

1 paso a bolívares 0.049 Bs por paso

1 paso = 8 milésimas de minuto.

En figura 11, se muestra un ejemplo de la elaboración de un diagrama de

recorrido o de spaghettis.

Page 59: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Figura 12: Ejemplo de diagrama de recorrido

Fuente:Departamento T/C/. (2014).

El diagrama de recorrido.

Es un método de representación gráfica de los desplazamientos de los

operadores en el curso de la ejecución en el propio ciclo de trabajo y permite

desarrollar un análisis a profundidad para la optimización de los movimientos y de

los desplazamientos de las personas (Eliminación de muda). Para realizar un

diagrama de espagueti se reproduce el lay-out de la línea sobre una hoja de papel,

evidenciando los recorridos que el operador efectúa durante todo el ciclo de trabajo.

Permite una evaluación del tiempo de desplazamiento antes y después, y una

cuantificación de los ahorros en función de los parámetros del análisis de trabajo.

2.2.23. Productividad.Según Falconi (1992)“Un producto o servicio de calidad es

aquél que atiende perfectamente, de manera confiable, de manera accesible, de

manera segura, y con la programación adecuada para las necesidades del cliente”

(p.179).

Por lo que, aumentar la productividad es producir cada vez más y mejor con

cada vez menos, pero para aumentar la productividad de una empresa se debe agregar

el máximo de valor (máxima satisfacción de las necesidades de los clientes) al menor

costo. No basta aumentar la cantidad producida, es necesario que el producto tenga

valor, que satisfaga las necesidades de los clientes. En concordancia, esta definición

de productividad toma clara la afirmación del Profesor Deming de que la

productividad aumenta con la mejora de la calidad y que este hecho es del dominio de

una selecta minoría.

2.2.24. Matriz de Pérdidas / Soluciones:

Chrysler de Venezuela L.L.C (2014). Permite identificar métodos con la

finalidad de recuperar desperdicios y pérdidas, para de esta forma, elegir las

metodologías más eficaces y eliminar las pérdidas que se están generando. Lo antes

Page 60: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

mencionado, comprende un proceso donde, se colocan en orden de atacabilidad las

pérdidas, teniendo en cuenta los tres factores impacto, costo y facilidad; con el

objetivo principal de reducir las pérdidas importantes de los distintos procesos, y

enfocar todos nuestros recursos a la generación de kaizen para atacar las mismas.

Asimismo, dicha matriz representa un estudio preventivo de este pilar, el cual

busca un despliegue de costos consistente por 5 años, por medio de la estratificación

de desperdicios y pérdidas hasta nivel estación/hombre y hasta nivel causa raíz,

conjuntamente con despliegue de costos computarizado. Por lo cual, es de suma

importancia el establecimientos de mecanismos y proyectos que puedan asegurar la

persistencia en el tiempo de las condiciones establecidas como favorables para la

empresa; a continuación se presenta el modelo utilizado por el departamento de T/C/F

de la matriz perdidas / soluciones.

La matriz está compuesta por un conjunto de factores que abarca casi la

totalidad de las funciones de la organización, sin embargo su amplitud dependerá del

estudio que se pretenda realizar mediante su implementación. Más allá de la

aplicación de las herramientas de ingeniería de métodos, en la búsqueda de alcanzar

la mejora continua, en numerosas ocasiones, es importante visualizar de la mejor

manera la situación actual, así como las posibles soluciones al momento de aplicarlas.

2.3. Definición de Términos Básicos:

Bloque (B1).Es un grupo de estaciones comprendidas entre cuatro o cinco,

donde se ejecutan diversas actividades u operaciones. Cada bloque está a cargo de un

líder de grupo.

BK: Es el código que posee el modelo Dodge Forza.

Calidad: Atributo que va más allá de sólo crear un producto por arriba de la

media a un buen precio; se refiere a lograr productos y servicios cada vez más

competitivos.

Page 61: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Costo: es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la

prestación de un servicio.

Desaturación: término utilizado dentro del Despliegue de Costos para referirse

al tiempo de ocio, generante de pérdida y que afecta la línea de producción.

Estación de trabajo.Es un área adyacente a la línea de ensamble, donde se

ejecuta una cantidad de operaciones.

Estratificación: disposición de cada una de las capas que conforman algo, por

lo cual la estratificación de desperdicios, significa el desglose de cada uno de los

desperdicios de manera de diferenciarlos, al igual que la estratificación de pérdidas,

tiene que ver con la identificación de cada uno de los factores que la producen.

Estándar: especificación técnica o conjunto de criterios, que han sido

aprobados por una organización y que sirve como punto de referencia o comparación.

KK: Es el código que posee el modelo Cherokee.

NVA: para la empresa Chrysler de Venezuela, es todo lo que no genera valor

alguno al proceso productivo.

NVAA: específicamente las actividades que no le generan valor al proceso,

pero que son necesarias, como caminatas.

Pérdidas:para las organizaciones representa, el no obtener ganancias por el mal

uso de los recursos.

Retrabajo: Se considera retrabajo al trabajo que se hace a causa de no haber

realizado el “trabajo” correctamente la primera vez, también se considera retrabajo

los cambios continuos que se hacen y el trabajo duplicado entre personas.

Tiempo de Valor Agregado (VA). Es el tiempo que le agrega valor al

producto final.

Tiempo Tack: Se refiere al tiempo necesario para complementar un ciclo de un

proceso.

Page 62: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Totes: Nombre que se le da a los contenedores en los que se coloca el material

de tornillería.

Scrap: material no conforme.

W2:Es el código que posee el modelo Grand Cherokee.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico necesita de un desarrollo coherente por parte del

investigador, ya que ésta es la etapa que mostrará el camino más adecuado para

conseguir los objetivos planteados; el conocimiento preciso del objeto de estudio,

aunado a una serie de técnicas e instrumentos que se aplicarán para su posterior

análisis determinarán de manera segura conclusiones satisfactorias.

Al respecto, es interesante lo que sostiene Balestrini (2008):

Page 63: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Toda vez que se ha formulado el problema de investigación, delimitado sus objetivos y asumidas las bases teóricas que orientarán el sentido de la misma de manera precisa, para indicar el tipo de datos que se requieren indagar, deben relacionarse los distintos métodos y las técnicas que posibilitarán obtener la información requerida. A fin de cumplir con este importante aspecto inherente a todo proceso de investigación se deberá elaborar el Marco Metodológico o la metodología dentro del proyecto de investigación (p. 113).

A este respecto, la metodología abordada fue aquella que el investigador utilizó

para sustentar de manera real lo que se pretende lograr a través de una serie de pasos,

técnicas e instrumentos necesarios para conocer el objeto de estudio.

3.1 Tipo de Investigación

La investigación se encuentra tipificada bajo el enfoque de proyecto factible,

debido a que tiene como propósito elaborar un plan de mejora para reducir los

tiempos de producción en el área de Línea Final, bloque 3, de la empresa Chrysler de

Venezuela LLC.

Es así que Hernández (2003), expresa que el proyecto factible

“es una investigación para la elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable con la finalidad de solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos” (p.91)

Page 64: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

- 64 -

3.2 Diseño de la Investigación

Sabino (2002) explica que el diseño de la investigación tiene como objeto

“proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y

su forma es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones

necesarias para hacerlo.” (p.63). Es por esto que para la elaboración de este trabajo de

grado se toma como decisión que la investigación se desarrolle bajo un diseño de

campo, ya que los datos para desarrollarla se van a tomar del personal que vive a

diario la problemática, es decir de los trabajadores deláreas de TCF, Línea Final,

Bloque tres (3) de la empresa Chrysler de Venezuela LLC.

Por su partePalella y Martins (2006), expresaron que:

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes (p.31).

3.3 Nivel de la Investigación

La investigación es de tipo descriptiva y documental, se ubica en un estudio

de campo a nivel descriptivo, ya que se propone evaluar las actividades desarrolladas

dentro del Departamento de TCF, Línea Final, Bloque tres (3) en la empresa Chrysler

de Venezuela LLC.

Lainvestigación descriptiva consiste de acuerdo a Arnal (1994) “en describir

unfenómeno dado analizando su estructura y explorando las

asociacionesrelativamente estables de las características que lo definen”. (p 87).

3.4 Población y Muestra

3.4.1 Población

Dentro de una investigación es importante establecer cuál es la población ya

que ésta representa la totalidad del fenómeno a estudiar. Se puede definir población

según Latorre y Arnal (2003), como “el conjunto de todos los individuos (objetos,

Page 65: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

- 65 -

personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir

las características de lo que es objeto de estudio” (p 58).

Balestrini (2008) define la población “como un conjunto finito o infinito de

personas, casos o elementos que presentan características comunes”. (p 137). A su

vez, Hurtado y Toro (2001) la formulan como;

El conjunto de elementos representativos de una población, con los cuales se trabajara realmente en el proceso de la investigación, a ellos se observaran y aplicaran los distintos instrumentos, tomaremos sus datos y luego los analizaremos y generalizaremos los resultados a toda una población. (p 79).

Para los fines del presente Trabajo de Grado la población está

conformada por catorce (15) trabajadores del Departamento de TCF

específicamente en el área de Línea Final bloque 3; siendo estos diez (11)

operarios, un (1) líder de grupo, un (1) inspector, un (1) Delegado de

prevención y un (1) supervisor, los que están involucrados en el proceso.

3.4.2 Muestra

La muestra debe ser una parte representativa de la población y según Tamayo y

Tamayo, (2003):

Cuando seleccionamos algunos elementos con la intención de

averiguar algo sobre la población de la cual se están tomando,

hacemos referencia a ese grupo de elementos como muestra,

esperando desde luego obtener averiguaciones ciertas de la muestra

que identifiquen a la población en conjunto. La muestra descansa en

el principio de que las partes representan un todo y por tal refleja las

características que definen la población de la cual fue extraída, lo cual

indica que es representativa. (p. 115)

Basándose en lo anterior, la muestra es la selección de una parte de la población

que es utilizada para obtener información general de la misma; en este caso se

Page 66: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

- 66 -

tomaron en cuenta los doce (14) trabajadores que laboran en los departamentos de

focalización. De allí entonces que la muestra es de carácter censal, Roosevelt (2000)

se refiere de la siguiente manera:

En ocasiones es difícil extraer muestra alguna, ya que ésta podría perder representatividad del fenómeno en estudio por lo tanto se está hablando de una muestra censal, la cual se caracteriza por tener como contenido al total de la población o universo compuesto de las características comunes que se desean estudiar. (p.23). En otras palabras, la muestra censal, no es más que el total de la población

objeto de estudio. En esta investigación la muestra fue de catorce (14) trabajadores,

diez (10) operarios, un (1) líder de grupo, un (1) inspector, un (1) Delegado de

prevención) y (1) supervisor del Departamento de TCF en el áreas de Línea Final

bloque tres (3),de la empresa Chrysler de Venezuela LLC.

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

3.5.1 Técnicas

En esta parte de la investigación se procederá a describir las técnicas e

instrumentos para la recolección de la información. Según Hernández, Fernández y

Baptista (2000) “una vez que seleccionamos el diseño de la investigación apropiado y

la muestra adecuada de acuerdo con nuestro problema de estudio, la siguiente etapa

consiste en recolectar los datos pertinentes sobre las variables involucradas en la

investigación”. (p 234)

Palella y Martins (2004) define la técnica de recolección de datos como “una

vez realizado el plan de la investigación y resuelto el problema se plantea el

muestreo, empieza el contacto directo con la realidad objeto de la investigación o

trabajo de campo”. (p.103).

Page 67: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

- 67 -

Cabe resaltar entonces que Balbo (2005), define la observación directa como:

“El uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de datos que se necesitan

para resolver un problema de investigación o analizar un objeto de estudio” (p. 78).

La observación directa permitió obtener una revisión más clara y precisa sobre las

debilidades observadas, y los mecanismos usados en el bloque tres (3) de línea final

del Departamento de TCF de la empresa Chrysler LLC de Venezuela.

3.5.2 Instrumentos

Palella y Martins (2004) indican que “una vez realizado el plan de la

investigación y resuelto el problema se plantea el muestreo, empieza el contacto

directo con la realidad objeto de la investigación o trabajo de campo”. (p.103).

Los instrumentos giran en torno a las técnicas que los investigadores han de

seleccionar para su investigación; en concreto, van a ser éstos el físico que incluirá

toda la información recabada.

Así, los instrumentos a utilizar en esta investigación son:

• Diagrama Causa y Efecto: Considerando lo anterior, Daniel Borrego (2009),

define el diagrama de causa y efecto “El diagrama representa la relación entre el

efecto (problema) y sus causas probables”. Esta herramienta y la tormenta de

ideas se utilizan se para identificar las causas potenciales que originan la

variabilidad en los tiempos del ensamble.

• Otra herramienta empleada es el Kaizen o mejora continua, este se ha visto como

un elemento clave para la competitividad de las empresas. El propósito de este

trabajo es analizar la problemática y aplicar el Kaizen con el fin de mejorar,

explorar y hacer una contribución al área de estudio como lo es el bloque 3 de

línea final en la empresa Chrysler de Venezuela LLC, incluyendo el movimiento

de los cinco pasos del Kaizen: Organización: Cada cosa en su lugar y un lugar

para cada cosa. Reducir búsquedas: Facilitar el movimiento de las cosas,

servicios y personas. Limpieza: Cuando todo está limpio, todo está ordenado y se

Page 68: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

- 68 -

simplifican los procedimientos. Estandarización y simplificación de procesos:

Mantener el orden, organización y limpieza en el ambiente y las personas.

Disciplina y buenos hábitos de trabajo: Basados en el respeto a las reglas y a las

personas (compañeros de trabajo y clientes).

• El diagrama de Pareto: es utilizado ya que se pueden detectar los distintos

elementos que acarrean el mayor porcentaje de errores y se pueden identificar los

problemas realmente relevantes.La aplicación del principio de Pareto dice que

hay muchos problemas sin importancia frente a solo uno o unos graves.

3.6 Técnicas de Análisis y Presentación de la Información

Arias (2006), en relación con el análisis de los datos: “en este punto se

describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos que se

obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuera necesario” (p. 55).

Luego de culminada la fase de recolección de la información, es necesario

resumir los datos obtenidos con el propósito de realizar los análisis pertinentes que

permitan conectar dichos resultados con la realidad a partir de procedimientos

estadísticos que posibiliten la interpretación y el logro de conclusiones a través de los

resultados obtenidos.

Según Pineda (1999), “la validez es una característica muy importante que

deben poseer los instrumentos de medición, entendida como el grado en que un

instrumento logra medir lo que se pretende medir” (p. 140).

3.7 Fases Metodológicas

Para realizar la investigación será estructurado en las siguientes fases:

Fase I: Diagnóstico de la situación actual del bloque tres (3) de Línea Final

Departamento de TCF de la Empresa Chrysler de Venezuela LLC.

En esta fase se describe el área de Línea Final bloque 3, un estudio de tiempo,

entrevistas no estructuradas, la identificación de desperdicios observando las

debilidades presentes en el área.

Page 69: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

- 69 -

Para esta etapa será necesario la aplicación de distintas técnicas de recolección

de datos; considerándose los siguientes instrumentos:

• Observación Directa.

• Recolección de Datos.

• Tormenta de Ideas

• Diagrama Causa - Efecto.

• Kaizen

Fase II: Análisis de las causas que ocasionan la problemática dentro del bloque

tres (3) de Línea Final del Departamento de TCF de la Empresa Chrysler de

Venezuela LLC.

Para la ejecución de esta fase se tomará en cuenta toda la información

suministrada por los trabajadores que tengan relación directa con la investigación

donde se analizarán las causas que originan los desperdicios que presenta la empresa

durante el proceso. Se clasificaràn las debilidades encontradas en el área utilizando

diagrama de Pareto, causa y efecto. Se utilizó la observación directa, la recolección

de datos,diagrama causa y efecto, tormenta de ideas, kaisen y herramientas del WCM

los cuales permitieron evaluar las causas que originan la variabilidad en el tiempo,

para así diagnosticar la situación actual del proceso en el bloque 3 de línea final de la

empresa Chrysler de Venezuela LLC. Obteniendo oportunidades de mejora.

Las técnicas de análisis son herramientas útiles para organizar, describir y

analizar los datos recogidos con los instrumentos de investigación. Una vez que se

recolecte la información, a través de las diferentes técnicas de datos, comenzaran los

procedimientos de clasificación, tabulación e interpretación. Por lo cual, se procederá

a analizar los datos y resumirlos para extraer la información relevante y de esta

manera facilitar la obtención de la información a partir de los mismos.

Page 70: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

- 70 -

Fase III: Desarrollar propuesta de un plan de mejoras para reducir los tiempos

de producción en el Proceso del Bloque tres (3) del Departamento de TCF de la

Empresa Chrysler de Venezuela LLC.

Una vez analizados los factores internos y externos que afectan el proceso de

ensamble se generarán objetivos estratégicos; los cuales de ser implementados podrán

traer mejorías para la reducción de tiempos de producción en el bloque 3 de línea

Final, del Departamento de TCF, de la empresa Chrysler de Venezuela LLC.

Fase IV: Realizar un análisis de la relación costo-beneficio.

Luego de haber finalizado la fase anterior, se procederá a calcular los costos

de ejecución de la nueva propuesta así como también los beneficios que las mismas

propuestas le otorgarán a la empresa Chrysler de Venezuela LLC si se realiza su

aplicación.

Page 71: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

- 71 -

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

En este capítulo se muestra el análisis e interpretación de los resultados

derivados de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos en cada una de

las fases de la investigación, las cuales están directamente relacionadas con los

objetivos específicos, de manera de recabar la información necesaria que sirva de

base para la reducción de tiempo de producción en el bloque 3 de línea final de la

empresa Chrysler de Venezuela LLC, y así disminuir los desperdicios y mejorar el

proceso de ensamblaje.

A través de la aplicación de herramientas de ingeniería industrial,se obtuvo

información acerca del objetivo de estudio de esta investigación, la cual fue tabulada

y registrada para proceder a hacer el análisis e interpretación de la problemática

presente en esta área. Los resultados son mostrados por medio de un resumen

analítico y gráfico con la finalidad de exponer en detalle, como fue el

comportamiento de cada uno de los factores que afectan el proceso. A continuación

se muestran los resultados obtenidos.

4.1 Fase I: Diagnóstico de la situación actual del bloque tres (3) de Línea Final

Departamento de TCF de la Empresa Chrysler de Venezuela LLC.

4.1.1 Descripción del bloque tres (3) de línea final.

Antes de analizar las causas que ocasionan la problemática dentro del bloque 3 de

línea final es importante conocer el departamento de TCF y así verificar las

debilidades presentes en el área. El departamento de T/C/F está constituido por

Tapicería, Chasis, Motores, Línea final, Reparación Pesada, Retoque, Certificación.

En este sentido, dicho departamento tiene por objetivo elaborar un producto con la

mejor calidad; el cual está dividido en tres áreas, las cuales son: Tapicería, que a su

vez está conformada por ocho bloques, Chasis por cinco bloques, Motores por

Page 72: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

dos bloques, Línea Final por cuatro bloques, Reparación Pesada por un bloque,

Retoque por un bloque, Certificación y Validación por un bloque (ver Figura 13).

Figura 13: Diagrama de bloque. Funcionamiento interno del sistema.

Autor:Araque, D. Carrillo, O. (2014) Las actividades en estas líneas, se desarrollan de la siguiente manera una vez

recibida la unidad del departamento de pintura, se comienza el proceso de

vestidura en la línea de tapicería, aquí es donde se colocan todos los arneses

de las unidades, tablero de instrumento, alfombras, vidrios, bombas de freno,

evaporadores de aire acondicionado, dirección, cinturones de seguridad y también

se realizan pruebas eléctricas a los componentes instalados.

En el mismo orden, las unidades que resultan aprobadas de las pruebas

realizadas, pasan a la Línea de Chasis, en donde se cuelgan en un transportador

aéreo para la instalación de las tuberías de freno, sistema de suspensión y de

transmisión, montaje del motor, fascia trasera y cauchos. La unidad aterriza en la

estación de encendido, la cual es un área donde la unidad se surte con los fluidos

necesarios para su funcionamiento, tales como: llenado del sistema de freno y liga,

radiador, gasolina, entre otros; luego se programa la unidad con un equipo para

comenzar arranque y se procede a encender la unidad.

La unidad llega a Línea Final, en donde se instalan los faros, cartones y plásticos de

puerta, los asientos, consola central, fascia delantera, rejilla de torpedo, caretas,

parrilla frontal, estribo, moldura de techo, goma de compartimiento de motor,

Page 73: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

programación de volante y pedal pusher, llenado de aire acondicionado, colocación

de manillas de techos, se realizan pruebas de freno, cuadraje de puertas, maleta y

capo. Posteriormente se realiza la prueba de rodillos o Jouncer alineación de luces y

alineación dinámica y el roll test, en donde se detectan ruidos y desajustes, en caso

que la unidad presente alguna de estas condiciones se traslada al área de Reparación

Pesada.

Finalmente, en la Línea de Certificación y Validación, se verifica el

correcto funcionamiento de las partes eléctricas, confort y apariencia de la

unidad. En caso que la unidad presente condiciones de daños en pintura y/o

apariencia, se traslada al área de Retoque para la reparación de los mismos

La observación es la primera forma de contacto o de relación con los objetos

que van a ser estudiados. Constituye un proceso de atención, recopilación y registro

de información, para el cual el investigador se apoya en sus sentidos y posteriormente

del análisis. Esta técnica permitió detectar los problemas que presenta actualmente el

proceso productivo específicamente en el área de Línea final Bloque 3, la aplicación

de esta técnica inició con un recorrido general por la planta Chrysler de Venezuela a

fin de conocer detalladamente el proceso productivo de la misma; para luego observar

el área en estudio, visualizando así las actividades realizadas en cada una de las

estaciones del área de Línea Final. El área está constituido por (10) operarios que

realizan diferentes tareas en (6) estaciones que son la número once (11), doce (12),

trece (13), diecisiete (17), dieciocho (18) y diecinueve (19), por otra parte es de

señalar que en esta líneas se producen los modelos KK (Cherokee), W2 (Grand

Cherokee) y BK( DofgeForza), por lo que los diagramas y la toma de los tiempos se

efectúan para cada uno de los operarios y a cada modelo.

Además en el estudio del área se verificaron las instrucciones y secuencias de

las operaciones en cada una de las estaciones, el cual se encuentran plasmadas en

formatos implementados por la corporación que reciben el nombre de Instrucciones

de Trabajo Estandarizado (SWI). A continuación se muestra la secuencia de pasos,

recopilados en la tabla, según los documentos revisados.

Page 74: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Cuadro 3: Índice de operaciones en secuencia de ejecución (SWI), del área de

línea final bloque 3.

MODELO BK

NUMERO DESCRIPCION

DE SWI OPERACIÓN

LF-11 (FOSA III)

LF- INSPECCION EN FOSA III.

LF-12

LF- DRIVER TEST

LF- COLOCACION EMBLEMA DODGE

LF- COLOCACION EMBLEMA FORZA

LF- COLOCACION EMBLEMA LX LE

LF- COLOCACION EMBLEMA 1.4

LF- CUADRAJE DE MALETA

LF- COLOCACION PLATINA DE MALETA

LF- ACTIVACIÒN DE ROCIADORES DE LIMPIA PARABRISAS

LF-13

LF- FINAL TEST

LF-17

LF- ALINEACIÒN DE RUEDAS Y VOLANTE

LF-18

LF- MANILLAS DE TECHO DELANTERRO

LF- MANILLAS DE TECHO TRASERO

LF- MOLDURAS LATERALES

LF- VERIFICACION FLUIDOS

LF- ALINEACIÒN DE LUCES

LF-19

LF- COLOCACIÒN FELPUDO

LF- TRASLADO DE VEHICULO Fuente:Departamento de T/C/F (2013).

Page 75: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Continuación Cuadro 3: Índice de operaciones en secuencia de ejecución (SWI), de LFIN-B3. MODELO KK

NUMERO DESCRIPCION

DE SWI OPERACIÓN

LF-11 (FOSA III)

LF- INSPECCION EN FOSA III.

LF-12

LF- DRIVER TEST

LF- COLOCACION EMBLEMA 4X4 COMPUERTA

LF- COLOCACION EMBLEMA 4X4 Y LIMITED COMPUERTA

LF- COLOCACION EMBLEMA LIMITE COMPUERTA

LF- COLOCACION EMBLEMA TRAIL RATED 4X4 (MEDALLÒN)

LF- CUADRAJE DE COMPUERTA

LF- COLOCACION EMBLEMA CAPOT

LF-13

LF- FINAL TEST

LF-17

LF- ALINEACIÒN DE RUEDAS Y VOLANTE

LF-18

LF- VERIFICACION DE NIVELES DE FLUIDOS

LF- COLOCACION DE MOLDURA DE STRIKE DE COMPUERTA

LF- ALINEACION DE LUCES

LF- GATOS DE CAPOT

LF-19

LF- TRASLADO DE VEHICULO

LF- COLOCACIÒN DE FELPUDO

MODELO W2

NUMERO DESCRIPCION

DE SWI OPERACIÓN

LF-11 (FOSA III)

LF- INSPECCION EN FOSA III. Fuente:Departamento de T/C/F (2013).

Page 76: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Continuación Cuadro 3: Índice de operaciones en secuencia de ejecución (SWI), de LFIN-B3.

LF-12

LF- DRIVER TEST

LF- COLOCACION EMBLEMA DE CAPOT

LF- COLOCACION EMBLEMA COMPUERTA

LF- COLOCACION EMBLEMA LIMITE COMPUERTA

LF- COLOCACION EMBLEMA TRAIL RATED 4X4

LF- CUADRAJE DE COMPUERTA

LF-13

LF- FINAL TEST

LF-17

LF- ALINEACIÒN DE RUEDAS Y VOLANTE

LF-18

LF- VERIFICACION DE NIVELES DE FLUIDOS

LF- INSTALACIÒN DEL PANEL DE GUARDAFANGOS DERECHO E INZQUIERDO

LF- INSTALACIÒN DE GOMA DE CONTORNO DEL COMPARTIMIENTO DE MOTOR

LF- INSTALACIÒN DE COVERS DEL RETROVISOR

LF-19

LF- TRASLADO DE VEHICULO Fuente:Departamento de T/C/F (2013).

Para dar una idea más clara de lo que es una instrucción de trabajoestandarizado

(SWI), a continuación se presenta un ejemplo de la misma.

Page 77: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Figura 14: SWI LF-18 Fuente: Departamento de T/C/F (2013).

Figura 15: Registro de cambios. Fuente:Departamento de T/C/F (2013). Para cada una de las estaciones de trabajo se realizó una revisión específica

observando los siguientes aspectos:

Page 78: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Estación LF-11 (Fosa III). Inspección de unidades.

Al momento de realizar la observación en la estación se encontraba un (1) inspector.

En la misma se realiza una revisión visual de la unidad desde la fosa para observar

detalladamente la parte inferior solamente, tomando en cuenta aspectos críticos

presentes que son evaluados en la auditoria de VLO (Diseño del vehìculo/Value Lay-

out Out) la cual se realiza diariamente al principio de la jornada laboral donde se

chequea una muestra de unidades.

Mediante la observación directa se identificaron algunas de las condiciones presentes

en el área de Línea final bloque 3, de la empresa Chrysler de Venezuela L.L.C, las

cuales son descritas a continuación.

• En la estación LF-11, el inspector no sigue una secuencia de pasos

sincronizados para la revisión de las unidades, por lo que se hace de forma

desordenada.

• Se detecta que si el inspector falta a la jornada laboral, el operario que lo

suplanta no tiene conocimiento de las revisiones críticas que deben realizarse.

• Las condiciones dentro de la fosa no son las correctas, el operario no posee un

recipiente de desechos y la ventilación no es la adecuada.

• Cuando el inspector detecta una falla, no existe una respuesta inmediata del

líder o supervisor del área, por lo que debe realizarse una parada, hasta que se

notifique la eventualidad.

• La estación no cuenta con una identificación.

• Cuando el inspector revisa la parte de arriba de la unidad, utiliza un pequeño

banco el cual debe ir levantando y desplazando alrededor de la unidad, esto

ocasiona un retardo en la inspección.

Estación LF-12

En la estación de LF-12, se encontraron condiciones que contribuyen al deterioro

del área en estudio:

Page 79: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

• Cada uno de los operarios debe realizar en promedio 47.27 m de recorridos

para obtener los materiales que son necesarios para poder llevar a cabo sus

tareas.

• El recipiente de desecho utilizado está a 3 m aproximadamente de la estación,

por lo que el tiempo de recorrido es de 16 s.

• Las herramientas y dispositivos de trabajo no están identificadas.

• La demarcación de la estación está deteriorada.

• Existe un desbalance en la línea, por lo que la desaturaciòn es muy alta.

• Las instrucciones de trabajo no están actualizadas.

• Existe pocas actividades para el tiempo tack usado, mientras que en otras

estaciones existe mayor cantidad de operaciones.

Estación LF-13

En la estación de LF-13 se presentan las siguientes condiciones:

• Los equipos dynetics (equipos de programación) no están identificados para distinguirlos

según el modelo a programar.

• No existe una base para colocar el dispositivo usado en el capot, por lo que el programador

no posee un sitio fijo para el mismo.

• Se observó que la estación posee altos tiempos de desaturaciòn.

• Las instrucciones de trabajo no están actualizadas.

Estación LF-17

En la estación de LF-17 se presentan las siguientes condiciones:

• Algunas de las lámparas que sirven para iluminar la estación de trabajo tienen

bombillos quemados.

• Las herramientas y dispositivos de trabajo no están identificadas.

• Existe altos tiempos de desaturaciòn.

• En la estación siguiente no existe un espejo aéreo que facilite la visión para

trasladar la unidad.

Page 80: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Estación LF-18

En la estación de LF-18 se presentan las siguientes condiciones:

• Dentro del área existe solo un 1 rack del lado derecho, por lo que el operario

del lado izquierdo debe realizar un recorrido de 4 m aproximadamente para

obtener el material.

• Los totes donde son depositados los tornillos no se encuentran identificados.

• El área no posee avisos de seguridad.

• Falta identificación de las tomas de corriente.

• Los ventiladores no están sujetados correctamente.

• La iluminación en la estación no es la adecuada.

• No existen ayudas visuales que faciliten la realización de las operaciones.

• Existe altos tiempos de desaturaciòn.

• En el momento de realizar las operaciones, el operario no posee un cajón

adecuado para trasladar la herramienta y la tornillería adecuada, por lo que

realiza 5 recorridos repetitivos aproximadamente cada 5 s dentro de la

estación.

• Existe muchas actividades para el tiempo tack usado, ya que no es suficiente

para culminarlas, mientras que en otras estaciones se consume menos del

tiempo tack para realizar las operaciones.

Estación LF-19

En la estación de LF-19 se presentan las siguientes condiciones:

• El equipo que se usa para cargar la información de la tarjeta viajera, está lejos de la estación,

lo que aumenta el recorrido del operario.

• El tiempo tack es muy alto para la cantidad de operaciones que realiza el operario.

• El tiempo de desaturación es muy alto.

A continuación se presenta el layout del área de línea final bloque 3 donde se visualizan seis (06)

estaciones de trabajo.

Page 81: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Figura 16:Layout de LFIN- B3 Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

Cada una de las estaciones mostradas en el layout de planta del área de línea

final, bloque 3, posee un rack de herramienta y materiales.

Los equipos y maquinarias que se muestran en el siguiente cuadro 4, son los usados

en el área de línea final Bloque 3.

Cuadro 4: Equipos y Maquinas del área de LFIN-B3.

EQUIPOS Y MÀQUINAS DEL ÀREA DE LÌNEA FINAL BLOQUE 3

Máquina/Equipo Estación Modelo Alineadora Fori LF-17 Todos Pinzas Amperimétricas LF-13 Todos TPM LF-12 Todos Dynetics LF-13 Todos

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

Page 82: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

A continuación se realiza una breve explicación del funcionamiento de los

equipos y máquinas usados en el área de línea final bloque 3.

Alineadora Fori , ubicada en la estación de LF-17, máquina utilizada para la

alineación de las ruedas de los tres modelos BK (Dodge Forza), KK(Cherokee), y

W2(Grand Cherokee), el cual tiene la capacidad de medir el parámetro de alineación

de las ruedas y el ajuste de los ángulos para que cumplan con las especificaciones.

Sus funciones son:

1. Evitar accidentes con el vehículo.

2. Evitar desgaste de los neumáticos.

3. Mantenimiento de un movimiento recto de los automóviles.

4. Aumenta la confianza y la sensación del control.

5. Reduce el uso del combustible.

6. Evita la fricción o los contactos entre la rueda y los componentes de suspensión.

Pinzas amperimétricas, ubicada en la estación LF-13,utilizada en los tres modelos

BK (Dodge Forza), KK (Cherokee), y W2 (Grand Cherokee), es un tipo

de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en

el que se quiere medir la corriente para colocar un amperímetro normal.

TPM , utilizadas en la estación LF-12, en la operación driver test para los tres

modelos BK (Dodge Forza), KK (Cherokee) y W2 (Grand Cherokee), es el monitoreo

que se realiza a la presión de los cauchos cada rueda posee un sensor TPMS , el cual

es capaz de generar una señal en frecuencia que es leída por un módulo de control

específico para este fin (Computadora Receptora del TPM), esta señal es programada

previamente por el técnico usando una herramienta especial, el dato de presión de

cada rueda viaja dentro del mensaje enviado en esa frecuencia y es decodificado por

el modulo mencionado.

Dynetics, utilizados en la estación LF-13, para los modelos tres modelos BK (Dodge

Forza), KK (Cherokee) y W2 (Grand Cherokee), el cual permiten realizar la

programación de las unidades y verificación de los circuitos eléctricos de las puertas,

capot, seguros de vidrio, encendido, seguros de puerta, cepillos limpia parabrisas.

Page 83: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Para así verificar su funcionamiento y en tal caso de encontrar falla trasladar al área

de reparación.

Por otra parte las herramientas que se utilizan actualmente en el área no están

identificadas o no aparecen reflejas en el inventario de herramientas por lo que se

verifico en las SWI (Instrucciones de trabajo estandarizadas) y se obtuvo el cuadro 5.

Cuadro 5: Herramientas del área de LFIN-B3 Actuales.

24mm LF-17 KKVB-1004029 LF-17 KK 24mm y 27 LB/FT7/8 y 13mm LF-17 BK

IM-LF-012 7/8 LF-17 BK 26 LB/FT3/4" dado 15mm LF-17 w2

IM-LF-036 cuadrante 3/8" dado 15mm LF-17 w2 80 LB/FT18mm LF-17 w2

VB-1004007 27mm LF-17 w2 63 LB/FT

Torquimetro

TorquimetroLlave

Llave

Llave de BocaTorquimetro

Llave de BocaTorquimetro

Modelo Torque

HERRAMIENTAS DEL ÀREA DE LÌNEA FINAL BLOQUE 3

Herramienta Còdigo de Herramienta Estacion

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

Analizando la información de la revisión de cada una de las estaciones se

realizaron los diagramas de recorrido de la situación actual de los operarios para cada

uno de los modelos, con oportunidad de mejora en los cuales se presentan las

estaciones con mayor recorrido, según la figura 17, las líneas de color morado

pertenecen al recorrido que realiza el operario 1 y las líneas de color verde pertenecen

al operario 2.

Page 84: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Figura 17:Diagrama de recorrido LF-12, modelo W2. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

El diagrama posee una numeración que indica el inicio y la finalización de la

operación, cada uno tiene su respectiva tabla, mostrando la duración de la operación

en minutos, cantidad de pasos y su equivalencia en metros de acuerdo a la conversión

un (1) paso es igual a 0,77 metros,siendo este el promedio definido en la

organización. Se presenta la figura 14 con el diagrama de recorrido para el modelo

W2. En la figura 18, se presenta el recorrido de la estaciòn 18, modelo W2, para el

operario 10.

Figura 18:Diagrama de recorrido actual LF-18, modelo W2. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

Page 85: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

De igual manera se presenta el recorrido del operario Vielma, para la estaciòn

19, modelo BK.

Figura 19:Diagrama de recorrido actual LF-19, modelo BK. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

Seguidamente se realizó el desglose de tiempos de las operaciones en el cuadro

6, lo que permitió determinar con mayor exactitud posible la cantidad de minutos y

segundos requeridos para realizar las actividades con respecto al tiempo Tack, el cual

está referido al tiempo necesario para completar el ciclo del proceso. A continuación

se muestran los cálculos realizados de manera clasificada en dicho formato de

desglose de tiempo.

Ecuación 1

Ecuación 2

Page 86: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Ecuación 3

Ecuación 4

Ecuación 5

Ecuación 6

Cabe destacar que los cálculos mostrados, pertenecen al primer desglose de tiempos

modelo W2, estas mismas ecuaciones se usaran para el resto de las estaciones.

El cuadro 6, que se muestra a continuación se realizó en el formato MUDA,

suministrado por la empresa Chrysler de Venezuela, donde se desglosan las

actividades ejecutadas por cada uno de los operarios de las estaciones de estudios con

sus respectivos tiempos reflejados en segundos.

Page 87: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Cuadro 6: Desglose de tiempo (Hoja de Observación)

Instructions: Observe process and record in each column of activity observed for every second.

Observer

Date 30/10/2013

Station/Process Description

Model or Unit Observed

W2(ex Computer

Work) In-saturation

Task

Number Task Description

Value Added

Activity

Waiting In

Process Walking

Material

Transport

NVAA but

necessary

Repair/

Inspection

Over-

Production Other

Waiting

(Imbalance)

1 Transladar unidad de fosa 3 a linea fianl 12 5,00

2 Bajarse de la unidad tomando tarjeta viajera 2,00

3 Caminar hasta el rack de herramientas 5,00

4 Comparar serial con la lista 3,00

5 Firmar y sellar tarjeta viajera 9,00

6 Llevar tarjeta viajera a la unidad 4,00

7 Caminar hasta el rack de herramientas 2,00

8 Buscar emblemas y plantilla en el rack de herramien tas 5,00

9 Llevar emblemas y plantilla hasta la parte delante ra de la unidad 3,00

10 Bajar capo 3,00

11 Colocar plantilla en la parte inferior del capo 2,00

12 Quitar cinta protectora del emblema 1,00

13 Colocar emblema en la parte inferior del capo 5,00

14 Quitar plantilla 2,00

15 Levantar capo 2,00

16 Llevar plantilla hasta el rack de herramientas 3,00

17 Caminar hasta la papelera 15,00

18 Desechar cinta protectora del medallon 2,00

19 Regresar al rack 10,00

18 Tomar medallon izquierdo 2,00

19 Colocar medallon izquierdo en el dispositivo 3,00

20 Llevar dispositivo hasta la unidad 2,00

21 Colocar medallon izquierdo presionando el dispisit ivo 4,00

22 Llevar dispositivo al rack 5,00

23 Caminar hasta la papelera 15,00

24 Desechar cinta protectora del medallon 2,00

25 Regresar al rack 10,00

24 Tomar plantilla y emblema en el rack de herramienta s 2,00

25 Llevar plantilla y emblema hasta la parte trasera d e la unidad 4,00

26 Colocar plantilla en la compuerta lado izquierdo 1,00

27 Abrir compuerta trasera 3,00

28 Colocar primer emblema 6,00

29 Retirar cinta protectora 2,00

30 Colocar segundo emblema 6,00

31 Retirar cinta protectora 2,00

32 Retirar plantilla 2,00

33 Caminar hasta el rack de herramientas 4,00

34 Desechar cintas protectoras 2,00

Process Total 25,00 0,00 82,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 602,60

Takt Time 12,71 MIN

Takt Time 762,60 seg

Resumen Seg MinTiempo Std (25%) 40,00 0,67

Tiempo normal 160,00 2,67NVA 135,00 2,25VA 25,00 0,42

Desaturacion 602,60 10,04

135,00

Waste Elimination (MUDA) Observation Sheet

Deysi Araque

Emblemas (LF-12)

Henry Coronel

Non Value Added Activity (NVAA)

WCMWCM

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

Page 88: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

El cuadro 6, se realizó identificando la estación, nombre del operario y

colocando los tiempos según la clasificación de las operaciones que se realizaran.

En el cuadro 7. Se muestra el resumen del desglose de tiempos para cada uno

de los operarios involucrados en el área de estudio, en donde se encuentran reflejados

once (11) operarios.

Cuadro 7: Resumen de Balance de Línea Actual

ES T . OPERADOR MODELOVA

(Min-H/Und)NVA

(Min-H/Und)T .T OT AL

(Min-H/Und)T OL ERANCI

A 25%T .S T ANDAR (Min-H/Und)

ES PERA P rom 3M

(Min-H/Und)

Dif. Dest. 64Unds Vs. 33Unds

ES PERACap. L inea(Min-H/Und)

Balance Calculado

T IEMPO T ACK

(64Unds)(Min/Und)

BK 1,03 1,95 2,98 0,75 3,73 9,49 0,51 8,99 12,71

KK 0,35 1,88 2,23 0,56 2,79 10,43 0,51 9,92 12,71

W2 0,42 2,25 2,67 0,67 3,34 9,88 0,51 9,37 12,71

BK 1,66 1,74 3,40 0,85 4,25 8,97 0,51 8,46 12,71

KK 2,93 1,48 4,41 1,10 5,51 7,70 0,51 7,20 12,71

W2 2,29 1,67 3,96 0,99 4,95 8,27 0,51 7,76 2 12,71

BK 5,33 0,58 5,91 1,48 7,39 5,83 0,51 5,32 12,71

KK 4,33 0,58 4,91 1,23 6,14 7,08 0,51 6,57 12,71

W2 6,08 0,88 6,96 1,74 8,70 4,52 0,51 4,01 12,71

BK 4,97 0,77 5,74 1,44 7,18 6,04 0,51 5,54 12,71

KK 4,37 0,67 5,04 1,26 6,30 6,92 0,51 6,41 12,71

W2 5,23 0,77 6,00 1,50 7,50 5,72 0,51 5,21 12,71

BK 5,42 0,63 6,05 1,51 7,56 5,65 0,51 5,15 12,71

KK 4,87 0,67 5,54 1,39 6,93 6,29 0,51 5,79 12,71

W2 6,22 0,95 7,17 1,79 8,96 4,25 0,51 3,75 2 12,71

BK 1,02 0,03 1,05 0,26 1,32 11,90 0,51 11,39 12,71

KK 1,42 0,37 1,79 0,45 2,23 10,98 0,51 10,48 12,71

W2 2,58 0,43 3,01 0,75 3,77 9,45 0,51 8,94 12,71

BK 1,13 0,42 1,55 0,39 1,94 11,28 0,51 10,77 12,71

KK 1,27 0,68 1,95 0,49 2,44 10,78 0,51 10,27 12,71

W2 1,52 0,33 1,85 0,46 2,31 10,90 0,51 10,40 12,71

BK 0,80 0,25 1,05 0,26 1,31 11,90 0,51 11,40 12,71

KK 0,72 0,53 1,25 0,31 1,56 11,65 0,51 11,15 12,71

W2 0,82 0,50 1,32 0,33 1,65 11,57 0,51 11,06 3 12,71

BK 0,00 0,35 0,35 0,09 0,44 12,78 0,51 12,27 12,71

KK 0,77 0,88 1,65 0,41 2,06 11,15 0,51 10,65 12,71

W2 0,00 0,37 0,37 0,09 0,46 12,76 0,51 12,25 12,71

BK 1,72 0,78 2,50 0,62 3,12 10,09 0,51 9,59 12,71

KK 0,72 0,25 0,97 0,24 1,21 12,00 0,51 11,50 12,71

W2 1,60 1,28 2,88 0,72 3,60 9,62 0,51 9,11 2 12,71

BK 0,70 1,13 1,83 0,46 2,29 10,93 0,51 10,42 12,71

KK 0,00 1,15 1,15 0,29 1,44 11,78 0,51 11,27 12,71

W2 0,00 0,97 0,97 0,24 1,21 12,00 0,51 11,50 1 12,71

L F-127,39

Operario 1

Operario 2

L F-13

Operario 3

20,13Operario 4

Operario 5

1,83

L F-17

Operario 6

6,28

Operario 8

4,53

Operario 10

L F-18

Operario 9

L F-19 Operario 11

Operario 7

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

En el cuadro 7, no se evidencian los tiempos correspondientes al inspector del

área, ubicado en la estación de LF-11. Los tiempos que el inspector realiza no

interfieren en los tiempos de producción, por lo tanto no se toman en cuenta para el

resumen del balance de línea.

Page 89: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

En el gráfico 1, se puede apreciar la forma en que están distribuidos los tiempos

para el modelo BK (Dodge Forza),(VA) representados con el color verde, los tiempos

de (NVAA) representados con el color amarillo, la tolerancia representada por el

color gris y los de Desaturación representados con el color rojo, con respecto al

tiempo Tack, el cual se representa por la franja morada en la parte superior del

gráfico.

Gráfico 1:Resumen de Tiempos de Balance de Línea Modelo BK perteneciente a LFIN-B3. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014) En el gráfico 1, se muestran los operarios en la parte inferior, con sus respectivas

estaciones.De igual forma se presentan los tiempos para el modelo KK (Cherokee)

en el gráfico 2.

Page 90: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Gráfico2:Resumen de Tiempos de Balance de Línea Modelo KK perteneciente a LFIN-B3.

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

Se evidencia en el gráfico 2, que la desaturaciòn está por encima del valor

agregado, disminuyendo la productividad. De igual manera se presenta el grafico 3,

el cual representa los tiempos del modelo W2 (Grand Cherokee).

Gráfico3:Resumen de Tiempos de Balance de Línea Modelo W2 perteneciente a LFIN-B3. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

Page 91: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Visualizado los tiempos totales de VA, NVAA y desaturaciòn en minutos por

unidad fabricada en el Bloque 3 de Línea Final y para cada uno de los modelos, se

presenta el cuadro 8.

Cuadro 8: Tiempos Totales Actuales de LFIN-B3.

MODELO VA

(MIN-H/UND)

NVA

(MIN-

H/UND)

Desaturación

(MIN-H/UND)

BK 23,78 8,63 99,30

KK 21,75 9,14 101,20

W2 26,76 10,40 93,36 Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

Se observa en el cuadro 8, que el mayor tiempo de NVA corresponde al modelo W2,

con un 10.40 min y el modelo KK, con un 101.20 min correspondiente a la mayor

desaturación, arrojando esto como resultado que la problemática se presenta en los

tres modelos.

4.1.2 Entrevistas no Estructuradas aplicadas al personal de LFIN-B3

Con la aplicación de esta técnica se pudo realizar un sondeo más amplio acerca de la

situación que presenta el área en estudio, puesto que estas se realizaron directamente

al personal que en ella labora, quienes a su vez expresaron sus inquietudes y

desacuerdos con las condiciones del área y de igual manera fue de utilidad para

apreciar el grado de conocimiento y manejo que los mismos poseen sobre los

métodos que emplean para llevar a cabo cada una de las operaciones a las que se

encuentran asignados.

De la misma forma se evidenció que los operarios tienen muy buenas ideas para

aportar mejoras a la situación actual que presenta el área.

De las entrevistas realizadas las opiniones e impresiones obtenidas fueron diversas;

los operarios hablaron acerca de las condiciones que está presentando el área de Línea

Page 92: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

final bloque 3, las entrevistas fueron realizadas sin ningún formato y de forma directa

y personal. En resumen se obtuvo lo siguiente:

• Largos recorridos durante las operaciones: De acuerdo a los operarios al

momento de realizar las operaciones deben realizar largas caminatas de 47.27

m aproximadamente por unidad para poder ubicar el material y las

herramientas necesarias para llevar a cabo las operaciones que tienen

asignadas.

• Línea de trabajo desbalanceada: A modo de ver de los operarios la línea de

trabajo no se encuentra balanceada adecuadamente puesto que en algunas

estaciones se realizan muchas más operaciones que en otras, lo cual suele

ocasionar paradas.

• Jornadas de capacitación y motivación: Los operarios consideran que no

hay programas de capacitación adecuados y que no se realizan jornadas de

motivación para el personal.

• Retrasos en el suministro de materiales: se escucharon quejas sobre el

suministro de material y tornillería que en ocasiones no se encuentra a tiempo

dentro del área.

• Herramientas sin identificación e inadecuadas: los operarios consideran

que la falta de identificación de las herramientas es una debilidad dentro de las

estaciones.

• Lesiones físicas: Debido a las condiciones en las que se encuentra el área se

han generado condiciones que afectan directamente la salud y bienestar físico

de los trabajadores.

• Instrucciones de trabajo (SWI): Los operarios se quejaron de que las

instrucciones de trabajo están desactualizadas y muchas de las herramientas

que ellos utilizan no son las que se encuentran reflejadas dentro de las SWI.

Page 93: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

• Ausentismo: Los operarios se quejaron por las constantes faltas de algunos de

sus compañeros, puesto que estas generan más carga en la realización de

operaciones para ellos.

Gracias a la realización de estas entrevistas, se lograron captar muy buenas ideas

sobre cómo se podrían mejorar las condiciones del área de Línea final bloque 3, para

hacerla un lugar más confortable y adecuado para el trabajo y por ende volverla más

productiva.

Las entrevistas fueron realizadas al personal que labora directamente en el área, la

cual consta de doce (11) operarios, un (1) líder de grupo y un (1) inspector; es de

acotar que en la actualidad uno de los operarios se encuentra limitado y aunque está

en la línea de trabajo no puede realizar operaciones por lo cual los demás operarios se

encuentran con más tareas de las que les corresponden y más responsabilidad a la

hora de realizar las tareas e incluso en algunas ocasiones el líder de grupo y el

supervisor del área también deben realizar operaciones. Lo cual en algunas ocasiones

genera retraso en la entrega de la producción.

4.1.3. Resumen de las debilidades encontradas en el diagnostico

• Condiciones repetidas en las estaciones, como los tiempos dedesaturación,

NVAA, herramientas y dispositivos de trabajo que no se encuentran

identificadas ni ubicadas en sitios fijos, ocasionando en algunas oportunidades

retrabajo. Esto a su vez trae molestia a los operarios trayendo como

consecuencia lesiones de trabajo, causa que en ocasiones influye en el

ausentismo, desánimo y falta de compromiso por parte de ellos.

• Desmotivación del personal, se propone realizar charlas para motivar e

incentivar al personal del área de línea final.

• (SWI) Instrucciones de trabajo desactualizadas.

• Desorganización de los elementos de trabajo y dispositivos, lo que genera

NVAA.

Page 94: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

4.2. Fase II: Clasificación y Análisis de las causas encontradasen el diagnóstico

del bloque tres (3) de Línea Final del Departamento de TCF de la Empresa

Chrysler de Venezuela LLC.

4.2.1. Clasificación y análisis de las causas encontradas en el diagnòstico (Causa

y efecto).

4.2.2. Análisis de los costos de Desaturaciòn del área de Línea final bloque 3.

En la actualidad, la evaluación de costos para el Departamento T/C/F,

muestra pérdidas anuales asociadas a NVA y desaturación, NVA término utilizado

dentro del Despliegue de Costos para referirse a las actividades realizadas por el

operario que no le agregan valor al producto, y desaturación; término utilizado

dentro del Despliegue de Costos para referirse al tiempo de ocio de los

operarios; siendo por el contrario, la saturación el proceso en su máxima

capacidad. En este sentido, las pérdidas se reflejan en el análisis de despliegue

de costos, donde se evidencia, que las correspondientes a NVA y desaturación son

las más notorias, triplicando la suma total de las demás pérdidas, esto puede

observarse en el Cuadro 9.

Cuadro 9: Tipos de pérdidas para el departamento T/C/F

Tipo de Pérdida Pérdida (Bsf.) % Desaturación Bs. 42.682.943 40,038% Falta de Material Productivo Bs. 24.223.848 22,723% NVAA (Actividades NVA) Bs. 18.696.856 17,538% Restricciones Físicas Bs. 9.099.043 8,535%

Overmannig (Sobreasignación) Bs. 7.725.591 7,247% Errores Humanos Bs. 1.839.032 1,725% Inspecciones y Revisiones de Calidad Bs. 1.349.646 1,266% Organización de la Línea Bs. 372.470 0,349% Entrenamiento Bs. 248.065 0,233%

Fuente: Departamento de T/C/F.

Page 95: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Continuación cuadro 9: Tipos de pérdidas para el departamento T/C/F

Atraso en Entrega de Material Productivo Bs. 186.794 0,175% Arranque / Parada de Equipos Bs. 130.799 0,123% Falla de Equipo Bs. 16.389 0,015% Defectos de Calidad – Proveedores Bs. 12.850 0,012% Reuniones de Sindicato/ Huelgas Bs. 9.094 0,009% Paradas Menores Bs. 7.574 0,007% Falta de Servicios Bs. 2.843 0,003% Paradas por Actividades de Facilidades Bs. 1.335 0,001% Material Productivo No Conforme Bs. 838 0,001% Cambio de Herramienta Bs. 62 0,000%

Total Bs. 106.606.071 100% Fuente:Departamento T/C/F (2014)

En el cuadro 9, se evidencia las pérdidas derivadas de la desaturación en el

departamento T/C/F, alcanzando hasta el 40.038 % y pérdidas de NVAA de 17,538%

del total de pérdidas en el departamento, las mismas provienen de la Matriz A, que se

realiza anualmente en la empresa donde se clasifican los desperdicios y las pérdidas

en el proceso del departamento para Chrysler de Venezuela; esto se puede observar

de forma más gráfica a continuación.

Gráfico 4: Porcentajes de pérdidas en el Departamento T/C/F. Fuente: Departamento de T/C/F (2014).

Page 96: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

El Gráfico 4, al igual que el cuadro 9, indican las áreas que generan mayores

pérdidas para el departamento de T/C/F y por consiguiente, cuáles deben ser atacadas,

reflejando a su vez el porcentaje correspondiente. La primera pérdida en el Gráfico 4

identifica, que la desaturación posee el 40,04% correspondiente de todas las pérdidas,

le sigue con un 22,70% falta de material, que se debe a la problemática existente en el

país que dependerá de la cantidad de asignación de divisas, luego le sigue NVAA con

un 17,54%. Estas pérdidas a su vez, están distribuidas entre los distintos bloques que

conforman el departamento, los cuales se indican en el Cuadro 10.

Cuadro 10: Pérdidas por actividades de los bloques de T/C/F

Retoque Bloque 1

Rep. Pesada Bloque 1

Línea Final Bloque 2

Línea Final Bloque 3

Área/ Bloque Descripción de Actividades (BsF.) (% )

Se realizan reparaciones de las unidades en caso de que presenten

daños de pintura o apariencia13.352.772 12,53

Reparación las fallas mecánicas y/o eléctricas que puedan surgir a raíz de

ensamblaje en la línea.12.229.588 11,47

Instalación de cartones (puertas ambos lados), instalación de

molduras Laterales de puertas. Coloca tapa de motor, asientos

delanteros y traseros e instalación de estribos. Realiza prueba de cauchos

(TPM), sub-ensamble de estribo, faros anti-neblina. Ajustes tornillos

de fascia delantera y trasera.

7.058.354 6,62

Inspección de unidades. Colocación de emblemas y etiquetas.

Programación. Alineación de ruedas, volante y luces. Instalación de cover,

guardafango, goma de compartimiento de motor, felpudo,

manillas de techo, portalentes, platinas de puertas, forros de palanca

y freno de mano. Compra de la unidad.

5.331.305 5

Fuente: Departamento de T/C/F (2014).

Page 97: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Continuación Cuadro 10: Pérdidas por actividades de los bloques de T/C/F

Línea Final Bloque 1

Tapicería Bloque 3Instalacion del retenedor de gasolina. Instalacion tapa de gasolina. Silenc

dash panel.5.173.288 4,85

Instalación de cartones puertas ambos lados, instalación de molduras laterales de puertas. Coloca tapa de

motor, asientos delanteros y traseros e instalación de estribos. Realiza prueba de cauchos (TPM), sub-

ensamble de estribo.

4.562.517 4,28

Tapicería Bloque 8Instalacion de regulador de ventana. Instalacion de regulador de ventana

trasera. Cerraduras.4.357.929 4,09

Tapicería Bloque 7

Instalacion gromment. Instalacion palanca de freno de estacionamiento. Conexiones de motor a transmision. Instalacion de pedal de aceleracion.

4.046.559 3,8

Tapicería Bloque 6

Instalacion manilla exterior puerta trasera LD/LI. Instalacion cerrojo

puerta. Instalacion espejo retrovisor. Instalacion de empacaduras de

puerta. Instalacion tuercas montaje placa.

3.891.970 3,65

Motores Bloque 1Se realiza el acople de motor a caja y

se eleva la unidad a través del Conveyor (transportador aéreo).

3.757.486 3,53

Tapicería Bloque 2 Sub- ensamble tuberìas 3.701.277 3,47

Fuente: Departamento de T/C/F (2014).

Page 98: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Continuación Cuadro 10: Pérdidas por actividades de los bloques de T/C/F

Chasis Bloque 5

Tapicería Bloque 1

]Instalacion varilla de capot. Instalacion clips en manilla de puerta.

Instalacion modulo para estacionamiento cuarto trasero. Colocacion cerradura y guaya.

3.644.937 3,42

Chasis Bloque 3

Se colocan los protectores de metal en el Under Body (debajo de la

carrocería). Se instalan los cauchos y extensiones de guardapolvo.

3.607.625 3,38

Línea Final Bloque 4

Cuadraje de puertas, capo y (maleta o compuerta). Cerradura de Capo. Ajuste tornillos fascia superior.

Prueba Jouncer.

3.547.336 3,33

Tapicería Bloque 5

Instalacion vidrio puerta L/D y L/I. instalacion felpa de vidrio de puertas.

Instalacion goma contorno vidrio delantero. Instalacion cerradura. Instalacion goma cerradura vidrio

puertas traseras.

3.543.254 3,32

Se realiza llenado de fluidos refrigerantes, liga de frenos y

dirección. Instala tapón negativo de batería, se realiza llenado de tanque

de gasolina y se enciende el vehículo. Por último se realiza

inspección.

3.318.459 3,11

Chasis Bloque 4

Se realiza sub-ensamble del Fem (conjunto de parrilla), conexión de

tierras de motor y alternador. Instalación de tubería de calefacción

y se baja la unidad del Conveyor

3.134.955 2,94

Chasis Bloque 2Se realiza el acople de motor. Instalación de guarda polvo,

protectores de calor y canister.3.121.213 2,93

Motores Bloque 2 Ensamble de motor 2.855.475 2,68

Fuente: Departamento de T/C/F (2014).

Page 99: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Continuación Cuadro 10: Pérdidas por actividades de los bloques de T/C/F

106.606.070 100%

Certificación Bloque 1

Se verifica y valida el correcto funcionamiento de las partes

eléctricas, confort y apariencia de la unidad.

2.724.620 2,56

Tapicería Bloque 4Sub- ensamble vàlvula reguladora de

gas 2.720.147 2,55

Prueba de agua Bloq 1

Se realiza prueba de agua para chequear que la unidad no presente

pases de agua al interior del vehículo.

2.719.808 2,55

Chasis Bloque 1

Se realiza conexión de tuberías rígidas de freno, coloca volante, se

gradúan tornillos del Fem. Unidad es elevada en Conveyor. Instala tanque

gasolina y conjunto suspensión

2.589.762 2,43

Gas nat. Vzno Bloq 1

Se realiza conexión de piso y vestidura interna de cuarto trasero.

Instalación de manguera de expulsión de gases. Se extrae la

guaya de la goma de borde de cuarto trasero.

1.615.434 1,52

Total Fuente: Departamento de T/C/F (2014).

El cuadro 10, se muestran las actividades desarrolladas en las áreas con sus

respectivos bloques con sus pérdidas y el porcentaje que representan, cabe destacar

que las cifras correspondientes a retoque Bloque 1 y Reparación pesada Bloque 1,

pertenecen a bloques estáticos, en este sentido, se reconoce como bloques estáticos

aquellos que se encuentran al margen de la línea de producción, son necesarios para

la culminación del producto pero no se encuentran integrado al proceso del

departamento; es decir, bloques que no pertenecen a la línea continua y por lo tanto,

no afectan la línea de producción, ya que no están ubicados antes o después de algún

otro bloque especifico; la cifra correspondiente a la pérdida de Línea final Bloque 2,

está siendo estudiado por otro proyecto correspondiente al departamento de T/C/F,

por lo que se trabajara con la pérdida asociada a Línea Final Bloque 3. A

continuación se muestra la gráfica 5, asociada al cuadro anterior.

Page 100: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Gráfico 5: Pérdidas por bloque.

Fuente: Departamento de T/C/F (2014).

El gráfico 5, muestra las pérdidas actuales de cada bloque perteneciente al

departamento T/C/F, dada la acotación antes presentada para el Cuadro 10 referente

a los bloques estáticos y al bloque 2 cuyo estudio está siendo analizado por otro

proyecto, se observa como Línea Final Bloque 3 es la siguiente que posee la mayor

pérdida que afecta la línea de producción con un porcentaje de 5%.

Page 101: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Gráfico 6: Desaturación por bloque.

Fuente: Departamento de T/C/F (2014).

La Gráfica 6 muestra las pérdidas actuales por desaturación de cada bloque

perteneciente al departamento T/C/F se observa como Línea Final Bloque 3 posee la

mayor pérdida que afecta la línea de producción con un porcentaje de 10,23%.

Grafico 7: NVA por bloque.

Fuente: Departamento de T/C/F (2014).

Page 102: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

El gráfico 7 muestra las pérdidas actuales por NVA de cada bloque

perteneciente al departamento T/C/F se observa como Línea Final Bloque 3 posee

una pérdida con un porcentaje de 2,92%, dada la acotación antes presentada para el

Cuadro 2 referente a los bloques estáticos, y los demás bloques que están siendo

estudiados con otros proyectos dentro del departamento, elNVA se evidencia

conjuntamente con el estudio de destauración, puesto que los operarios deben realizar

caminatas al momento de hacer las operaciones, lo cual se traduce en desperdicio de

tiempo, es decir, (NVAA).

De igual manera se observa una mala distribución de herramientas, partes y totes de

tornillería dentro del área en la que se encuentra las estaciones de LF-12, LF-18, LF-

19, lo cual genera incomodidad y malas condiciones para realizar el trabajo,

traduciéndose esto en actividades que no le generan ningún tipo de valor al proceso

sino que por el contrario aumentan los volúmenes de scrap presentes.

Mediante la herramienta 5W+1H se analizará la situación actual del área:

A continuación se procede a realizar el análisis de la información obtenida mediante

la aplicación de las 5W+1H.

A partir de su aplicación se concluyó que existen altas pérdidas debido a la

incidencia de NVAA y desaturación al momento de ensamblar las unidades del

modelo BK, KK y W2 en el Bloque 3 (B3) de línea final, sin embargo se ven

involucrados 11 operarios más un líder de grupo, y un inspector, se presentaba todos

los días de manera constante. La información se desprendió de la sexta corrida de

despliegue de costos.

Page 103: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Cuadro 11:Los 5 ¿Qué?, ¿Cuando?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuál? y 1 ¿Cómo?

Descripción inicial Se identificaron altos tiempos de ocio (Desaturaciòn) y altos tiempos de actividades de no valor agregado (NVAA)

What? ¿Qué? ¿Sobre qué objeto o producto se ha

identificado el problema?

Altas pérdidas anuales por la incidencia de altos tiempos de ocio y desaturaciòn.

When? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre el

problema? Al momento de ensamblar los modelos BK, KK, W2.

Where? ¿Dónde? ¿Dónde se observó el

problema por primera vez?

En las estaciones LF-11, LF-12, LF-13, LF-17, LF-18 y LF-19.

Who? ¿Quién? ¿El problema está relacionado

con las habilidades y la mano de obra?

Es independiente de la mano de obra.

Which? ¿Cuàl? ¿Cuàl es el patròn del problema?

Se presenta todos los días y de manera constante

How? ¿Cómo? ¿Cómo se presentan las condiciones con respecto a la situación

ideal?

Altos tiempos de desaturaciòn y NVAA al ensamblar los modelos BK, KK y W2, debido la gran cantidad de caminatas y de ocio presente en el área de Línea Final del Bloque 3.

Descripción Final De acuerdo a lo observado en el área de Línea Final bloque 3, se propone realizar un rebalanceo y mejorar las condiciones del puesto de trabajo de cada estación.

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014) Para reforzar el análisis efectuado con las 5W+1H, se presenta el cuadro 12, con los

resultados de las 5G´s.

Page 104: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Cuadro 12: Las 5 Etapas de la Solución de Problemas

Gen-Gitsu Verificar los hechos

Se evaluaron las operaciones asignadas en las seis (06) estaciones que conforman el bloque 3 para los modelos KK ,W2 y BK en base al balance de línea

establecido para la producción de las unidades diarias.

Gen-Ba Ir al sitio

Gen-Butsu Examinar el objeto

Gen-Soku Sigue el Estándar

Gen-Ri Solución

Se observaron e identificaron las actividades de ensamble desarrolladas en Línea Final Bloque 3.

Se estudiaron los procesos de las estaciones observando lo bueno y lo malo LF-11, LF-12,

LF-13, LF-17, LF-18 y LF-19.

Se presenta una propuesta, la cual consiste en realizar un balance de Línea que logra disminuir los tiempos de ocio , mejorar los puestos de trabajo y

condiones del trabajdor y así lograr una disminución en las pérdidas anuales asociadas a las mismas.

Se evalúa el nuevo balance de Línea propuesto, comprobando que la Desaturación ha sido

reducida, y los puestos de trabajo mejorados de esta manera se evitara caer en la reincidencia de los mismos, una vez logrado esto pasara a ser el nuevo

estándar. Autor:Araque, D. Carrillo, O. (2014). 4.2.3. Aplicaciòn de una Tormenta de Ideas

La aplicación de esta técnica, sirvió para identificar cuáles son las posibles causas de

las condiciones presentes en el área de Línea final bloque 3, de la empresa Chrysler

de Venezuela L.L.C.

La tormenta de ideas fue desarrollada con la participación del personal que

labora en el área de línea final bloque 3 y el supervisor de la misma, todo esto con la

finalidad de obtener la información de primera mano para así poder realizar la

investigación de forma adecuada.

Page 105: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

De acuerdo a la información obtenida mediante esta técnica se agruparon los

problemas de la siguiente manera; medio ambiente, equipo, métodos, materiales y

mano de obra.

Cuadro 13: Tormenta de Ideas

Item Respuestas 1 SWI (Instrucciones de trabajo) desactualizadas 2 Ubicación errónea de herramientas 3 Inadecuada distribución del material (Scroll) 4 Falta de capacitación al personal 5 Ausentismo 6 Recorridos innecesarios 7 Desbalance de línea 8 Herramienta no identificadas 9 Operarios inactivos 10 Poca iluminación 11 Áreas de trabajo sin demarcación 12 Totes de materiales sin identificar 13 Tamaño de totes inadecuado 14 Mesas de trabajo deterioradas 15 Dispositivos sin ubicación ni identificación 16 Exceso de tornillería en la línea 17 Retrasos en el suministro interno

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014) 4.2.4 Integración clasificación y análisis de las causas

Posteriormente las causas potenciales obtenidas luego de la tormenta de ideas

fueron clasificadas de acuerdo a los resultados, dando como resultado el diagrama de

Ishikawa o diagrama de causa y efecto, seleccionando las principales causas que están

generando las condiciones que afectan la productividad del área de línea final

bloquue 3.

Page 106: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Figura 20: Diagrama Ishikawa. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

Partiendo de que las principales causas encontradas mediante la aplicación del

diagrama de Ishikawa son; herramientas y totes no identificados (Medio Ambiente),

desbalance de línea, recorridos innecesarios, errores y desactualización en las SWI

(Método), falta de capacitación y colaboración del personal (Mano de Obra), mesas

de trabajo deterioradas (Maquinaria), inadecuada ubicación de scroll(Materiales),

entonces las mismas son las que requieren ser atacadas de inmediato para ayudar a la

mejora del área, por dicha razón estarán contempladas dentro del grupo de propuestas

en la siguiente fase.

Materiales: Aspectos poco frecuente que afecta la continuidad de la operación del

proceso; como lo es el despacho de los faros, las manillas, emblemas, etiquetas,

gomas de compartimiento, felpudo, manillas de techo, porta lentes, guardafango,

forros de palanca y freno de mano, las cuales pueden demorar en llegar debido a un

Page 107: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

problema interno existente en la empresa por la demora de despacho del material por

parte del departamento de materiales.

Métodos: la falta de instrucciones de trabajo, el desbalance de línea y la mala

ubicación de las herramientas y materiales, demoran el proceso, esta es la principal

causa a atacar en el presente trabajo de grado

Maquinaria: las maquinas que en algunas ocasiones deben ser reprogramadas ya

que son sensibles al paso peatonal necesitando la calibración, no demora el proceso

ya que se incluye en la planificación.

Medio ambiente: en el área se observa la falta de totes adecuados, sin identificar al

igual que las herramientas de trabajo. (Ver anexo 6)

Mano de obra: es una de las causas que se deben tratar con mayor cuidado ya que el

personal genera altos tiempos de desaturación, es decir, tiempo ocio en la espera de la

siguiente unidad de ensamble. Otra causa es el ausentismo del personal.

Por la anterior se toma como premisa las causas aquí descritas para ser consultadas en

el método de recolección de datos y así conocer de los involucrados en las distintas

fases del proceso sus impresiones de cada posible causa.

4.2.5. Ponderación de las causas a través de la Técnica de Grupo Nominal

Para clasificar las causas más relevantes del diagrama causa-efecto que están

generando la baja eficiencia y productividad en el área, se realizó la técnica de grupo

nominal, la cual fue desarrollada con el mismo equipo multidisciplinario con el que

se desarrolló la tormenta de ideas, quienes evaluaron todas las ideas según su criterio

respecto al problema presentado.

Se utilizó una metodología abierta en el área de línea final bloque 3 donde se

les explicó a los once (11) operarios y al inspector las causas expuestas para darle una

ponderación según su criterio, la escala utilizada es del uno (1) al diecisiete (17).

Resultando, que las causas con mayor puntuación en la clasificación del estudio son:

desbalance de línea, recorridos innecesarios, SWI (Instrucciones de trabajo)

desactualizadas, Ausentismo, totes de material sin identificar, tamaños de totes

Page 108: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

inadecuados, Dispositivos sin ubicación e identificación, y falta de capacitación al

personal.

Cuadro 14: Técnica de Grupo Nominal

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

A continuación se muestra el cuadro 14, donde se puede apreciar con mayor

exactitud a través de la frecuencia y la frecuencia acumulada los porcentajes para la

clasificación de las principales causas.

Page 109: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Cuadro 15: Causas Influyentes

Causas Influyentes Frecuencia F. acumulada

A Desbalance de línea 216 11%

B Recorridos innecesarios 209 21%

C SWI (Instrucciones de trabajo) desactualizadas 194 31%

D Tote de materiales sin identificar 180 40%

E Tamaño de totes inadecuados 168 49%

F Dispositivos sin ubicación ni identificación 159 57%

G Ausentismo 144 64%

H Falta de capacitación al personal 130 70%

I Herramienta no identificadas 112 76%

J Ubicación errónea de herramientas 104 81%

K Exceso de tornillería en la línea 91 86%

M Inadecuada distribución del material (Scroll) 73 89%

N Operarios inactivos 69 93%

L Mesas de trabajo deterioradas 59 96%

O Retrasos en el suministro interno 38 98%

P Poca iluminación 26 99%

Q Áreas de trabajo sin demarcación 17 10% Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014) Las causas señaladas anteriormente permiten agrupar las causas con mayor urgencia

dentro del área, por lo que se concluyó que se evaluara 6 principales causas como se

puede apreciar en el gráfico de Pareto mostrado a continuación.

Page 110: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Gráfico 8:Diagrama de Pareto. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

En el diagrama de Pareto se pueden apreciar las causas que se priorizan para la

solución del problema, en donde se tomó como criterio evaluar las primeras ocho

causas más relevantes que se presentan en el área de línea final bloque 3.

En consecuencia, las causas mayores en las que se enfocó el análisis fueron:

1. Desbalance de línea, se apreció que en la estación de LF-12, LF-13, LF-18 y

LF-19, los tiempos de desaturaciòn, es decir el tiempo de ocio de cada uno de

estos operarios es muy alto, por lo tanto la causa raíz viene dada por la

inadecuada distribución de las operaciones en el área de línea final bloque 3.

2. Las actividades de NVAA, es decir aquellas que no agregan valor a las

operaciones hace que según la estratificación realizada en la gráfico 8, la

mayor causa de la misma sean los largos recorridos, es decir recorridos

innecesarios.

3. Las instrucciones de trabajo (SWI), se encuentran desactualizadas por lo que

el personal no cuenta con una secuencia adecuada para la elaboración de las

operaciones.

Page 111: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

4. Una de las causas encontradas es la falta de distribución de los totes de

materiales en la estación LF-12, ya que debido a que no se encuentra bien

distribuido trae como consecuencia la generación de la causa 2, es decir

recorridos innecesarios. Por otra parte en la estación de LF-18, el operario no

cuenta con un tote de material donde pueda colocar los implementos de

trabajo y materiales por lo que la actividad es incomoda, aumentando de igual

manera los recorridos innesarios.

5. En la estación LF-13, el operario no cuenta con un soporte para colocar el

dispositivo que usa en el modelo Dodge Forza, por lo que dificultad la

operación.

6. El ausentismo, es una causa muy relevante dentro de la organización

actualmente pero no depende de la empresa, es una variable que no puede ser

controlada.

Las causas antes mencionadas son las que requieren ser atacadas de inmediato

para ayudar a la mejora del área, por dicha razón estarán contempladas dentro del

grupo de propuestas en la siguiente fase.

4.2.6 Resumen de las oportunidades de mejoras encontradas

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Fase II, unas de las principales causas

de las condiciones presentes en el área de línea final bloque 3, es el desbalance de la

línea, los largos recorridos que los operarios deben realizar para poder ejecutar las

tareas asignadas, las SWI (Instrucciones de trabajo) no están actualizadas, la falta de

totes de materiales adecuados en las estaciones generan recorridos innecesarios, la

falta de ubicación de dispositivos. Para tratar de eliminar o reducir las causas que se

determinaron en la fase II que están influyendo en las condiciones presentes en el

área, se plantean las siguientes propuestas.

Page 112: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

4 .3 Fase III: Diseño un plan de mejoras para reducir los tiempos de producción

en el Proceso del Bloque tres (3) del Departamento de TCF de la Empresa

Chrysler LLC de Venezuela.

En relación con las evidencias obtenidas en la Fase II, se establece un conjunto

de acciones planificadas, para lograr un fin específico, el cual es la reducción de los

tiempos de producción tomando en cuenta las oportunidades de mejoras encontradas

en el área de Línea Final, Bloque 3 en Chrysler de Venezuela L.LC. Las propuestas

se plantearán tomando en cuenta el orden de cada una de las estaciones,

considerando las causas que las generan.

4.3.1 PROPUESTA Nº 1. Mejorar la secuencia de Inspección en la estación de

LF- 11 (Fosa III).

Durante el desarrollo de la investigación se mencionó que el inspector que labora en

LF-11 (Fosa III), no posee una secuencia de pasos para la verificación adecuada de

las condiciones críticas debajo del vehículo que inspecciona, por lo que en el

momento de la realización de la auditoria diaria, a través de seguimiento de calidad,

reportes de VLO (Diseño del vehículo / Vehicle Lay-out), algunas observaciones

dejan de hacerse, lo que genera que se encuentren fallas que no fueron observadas

por el inspector y trae como consecuencia pérdida de tiempo y el seguimiento de la

condición, por lo que se sugiere elaborar un manual que permita identificar

ordenadamente cada una de las unidades por modelo presente.

En la figura 21 se muestra el reporte que envía el departamento de calidad el cual

da origen para la información que será tomada para la elaboración del manual, el

mismo es enviado semanalmente y de ahí se seleccionaran las condiciones

correspondientes a la parte inferior de la unidad.

En la figura 21, se puede observar lo señalado en el reporte, siguiendo el

orden de arriba hacia abajo, en primer lugar el número de chasis de la unidad

evaluada, capacidad del motor, versión de la unidad (básico LT o full equipo LX),

fecha de la observación e identificación del verificador o inspector. Luego de la

Page 113: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

descripción de las características de las unidades evaluada se observan las

condiciones encontradas en el área del compartimiento de motor, debajo del vehículo.

CHASIS 105304 105338 105301 3

MOTORIZACIÓN 1.4 Tetra 1.4 Tetra 1.4 Tetra 1.4 Tetra 1.4 Tetra

VERSIÓN FORZA LX FORZA LX FORZA LX

FECHA 05/03/2014 06/03/2014 07/03/2014

VERIFICADOR Jesus Noguera Jesus Noguera Jesus Noguera Jesus Noguer a Jesus Noguera

ORD.

1 CABLEADO BAJO TABLERO LADO IZQUIERDO VISIBLE 10 X X 20,0

2TUBERIA RIGIDA DE GAS EN DASH PANEL VS BOCA DE PATO FUERA DE CLIP DE FIJACION

10 X 10,0

3TORNILLOS DE PRESINTO ANTI VIBRACION DE FUSILERA DE BATERIA SIN AJUSTAR

50 X 50,0

4ARNES DE SELENOIDE DE CANISTER INTERFIERE CON MANGU ERA DE RECIRCULACION DE GASES DE MOTOR

50 X 50,0

5 ABRAZADERA DE CORRUGADO DE CILINDRO DE GAS SIN AJ USTAR 50 X 50,0

6TAPON EN TRAVESAÑO BAJO CARROCERIA PARTE TRASERA LA DO IZQUIERDO FALTANTE

10 X 10,0

60 120 10 190,0

ASI 63

DE

ME

RIT

O

TO

TA

L

ANOMALIAS COMPARTIMIENTO MOTOR

ANOMALIAS BAJO VEHICULO

TOTAL

PUNTOS Figura 21: Reporte de VLO.

Fuente: Departamento de Calidad (2014).

A continuación se muestra el instructivo propuesto para el modelo BK, actualmente

es el modelo con mayor porcentaje de defectos diarios, el cual servirá de ejemplo para

la elaboración de los futuros instructivos para los demás modelos. Este instructivo

presenta las condiciones críticas más resaltantes según la información recolectada en

las auditorias diarias nombradas anteriormente.

Page 114: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

FECHA: 17/11/2013

CONDICION

OK

1 FASCIA DELANTERA Verificar tornillos

2MANGUERA DE DESAGUE DE A/A

Verificar calzado de la Manguera

1 TUERCAS DE MEZETA Verificar ajuste de tuercas de

la mezeta

2 BARRA ESTABILIZADORAVerificar ajuste de tornillos

traseros de la caja

3 ESTRIBO DERECHOChequear que los 6 tornillos del estribo esten ajustados

correctamente

4AMORTIGUADOR DERECHO Verificar ajuste de tornillo

trasero del amortiguador derecho

5 BASE DE MOTORVerificar ajuste de tornillos y

tuercas

1 TUERCAS DE MEZETAVerificar ajuste de tuercas de

la mezeta

2TUBERIA DE ACEITE HIDRAULICO

Verificar que interfiera con el compartimiento de motor

3CONECTORES DEL ELECTROVENTILADOR

Verificar que esten conectados correctamente

4 BASE DE LA CAJA TRSERAVerificar ajuste de los 4

tornillos traseros de la caja

5BASE DE LA CAJA DELANTERA

Verificar ajuste de tornillos delanteros de la caja

6 ESTRIBO IZQUIERDOChequear que los tornillos del

estribo esten ajustados correctamente

1TUBERÍA DE CANISTER Verificar ruteo y clipsado

correctamente de las tuberías

2PROTECTOR DE FILTRO DE GASOLINA

Verificar ajuste de 2 tornillos y 2 tuercas en el protector de

filtro de gasolina

3 TUBERÍA DE GASVerificar correcto ruteo y

clipsado de tubería de gas

4 TUBERIA DE GASOLINAVerificar ruteado y clipsado de

tubería

5TUBERIA DE GASOLINA EN FILTRO

Verificar que la tubería de gasolina en filtro, NO interfiera con soporte metálico de guaya

de freno de emergencia.

TRASERO

CENTRAL

1 FASCIA TRASERA Verificar tornillos

1 GUARDAPOLVOVerificar ajuste del tornillo de

guardapolvo

2AMORTIGUADOR IZQUIERDO Verificar ajuste de tornillo

trasero del amortiguador izquierdo

TRASERO - DERECHO

Procesos Críticos T CF (BK)

DELA

NTERO C

ENTRAL

DELA

NTERO - IZQUIERDO

TRASERO IZ

QUIERDO

DELA

NTERO - D

ERECHO

CONDICION A VERIFICAR PROCEDIMIENTO ITEM

AREA: TCF (LINEA FINAL)

Figura 22:Ejemplo de rutina de inspección de procesos críticos para modelo BK. Autor:Araque, D. Carrillo, O. (2014)

Page 115: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Finalmente las acciones preventivas concluyen con una Rutina de Inspección,

elaborada con la finalidad de contener las condiciones en la línea de producción

evitando que sean detectadas estando más avanzado el proceso de ensamblaje o en las

auditorías realizadas posteriormente a ello. En dicha rutina se indica la condición a

verificar, el procedimiento mediante el cual debe ser verificado, acompañado de una

fotografía que le indica al inspector cual es la manera correcta en la que se deben

encontrar las distintas partes, esta rutina de inspección, será asignada al inspector de

calidad ubicado en la estación de línea final 12, siendo esta la última que la conforma,

para que así pueda ser detectada cualquier condición producida a lo largo de dicha

línea de producción.

Además del instructivo de inspección, se plantea la realización de un formato

que permita que el inspector pueda registrar las condiciones críticas que encuentre en

la parte inferior de la unidad.

Figura 23:Formato de condiciones críticas. Autor:Araque, D. Carrillo, O. (2014)

Page 116: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

El formato que se presenta en la figura 23, debera ser llenado por el inspector de LF-

12 (Fosa III), diariamente y entregado al supervisor los dìas viernes de cada semana,

en donde colocara la fecha, modelo de la unidad, serial, condiciòn reportada y las

observaciones, al final del formato deberà colocar la firma para validaciòn del mismo.

Por otra parte la realizaciòn de dicho manual serà incluido como una actividad

clave en la SWI (Instrucciones de trabajo estandarizados) en la estaciòn LF-11 (Fosa

III).

4.3.2 PROPUESTA Nº 2. Redistribución de facilidades en el área de Línea final

bloque 3.

La segunda causa registrada según la técnica grupal nóminal, es el NVAA es decir

las actividades que no le agregan valor al producto, a través de los desgloses de

tiempos se realizó el cuadro 16, yen conclusión las caminatas son la principal causa

generadora de NVAA.

Cuadro 16. Clasificación de NVAA por estación

Estación Caminatas (min)

NVAA pero necesario (min)

Transporte de material (min)

LF-12 319,00 174,00 98,33

LF-18 67,5 45,00 21,00

LF-19 91,00 76,00 28,00

Autor:Araque, D. Carrillo, O. (2014)

El estudio de las caminatas, lo que es igual a recorridos innecesarios, se

verificara por estación, como muestra el cuadro 16, para la LF-12, LF-18 y LF-19.

Estación LF-12. Al estudiar el diagrama de recorrido de la figura 14 en la fase II, se

concluyó que una de las causas encontradas es la falta de totes de materiales

adecuados para la estación LF-12. Por lo que el operario en el momento de colocar

las calcomanías, se devuelve dos veces para buscar el material correspondiente para

cada lado de la unidad. Se propone diseñar un tote adecuado con división para las

calcomanías del lado derecho y del lado izquierdo

Se presenta en la figura 24, el tote actualmente utilizado en la estación.

Page 117: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Figura 24: Tote actual Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014) El tote usado actualmente dificulta ordenar las calcomanías por lo que se

propuso realizar una división de material plástico, que permita colocar las

calcomanías para el lado derecho y lado izquierdo para así disminuir

considerablemente las caminatas que generan las operaciones. En la figura 25 se

observa la nueva distribución del tote.

Figura 25: Tote Propuesto Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

Lado derecho

Lado izquierdo

Page 118: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Figura 26: Ubicación de tote propuesta. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014) Otra propuesta presentada para la estación de LF-12, es redistribuir la ubicación de

los elementos de trabajo, uno de ellos es el recipiente de desechos comunes que se

utiliza para desechar los protectores de papel de las calcomanías y emblemas. Su

ubicación aumentaba los tiempos de recorrido

Figura 27: Ubicación recipiente de desechos comunes actual. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014) En la figura 27 se observa como es la ubicación del recipiente de desechos

comunes y en la figura 28, se presenta la propuesta de mejora, en donde el recipiente

se ubicara al lado del rack de materiales.

El tote modificado será colocado en el rack que se muestra en el layout.

Page 119: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Figura 28: Ubicación recipiente de desechos comunes propuesto. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014). Estación 13. Al estudiar el desarrollo de las operaciones en esta estación, se

evidenció que no se cuentan con un soporte para la ubicación del dispositivo de capot

de BK, por lo que se sugiere la organizar el puesto de trabajo, diseñando un

dispositivo acorde a las especificaciones requeridas,tubo del dispositivo de ¾

pulgadas de diámetro, base de pletina. Se presenta en la figura 29, el diseño

propuesto.

Figura 29: Soporte para dispositivo de BK propuesto. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014). Estación 18. Se propone ubicar un tote de materiales donde el operario que trabaja

en el modelo W2 y BK podrá obtener los materiales mostrados en el cuadro 17.

Page 120: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Cuadro 17. Materiales LF-18

BK Manilla derecha delantera, forro de palanca, cover de palanca, forro de

freno de emergencia, porta lentes, tornillería.

W2 Clips, esponja, cover derecho e izquierdo.

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

A continuación se muestra el tote que se usara en la estación LF-18, para el modelo

BK.

Figura 30: Tote propuesto para el modelo BK. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014). De igual manera se muestra en la figura 30, el tote que se propone en la

estación de LF-18, para el modelo W2.

Page 121: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Figura 31: Tote propuesto para modelo W2. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

Los tamaños de los mismos son acordes en cuanto peso y dimensiones por lo

que mejorara el traslado de los materiales.

A continuación se muestra en la figura 32, la ubicación de los totes en el rack de

materiales de la estación de LF-18, según el layout del área.

Figura 32: Ubicación tote de materiales propuesto. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014). Además se propone mejorar la seguridad de los trabajadores colocando

identificación de las tomas de corriente en el área y carteles de seguridad que

permitan disminuir los riesgos de accidentes. (Ver anexo 3 y anexo 4)

Page 122: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Estación 19. Se propone en la estación LF-19, disminuir NVAA acercando los

elementos de trabajo a la estación, en este caso es la computadora usada para la

compra de la unidad.

Figura 33: Ubicación de la computadora actualmente. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014). Se propone acercar la computadora a la estación de LF-18, para disminuir el

NVAA realizado por el operario cada vez que realiza sus actividades.

Figura 34: Ubicación de la computadora propuesta. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014). En la figura 34, se visualiza la nueva ubicación de la computadora.

A continuación se presentan los diagramas de recorridos propuestos para los

modelos más críticos. En la figura 34, se muestran los diagramas de recorrido

Page 123: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

realizados para la situación propuesta en la estación de LF-12 para el modelo W2.

Figura 35: Diagrama de recorrido propuesto LF-12. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014). En el diagrama de recorrido mostrado en la figura 35, se observa un total de 39.27m

para ambos operarios, en el modelo W2.

Figura 36: Diagrama de recorrido propuesto LF-18. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014). Se puede visualizar, en la figura 36 el diagrama de recorrido para LF-18,

modelo W2, para un total de 8.47 m.

Page 124: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Por último se muestra en la figura 37, el diagrama de recorrido con la situación

propuesta para el modelo BK, en LF-19.

Figura 37: Diagrama de recorrido propuesto LF-19. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

En la figura 37, se muestra la propuesta de recorrido para el modelo BK, luego

de realizar las mejoras antes señaladas.

Buscando una adecuada apreciación de las mejoras obtenidas en las caminatas con el

balance propuesto, se generó el cuadro 18, donde se plantea la situación actual vs la

propuesta con su respectivo ahorro en pasos y metros de acuerdo a la conversión

mencionada anteriormente.

Cuadro 18. Ahorro de pasos y metros para el área de Línea final, bloque 3.

Estacion

LF-12 A 52,00 40,04 33,00 25,41 19,00 14,6321,00 16,17 13,00 10,01 8,00 6,16 10,00 8,00 7,00 5,39 3,00 2,61LF-12 B 34,00 26,18 18,00 13,86 16,00 12,3223,00 17,71 16,00 12,32 7,00 5,39 44,00 33,88 14,00 10,78 30,00 23,10LF-18 56,00 43,12 11,00 8,47 45,00 34,6513,00 10,01 4,00 3,08 9,00 6,93 22,00 16,94 7,00 5,39 15,00 11,55LF-19 28,00 21,56 15,00 11,55 13,00 10,0127,00 20,79 15,00 11,55 12,00 9,24 25,41 25,41 23,00 17,71 2,41 7,70

W2 KK BKPasos/Metros Pasos/Metros Pasos/Metros

AhorroAntes Despues Ahorro Antes Despues Ahorro Antes Despues

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014). Se presenta en el cuadro 18, los pasos y distancias recorridas, de tal manera,

que esto permita demostrar la factibilidad del nuevo balance de línea y así concretarlo

Page 125: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

como propuesta de este trabajo.

En el cuadro 19, se presenta el ahorro en porcentaje de los pasos y metros del

área de línea final, bloque 3 para cada una de las estaciones.

Cuadro 19. Ahorro de pasos y metros expresados en porcentaje.

Estacion % deAhorro % de Ahorro % de Ahorro

LF-12 A 52,0040,04 33,0025,41 36,54 21,00 16,17 13,00 10,01 38,10 10,00 8,00 7,00 5,39 30,00LF-12 B 34,0026,18 18,0013,86 47,06 23,00 17,71 16,00 12,32 30,43 44,00 33,88 14,00 10,78 68,18LF-18 56,0043,12 11,00 8,47 80,36 13,00 10,01 4,00 3,08 69,23 22,00 16,94 7,00 5,39 68,18LF-19 28,0021,56 15,0011,55 46,43 27,00 20,79 15,00 11,55 44,44 25,41 25,41 23,00 17,71 9,48

W2 KK BKAntes Despues Antes Despues Antes Despues

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014). Estas acciones, serán desarrolladas desde el establecimiento de objetivos hasta

el control y ajuste de acciones. Constituirá una herramienta de ayuda en la

estructuración de actividades y a su vez, permitirá a la empresa desarrollar una

cultura tanto en la optimización del proceso como en la continua evaluación y

supervisión del personal anteriormente mencionado.

Posteriormente en el cuadro 20, se puede observar la situación actual vs

situación propuesta y el ahorro en minutos de NVAA por modelo.

Cuadro 20. Situación actual vs situación propuesta NVAA por modelo

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

Para visualizar mejor su impacto estos datos se realizó un gráfico de barras.

Page 126: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Gráfico 9:Grafico situación actual vs situación propuesta para NVAA

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

En el gràfico 9, se aprecia la variaciòn de la situaciòn actual y la propuesta.

Se propone para cada una de las estaciones la identificación de los totes de

materiales para mejor organización del puesto de trabajo, y así aplicar la mejora

continua.

4.3.3 PROPUESTA Nº 3. Balance de Línea.

Para el balance de lìnea que se propone, se estudio cada estación tomando en

cuenta cantidad de operaciones en cada una de ellas, verificando el tiempo de

desaturaciòn.

Balance de Línea propuesto para LF-12. Adición de actividades.

Para la reducción de la desaturación, es decir, tiempo de ocio, en la estación de LF-

12, se propuso balancear las actividades, dado que los tiempos de valor agregado de

los dos operarios que allí laboran son muy bajos, se considera que los operarios

pueden absorber las actividades de otro bloque y así disminuir los tiempos de

desaturación y aumentar los tiempos de valor agregado. Una vez que se determinó el

lugar y operador al que pasarían cada una de las operaciones se elaboró los cuadros

que reflejan los cambios que en ellos se presentan.

Page 127: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Cuadro 21: Distribución de actividades propuestas (Operario 2)

MODELO

COLOCACION DE CALCOMANIA UN CLICK QUE SALVA LA VIDA LADO DERECHO

OPERADOR PROPUESTOLINEA FINAL 12 COLOCACION DE CALCOMANIA MANTENER CERRADO NO ABRIR EN CALIENTE

COLOCACION DE CALCOMANIA SISTEMA DE A/C

COLOCACION DE CALCOMANIA SOLO GASOLINA PREMIUN

OPERARIO 2

COLOCACION DE CALCOMANIA DERECHO HIGH ROLLOVER RISK

COLOCACION DE CALCOMANIA IZQUIERDO HIGH ROLLOVER RISK

COLOCACION DE CALCOMANIA AIR BAG PASAJERO

COLOCACION DE CALCOMANIA AIR BAG GUANTERA

INSTALACION DE CALCOMANIA AIR BAG TAPASOL IZQUIERDO

CALCOMANIA SALVA VIDA

W2

KK

COLOCACION DE CALCOMANIA PRECAUCION CARGA DE NEUMATICO

COLOCACION DE CALCOMANIA DE COMPUERTA

COLOCACION DE CALCOMANIA DE PRESION DE AIRE DE LOS CAUCHOS

COLOCACION DE CALCOMANIA DE LA TAPA DE LA GASOLINA

COLOCACION DE CALCOMANIA PRECAUCION CARGA DE NEUMATICO

COLOCACION DE CALCOMANIA DEL SISTEMA DE ALARMA

COLOCACION DE ETIQUETA EN TUBO DE LLENADO DE AIRE ACONDICIONADO

COLOCACION DE CALCOMANIA PRECAUCION DEL VENTILADOR

COLOCACION DE CALCOMANIA INSTALACION DE ALARMA

COLOCACION DE CALCOMANIA AIR BAG LADO DERECHO

COLOCACION DE CALCOMANIA ACEITE DE MOTOR

COLOCACION DE CALCOMANIA RADIADOR CAPOT

COLOCACION DE CALCOMANIA CORREA UNICA

COLOCACION DE CALCOMANIA TAPA GAS LADO IZQUIERDO

COLOCACION DE CALCOMANIA SOLO GASOLINA SIN PLOMO

COLOCACION DE CALCOMANIA UN CLICK QUE SALVA LA VIDA LADO IZQUIERDO

COLOCACION DE CALCOMANIA CARGA AIRE ACONDICIONADO

BK

ACTIVADAR ROCIADOR LIMIPIA PARABRISAS

COLOCACION DE CINTA REFLECTIVA

COLOCACION DE CALCOMANIA SALVA VIDA EN LOS VIDRIOS

COLOCACION DE CALCOMANIA SELENIA

COLOCACION DE CALCOMANIA VERIFICAR NIVEL DE ACEITE

COLOCACION DE CALCOMANIA DE ANTICONGELANTE DAT

COLOCACION DE CALCOMANIA VERIFICAR NIVEL DE ACEITE

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014) La operación que se muestra resaltada en color rojo, se propone cambiar al área de

Prueba de Agua.

A continuación se muestra la distribución de operaciones propuestas para el

operador Coronel, para cada uno de los modelos.

Page 128: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Cuadro 22: Distribución de actividades propuestas (Operario 1)

MODELO LINEA FINAL 12 OPERADOR PROPUESTO

COLOCACION DE EMBLEMA PLACA DE IDENTIFICACION 1.4

COLOCACION EMBLEMA DODGE

COLOCACION EMBLEMA FORZA

GOMA DE MALETERO

BK

COLOCACION EMBLEMA 4X4 COMPUERTA

COLOCACION EMBLEMA LIMITE COMPUERTA

COLOCACION EMBLEMA 4X4 Y LIMITED COMPUERTA

COLOCACION EMBLEMA TRAIL RATED 4X4

COLOCACION EMBLEMA CAPOT JEEP

COLOCACION EMBLEMA DE CAPOT

OPERARIO 1

GRADUACION CEPILLOS LIMIPIA PARABRISAS

COLOCACION EMBLEMA COMPUERTA

COLOCACION EMBLEMA TRAIL RATED 4X4

W2

KK

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014) Balance de Línea propuesto para LF-18. Eliminar Actividades.

Se propone de igual forma realizar el balance a la estación de LF-18, para los

dos (2) operarios que de igual manera laboran en la estación y luego de analizar el

resto de los desgloses de tiempo, se consideró que parte de sus actividades podían ser

absorbidas por otros bloques dentro del área de línea final. Para la estación LF-18,

esto mejorara las posiciones disergonomicas y la fatiga del operador en algunas

actividades, se evidencio que los tiempos de ocio de los operarios eran muy altos,

recomendando ubicar al operario Sanz a otro bloque dentro de la misma área.

A continuación se muestra el cuadro 23, las actividades actuales y las actividades

propuestas para la estación de LF-18.

Cuadro 23: Distribución de actividades propuestas (Operario 8)

MODELO

MANILLAS DE TECHO DELANTERRO

PASARAN A LFIN-B1 ESTACIÒN 1

LINEA FINAL 18

PASARAN AL ÀREA DE CERTIFICACIÒNGATOS DE CAPOT

ALINEACION DE LUCES ALINEACION DE LUCES

COLOCACION DE MOLDURA DE STRIKE DE COMPUERTA

VERIFICACION DE NIVELES DE FLUIDOS

COLOCACION DE MOLDURA DE STRIKE DE COMPUERTA

VERIFICACION DE NIVELES DE FLUIDOS

BK

REALIZADA EN LF-19

MOLDURAS LATERALES

VERIFICACION FLUIDOS

COLOCACION DE FELPUDO

OPERACIONES ACTUALES OPERACIONES PROPUESTAS

KK

OPERARIO 8

OPERARIO PROPUESTO

ALINEACIÒN DE LUCES ALINEACIÒN DE LUCES

MANILLAS DE TECHO DELANTERRO

MANILLAS DE TECHO TRASERO

MOLDURAS LATERALES

VERIFICACION FLUIDOS

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

Page 129: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

En el cuadro 23, se muestra las actividades propuestas para el operario José Sanz, en

donde se indica que las actividades sombreadas de rojo para el modelo BK (Manillas

de techo trasero), serán asignadas a LFIN-B1 en la estación (uno) 1, esta operación se

realizaba en la estación 18, pero debido a que era una posición disergonomica, ya que

el operario al tener los asientos traseros ya instalados, no podía ubicarse

cómodamente dentro de la unidad, mientras que en la estación (uno) 1 del bloque

(uno) 1, los asientos aún no están instalados y la posición del operador es más

cómoda, dicha propuesta fue aprobada por el departamento de ergonomía y

actualmente ya se está ejecutando.

Mientras en el modelo KK, la operación que se encuentra sombreada de color rojo se

propuso realizar en el área de certificación, siendo esta aprobada e igualmente

ejecutada actualmente.

Balance de Lìnea propuesto para LF-13: Disminuir Desaturaciòn.

En la estación de LF-13 laboran tres (3) programadores, como se observa en el cuadro

7, resumen de balance de línea mostrados en la fase I, concluyendo que los tiempos

de valor agregado son aceptables, sin embargo al detallar el proceso real, los

operarios no trabajan de forma simultánea, ya que los tres (3) realizan

programaciones y la primera unidad que entre se programa por el primer

programador, la segunda es programada por el segundo programador y al llegar la

tercera unidad ya el primer programador está desocupado, por lo tanto no existe una

tercera unidad en espera, se sugiere eliminar uno de los programadores balanceando

las actividades y los tiempos del programador eliminado a los dos programadores que

quedaran en la estación.

Balance de Lìnea propuesto para LF-19. Eliminar actividades.

En la estación LF-19, se realiza la compra de la unidad y adicionalmente el operador

realiza la colocación del felpudo para el modelo BK, se propone primeramente

adicionar esta operación a la estación LF-18 y se propone eliminarlo de esta estación,

para poder colocarlo en una nueva actividad como inspector de calidad y así eliminar

Page 130: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

la desaturación del bloque, el exceso de recorrido que realiza actualmente y a su vez

disminuir las unidades defectuosas.

De igual forma se realizó el cuadro comparativo de los Tiempos Estándares de

operaciones actuales en el cuadro 8 de la fase I y propuestos para cada uno de los

modelos, los mismos se encuentran contenido en el Cuadro 24, todos ellos resultantes

de la distribución de las operaciones.

Cuadro 24. Cuadro comparativo de tiempos estándares.

MODELO VA

(MIN-H/UND)

NVA (MIN-H/UND)

Desaturación (MIN-H/UND)

BK 23,88 5,94 64,42

KK 24,07 8,28 61,27

W2 26,72 6,65 59,99

Autor:Araque, D. Carrillo, O. (2014) Con la distribución de las operaciones realizadas, se efectuó el resumen de los

tiempos para el balance de línea propuesto, donde se visualiza LFIN-B3, que paso de

tener un balance con once (11) operarios a solo ocho (8), permaneciendo las demas

estaciones sin modificacion alguna, para ello observar el Cuadro 25.

La metodologìa aplicada para la realizaciòn del balance de lìnea propuesto, se

origino bajo la formulaciòn de una serie de alternativas que constituyen posibles

soluciones, el estudio de los tiempos fue una de las tècnicas usadas en la mediciòn del

contenido de trabajo, bajo el formato MUDA donde se plasmaron los tiempos de cada

uno de los operarios tomando en cuenta cada una de las actividades que agregan valor

al proceso y aquellas actividades que no agregan valor al mismo.

Page 131: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Cuadro 25. Resumen de Balance de Línea Propuesto

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014) Una vez observado el resumen de los tiempos propuestos, se muestra a continuación

en el Gráfico 8, para cada uno de los modelos, de forma más visual, como que

quedarían distribuidos los tiempos de VA representados con el color verde, los

tiempos de NVAA representados con el color amarillo y la Desaturación representada

con el color rojo, con respecto al tiempo Tack representado por la franja morada en la

parte superior del gráfico, al igual que en la fase I.

Page 132: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Gráfico 10: Situación propuesta modelo BK. Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

En el gráfico 10, se puede visualizar la estación de LF-12 y LF-18, con la

Desaturación más baja LFIN-B3 para el modelo BK.De igual forma se muestran

mediante el Gráfico 11, los tiempos propuestos para el modelo KK.

Gráfico 11:Situación propuesta modelo KK Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

Page 133: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

.

Al observar el Gráfico 11, se evidencia que la Desaturación más baja se

encuentra en la estación 12 con 8.09 min para el operador Meléndez.

Gráfico 12:Situación propuesta modelo W2.

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

Al observar el Gráfico 12, se evidencia que la Desaturación más baja se

encuentra en la estación 13 para el operario 3.

Habiendo visualizado esto se presentan en el Cuadro 26 del balance de línea

propuesto de VA, NVAA y Tiempos de desaturación en minutos y horas por unidad

de LFIN- B3 para los tres modelos.

Cuadro 26. Cuadro comparativo de Desaturación

MODELO Desaturación

Actual (MIN-H/UND)

Desaturación Propuesta

(MIN-H/UND) Ahorro

(MIN-H/UND) BK 99,30 64,42 34,88 KK 101,20 61,27 39,93 W2 93,36 59,99 33,37

Autor:Araque, D. Carrillo, O. (2014)

Page 134: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Mediante el Cuadro 26, se demuestra que el ahorro obtenido para el modelo BK

en desaturación es 34.88 min, para el modelo KK es de 39.93 min y para el modelo

W2 es de 33.37min. Una vez obtenidos estos ahorros en minutos de Desaturación se

presentara en la fase IV, el ahorro total de desaturación en términos monetarios.

Para alcanzar los objetivos propuestos, se debe: concienciar a todo el personal sobre

la necesidad de generar acciones y propiciar a todo nivel un ambiente de colaboración

y apoyo recíproco en favor del mejoramiento del proceso productivo. Todo esto se

traducirá en la reducción de los tiempos de producción que se observan en área de

estudio y el incremento de la productividad general de toda el área evaluada.

4.3.4 PROPUESTA Nº 4. Actualización y creación de instrucciones de trabajo

(SWI).

Otra de las causas encontradas en la fase anterior, es la desactualización de las

instrucciones de trabajo (SWI), se encontraron errores en las SWI, como números de

partes y de herramientas que no estaban incluidas en el proceso, debido a que las

instrucciones de trabajo no están cumpliendo su objetivo, el cual es ser un documento

de consulta. Se procedió a hacer una revisión exhaustiva de las operaciones,

verificando lo que existía en físico con lo indicado por la SWI, partiendo de allí se

realizaron las actualizaciones pertinentes. Aprovechando el estudio realizado se

actualizo de igual manera el balance dentro de las estaciones de trabajo, el cual se

muestra a continuación. Las operaciones resaltadas en amarillo fueron las que se

adicionaron. Ver cuadro 27.

Page 135: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Cuadro 27: Índice de operaciones en secuencia de ejecución (SWI), del área de

línea final bloque 3 actualizadas.

MODELO BK

NUMERO DESCRIPCION

DE SWI OPERACIÓN

LF-11 (FOSA III)

LF- 1160 INSPECCION EN FOSA III.

LF-12

LF- 1261 COLOCACION DE ETIQUETA MANTENER CERRADO NO ABRIR EN CALIENTE

LF- 1262 COLOCACION DE ETIQUETA SISTEMA DE A/C

LF- 1263 COLOCACION DE ETIQUETA SOLO GASOLINA PREMIUN

LF- 1264 COLOCACION DE ETIQUETA VERIFICAR NIVEL DE ACEITE

LF- 1265 COLOCACION DE ETIQUETA DE ANTICONGELANTE DAT

LF- 1266 COLOCACION DE CINTA REFLECTIVA

LF- 1267 CUADRAJE DE MALETA

LF- 1268 COLOCACION DE EMBLEMA PLACA DE IDENTIFICACION 1.4

LF- 1269 COLOCACION EMBLEMA DODGE

LF- 1270 COLOCACION EMBLEMA FORZA

LF- 1271 COLOCACION DE ETIQUETA SALVA VIDA EN LOS VIDRIOS

LF- 1272 COLOCACION DE ETIQUETA SELENIA

LF-1273 GOMA DE MALETERO

LF- 1274 COLOCACION DE ETIQUETA VERIFICAR NIVEL DE ACEITE

LF-13

LF- 1375 FINAL TEST

LF-17

LF- 1790 ALINEACIÒN DE RUEDAS Y VOLANTE

LF-18

LF- 1891 VERIFICACION DE NIVELES DE FLUIDOS

LF- 1892 ALINEACION DE LUCES

LF- 1893 COLOCACION DE PORTALENTES

LF- 1894 COLOCACION DE FELPUDO

LF- 1895 INSTALAR FORRO DE CAMBIO DE PALANCA PARA ONSOLA DELANTERA Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

Page 136: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Continuación Cuadro 27: Índice de operaciones en secuencia de ejecución (SWI), de LFIN-B3

Actualizadas.

LF- 1896 INSTALAR FORRO DE PALANCA DE FRENO DE EMERGENCIA

LF- 1897 COLOCACION DE MANILLAS DE TECHO

LF- 1898 MOLDURAS LATERALES

LF- 1899 COLOCACION DE MOLDURAS DE PUERTAS EXTERIOR EN AMBOS LADOS

LF-19

LF- 19100 INSPECCION Y TRASLADO DE VEHICULO

MODELO KK

NUMERO DESCRIPCION

DE SWI OPERACIÓN

LF-11 (FOSA III)

LF- 12101 INSPECCION EN FOSA III.

LF-12

LF- 12102 INSTALACION DE CALCOMANIA AIR BAG TAPASOL IZQUIERDO

LF- 12103 COLOCACION EMBLEMA 4X4 COMPUERTA

LF- 12104 COLOCACION EMBLEMA LIMITE COMPUERTA

LF- 12105 COLOCACION DE CALCOMANIA INSTALACION DE ALARMA

LF- 12106 COLOCACION EMBLEMA 4X4 Y LIMITED COMPUERTA

LF- 12107 COLOCACION EMBLEMA TRAIL RATED 4X4

LF- 12108 CUADRAJE DE COMPUERTA

LF- 12109 COLOCACION EMBLEMA CAPOT JEEP

LF- 12110 COLOCACION DE CALCOMANIA PRECAUCION DEL VENTILADOR

LF- 12111 COLOCACION DE ETIQUETA EN TUBO DE LLENADO DE AIRE ACONDICIONADO

LF- 12112 COLOCACION DE CALCOMANIA UN CLICK QUE SALVA LA VIDA LADO DERECHO

LF- 12113 COLOCACION DE CALCOMANIA PRECAUCION CARGA DE NEUMATICO

LF- 12114 COLOCACION DE CALCOMANIA UN CLICK QUE SALVA LA VIDA LADO IZQUIERDO

LF- 12115 COLOCACION DE CALCOMANIA CARGA AIRE ACONDICIONADO

LF- 12116 COLOCACION DE CALCOMANIA HIGH ROLLOVER RISK

LF- 12117 COLOCACION DE CALCOMANIA IZQUIERDO HIGH ROLLOVER RISK

LF- 12118 COLOCACION DE CALCOMANIA AIR BAG PASAJERO

LF- 12119 COLOCACION DE CALCOMANIA AIR BAG GUANTERA

LF- 12120 COLOCACION DE CALCOMANIA AIR BAG LADO DERECHO

LF- 12121 COLOCACION DE CALCOMANIA ACEITE DE MOTOR

Page 137: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Continuación Cuadro 27: Índice de operaciones en secuencia de ejecución (SWI), de LFIN-B3

Actualizadas

LF- 12122 COLOCACION DE CALCOMANIA RADIADOR CAPOT

LF- 12123 COLOCACION DE CALCOMANIA CORREA UNICA

LF- 12124 COLOCACION DE CALCOMANIA TAPA GAS LADO IZQUIERDO

LF- 12125 COLOCACION DE CALCOMANIA SOLO GASOLINA SIN PLOMO

LF-13

LF- 13126 FINAL TEST

LF-17

LF- 17127 ALINEACIÒN DE RUEDAS Y VOLANTE

LF-18

LF- 18128 COLOCACION DE LA MOLDURA DE ESTRIBO DE COMPUERTA

LF- 18129 ALINEACION DE LUCES

LF- 18130 COLOCACION DE FELPUDO

LF- 18131 VERIFICACION DE NIVELES DE FLUIDOS

LF-19

LF- 18132 DRIVER TEST

MODELO W2

NUMERO DESCRIPCION

DE SWI OPERACIÓN

LF-11 (FOSA III)

LF- 11134 INSPECCION EN FOSA III.

LF-12

LF- 12135 CUADRAJE DE COMPUERTA

LF- 12136 COLOCACION EMBLEMA DE CAPOT

LF- 12137 COLOCACION EMBLEMA COMPUERTA

LF- 12138 COLOCACION EMBLEMA TRAIL RATED 4X4

LF- 12139 COLOCACION DE CALCOMANIA DE COMPUERTA

LF- 12140 COLOCACION DE CALCOMANIA DE PRESION DE AIRE DE LOS CAUCHOS

LF- 12141 COLOCACION DE CALCOMANIA DE LA TAPA DE LA GASOLINA

LF- 12142 COLOCACION DE CALCOMANIA DEL SISTEMA DE ALARMA

LF- 12143 COLCOMANIA EN TUBO DE AIRE ACONDICIONADO

LF- 12144 ETIQUETA SALVA VIDA Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

Page 138: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Continuación Cuadro 27: Índice de operaciones en secuencia de ejecución (SWI), de LFIN-B3

Actualizadas.

LF-13

LF- 13145 FINAL TEST

LF-17

LF- 17146 ALINEACIÒN DE RUEDAS Y VOLANTE

LF-18

LF- 18147 ALINEACION DE LUCES

LF- 18148 INSTALACIÒN DE GOMA DE CONTORNO DEL COMPARTIMIENTO DE MOTOR

LF- 18149 INSTALACIÒN DE COVERS DEL RETROVISOR

LF- 18150 VERIFICACION DE NIVELES DE FLUIDOS

LF- 18151 INSTALACIÒN DEL PANEL DE GUARDAFANGOS DERECHO E IZQUIERDO

LF-19

LF- 19152 DRIVER TEST

LF- 19153 INSPECCION Y TRASLADO DE VEHICULO Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014)

El cuadro 27, muestra un resumen de como quedaron las operaciones luego de

realizar la actualización de las SWI y el balance de las mismas en cada una de las

estaciones, la tabla resumen puede ser comparada con el cuadro 3 , que se presentó en

la Fase I, para evidenciar de mejor forma las mejoras realizadas.

En el cuadro 27, se resaltó de color amarillo el cambio que se realizó a la

presente SWI (Instrucciones de trabajo estandarizadas). Donde se cambió el tipo de

torque de LB/FT a NM, ya que esa es la unidad utilizada en la corporación, se

actualizo el tipo de herramienta, se actualizo la numeración de la SWI y se actualizo

el número de la ODS, el cual es la instrucción de trabajo pero escrita en inglés que

viene directamente de la plataforma internacional.

Se presenta la SWI usada como ejemplo en la Fase I, con las actualizaciones

realizadas para que puedan hacerse las comparaciones

Page 139: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Figura 38: Actualización de SWI modelo BK (LF-18). Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

Cabe destacar que la actualización de las SWI (Instrucciones de trabajo

estandarizadas), se realizó para la estación LF-12, la estación LF-18 y para la estación

LF-19, cada estación fue actualizada para los modelos BK (Dodge Forza), KK

(Cherokee) y W2 (Grand Cherokee). Para la estación LF-12, se creo la SWI para cada

uno de los modelos con las operaciones que se agregaron. Estas se crearon mediante

la traducción de las hojas de proceso que brinda la corporación, tomando en

consideración que algunos números de partes son diferentes para Venezuela. Las

imágenes usadas como guía para las operaciones se tomaron de las hojas de proceso

ya que en ellas están indicadas cuales son las operaciones a realizar.

Con la realización de las actualizaciones se disminuyen las condiciones presentes en

el área, puesto que las SWI podrán ser usadas de forma confiable por los operarios

para realizar cualquier consulta y de esta forma se evitaran algunos de los gastos por

Page 140: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

retrabajo generados en el área. De igual manera al crear las SWI del modelo Forza

2014, Cherokee 2014 y Grand Cherokee 2014, se está ayudando a generar el proceso

de entrenamiento de los operarios, ya que, estos pueden consultar en las

instrucciones de trabajo y estudiar de las mismas como deben realizar cada uno de las

operaciones del modelo en cuestión.

4.3.5 PROPUESTA Nº 5. Impartir charlas de seguridad, orden y limpieza

orientadas hacia la mejora continua.

Con el propósito de aumentar los niveles de participación e involucrar a los operarios

con el área de trabajo, se propone crear ciclos de charlas instructivas para impartir

conocimientos sobre seguridad laboral, lo cual es muy importante para la integridad

de los operarios; orden y limpieza para ayudar a mantener las condiciones del área

una vez implementadas las propuestas. Todo esto orientado hacia la mejora continua,

con el fin de ayudar a incrementar la productividad del área.

Estas charlas serán dadas por el supervisor del área y el líder de grupo, todos los

días, en la sala de WCM, permitiendo la participación de todo el personal del área.

• Formación de una hora (1) hora teórica de la metodología y una (1) hora de

práctica para llegar a un total de dos (2) horas de entrenamiento, separadas en

dos (2) días con módulos de una (1) hora por día, comprendido en horario de

3pm a 4pm.

• Para la formación del grupo se le facilitara a los trabajadores de material de

apoyo, logística y certificación del curso.

• Se establera mediante un plan actividades de actividades los pasos para la

implementación de la metodología, designando los grupos responsables de la

acción y la duración para su ejecución como se muestra en el cuadro N° 11.

• Las metodologías se regirán bajo un régimen de duración de

aproximadamente 2 meses para su finalización.

Por otro lado, se propone concientizar a los trabajadores, de la resistencia al

cambio, el cual no es una causa es una consecuencia que se presenta en el momento

Page 141: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

de adicionar y eliminar las operaciones a otras estaciones o bloques de trabajo, una

actuación que mejora la situación de la empresa, ya que los cambios son necesarios y

deben adaptarse a ellos para que la empresa sobreviva o se haga más competitiva.

La adaptación a estos acontecimientos puede dar lugar a tensión e inseguridad

porque se debe hacer un reajuste interno y dar lugar a objeciones por parte de las

personas que se tienen que someter a estos cambios, les cuesta y pueden negarse a

colaborar, pueden hacerlo pero sin demasiado ámbito o pueden acceder pero cometer

fallos. Para esto se sugiere mantener una buena comunicación interna dentro de

LFIN-B3, que haga entender a los trabajadores las razones y mejoras que suponen los

cambios; y además es necesario ofrecer a los trabajadores una buena posibilidad de

formación y capacitación que les permita adaptarse a los cambios con facilidad.

Por lo que se sugiere al supervisor y líderes de grupo, mejorar la comunicación

interna, informando a los operarios con anticipación de los cambios que se

presentaran y así poder aplicarlos para nuevos balances y mejoras que se harán en un

futuro. En LFIN-B3, se cuenta con un sistema de rotación que permite que el operario

pueda trabajar en diferentes estaciones dentro de su mismo bloque, y así evitar que el

operario se resista a laborar en otras estaciones, ya que le permitirá el conocimiento

amplio de cada una de las operaciones, sin embargo estas rotaciones solo se realizan

por bloque, lo que se sugiere al supervisor rotar a los operarios en todos los bloques

de lìnea final y asi poder mejorarse esta situación. Tomando en cuenta que estos

entrenamientos pueden realizarse durante 5 horas una vez al mes, para así no alterar

la producción. Ademàs de realizar las rotaciones en toda el área se sugiere los

siguientes métodos:

Empatía y apoyo. Cuando los trabajadores sienten que los que administran el cambio

están atentos a sus preocupaciones, se hallarán más dispuestos a brindar información,

esto contribuye a establecer soluciones de problemas en colaboración.

Comunicación.La información adecuada ayuda a los empleados a prepararse para el

cambio.

Participación e inclusión. La estrategia individual quizá más efectiva para superar la

Page 142: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

resistencia al cambio radica en incluir a los trabajadores de manera directa en la

planeación y la puesta en práctica del cambio. La inclusión en la planeación del

cambio aumenta la probabilidad de que los intereses del trabajador se tomen en

cuenta y disminuya la resistencia.

4. 4 Fase IV. Evaluación económica de las propuestas.

Por último para concretar la propuesta del proyecto se llevaron estos ahorros

calculados en unidades de tiempo a unidades monetarias, con ayuda de la Figura 39,

proporcionada por el Gerente de T/C/F donde se encuentra el volumen de producción

para el año 2014, cuyos datos se utilizaron para llenar la columna producción

estimada en el formato de cálculo de costo como se muestra en la Figura para el

ahorro por NVAA y la Figura para el ahorro por desaturación.

El lapso de tiempo considerado para llevar a cabo el cálculo de la producción fue de

abril del 2014 a marzo del 2015, estimando una producción para los tres primeros

meses del año 2015, es decir enero febrero y marzo, idéntica a la del presente año, el

total de unidades fue el siguiente, 1441 unidades para el modelo BK, 1618 unidades

para el modelo KK y 87 unidades para el modelo W2, estableciendo un costo por

hora hombre de Bs 257,48 Bs/h.

Page 143: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Chrysler de Venezuela, L.L.CData de costos

Pilar de Despliegue de Costos WCM

Volumenes ( KZ )

Real Real Forecast Forecast Forecast Forecast Forecast Forecast Forecast Forecast Forecast Forecast

2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

BKDH41-23E DODGE FORZA LX - 42 105 - - - 94 109 73 113 257 192 985

BKDL41-23A DODGE FORZA LE - 24 99 - - - 32 51 39 18 101 92 456

BKFH41-23E PROYECTO ESSENCE -

BKFL41-23A PROYECTO ATTRACTIVE -

Subtotal BK - 66 204 - - - 126 160 112 131 358 284 1,441

VK1 CHEROKEE LIMITED 4X4 -

VK2 CHEROKEE SPORT 4X4 - - - - - 116 157 125 181 186 - - 765

VK3 CHEROKEE LIMITED 4X2 -

VK4 CHEROKEE SPORT 4X2 - - - - - 92 136 142 185 167 - - 722

VK6 CHEROKEE LIMITED 4X4 (GNV) -

VK7 CHEROKEE SPORT 4X4 (GNV) - - - - - 57 9 - - - - - 66

VK8 CHEROKEE LIMITED 4X2 (GNV) -

VK9 CHEROKEE SPORT 4X2 (GNV) - - - - - 7 58 - - - - - 65

Subtotal K1 - - - - - 272 360 267 366 353 - - 1,618

VW6 GD CHEROKEE LIMITED 4x4 - - - - - - - - - - 47 40 87

VW7 GD CHEROKEE LIMITED 4x2 - -

VW8 GD CHEROKEE LAREDO 4x4 - -

VW9 GD CHEROKEE LAREDO 4x2 - -

Subtotal W2 - - - - - - - - - - 47 40 87

- 66 204 - - 272 486 427 478 484 405 324 3,146

Figura 39:Volumen de producción para Chrysler de Venezuela L.L.C

Fuente: Departamento de T/C/F

Los datos utilizados para completar el resto de la hoja de cálculo en el caso de

NVAA fue la columna llamada NVAA para cada modelo de cuadro 27 considerada

como tiempos de la situación actual en el caso de las primeras tres filas, luego con la

misma columna los tiempos de NVAA propuestos tomada como tiempos propuestos,

se completaron las siguientes tres filas, el resto de la tabla sin tomar en cuenta el

volumen de producción se calculó a partir de esta información, dando como resultado

un ahorro por NVAA de Bs. 33.774.42 visualizado en el cuadro 28.

Page 144: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Cuadro 28.Hoja de cálculo del costo y beneficio de la mejora en de NVAA.

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

En el caso de la hoja de cálculo para desaturación se realizó el mismo procedimiento,

los datos de las primeras tres filas fueron tomados de la columna desaturación y los

de las tres filas siguientes de la misma columna, dando como resultado un ahorro por

desaturación de Bs. 548.256.56 cómo se puede observar en el cuadro 28, como

beneficio adicional por reducción de Mano de Obra. Adicionalmente, esto trae un

aumento de la productividad, dado a que en la situación actual se ensamblan 1441

unidades del modelo BK, 1618 unidades del modelo KK, y 87 unidades del modelo

W2al año con 11 operadores y en la situación propuesta se ensambla la misma

cantidad con solo 8 operadores.

Page 145: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Cuadro 29.Hoja de cálculo del costo y beneficio de la mejora en Desaturación.

Tiempo Desaturación Anterior

ModeloTiempo Desaturación

(Min)Tiempo (Hrs) N° de Personas % de Impacto Costo por Hora Total Prod Estimada Importe total

Costo por

unidadPeriodo

Mano de Obra BK 103,12 1,71864 1 100% 257,48 442,52 1.441 637.664,32Bs - ABRIL 2014 A MARZO 2015

Mano de Obra KK 103,71 1,72857 1 100% 257,48 445,07 1.618 720.126,59Bs - ABRIL 2014 A MARZO 2015

Mano de Obra W2 98,15 1,63586 1 100% 257,48 421,20 87 36.644,53Bs - ABRIL 2014 A MARZO 2015

3.146 1.394.435,44Bs - -

Tiempo Desaturación Actual

ModeloTiempo Desaturación

(Min)

Tiempo

Invertido (Hrs)N° de Personas % de Impacto Costo por Hora Total Prod Estimada Importe total

Costo por

unidadPeriodo

Mano de Obra BK 64,42 1,07367 1 100% 257,48 276,45 1.441 398.361,13Bs - ABRIL 2014 A MARZO 2015

Mano de Obra KK 61,27 1,02117 1 100% 257,48 262,93 1.618 425.420,73Bs - ABRIL 2014 A MARZO 2015

Mano de Obra W2 59,99 0,99983 1 100% 257,48 257,44 87 22.397,03Bs - ABRIL 2014 A MARZO 2015

3.146 846.178,88Bs - -

Tiempo Desaturación Propuesto

ModeloTiempo Desaturación

(Min)Tiempo (Hrs) N° de Personas % de Impacto Costo por Hora Total Prod Estimada Ahorro

Costo por

unidadPeriodo

Mano de Obra BK 38,69833 0,64497 1 100% 257,48 166,07 1.441 239.303,19Bs - ABRIL 2014 A MARZO 2015

Mano de Obra KK 42,44417 0,70740 1 100% 257,48 182,14 1.618 294.705,86Bs - ABRIL 2014 A MARZO 2015

Mano de Obra W2 38,16167 0,63603 1 100% 257,48 163,76 87 14.247,51Bs - ABRIL 2014 A MARZO 2015

3.146 548.256,56Bs - -

PROYECCION DE ABRIL 2014 A MARZO 2015 TIEMPO DISPONIBLE DE 440 MIN

Ahorros

Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

Adicionalmente, esto trae un aumento de la productividad, dado a que en la

situación actual se ensamblan 1441 unidades del modelo BKal año con 11 operadores

y en la situación propuesta se ensambla la misma cantidad con solo 8 operadores,

dicho aumento será demostrado a continuación mediante las Ecuaciones 7 y 8.

Ecuación 7

Ecuación 8

De igual forma se muestra el aumento de la productividad para el modelo KK

en las ecuaciones 9 y 10, con una producción actual de 1618 unidades ensambladas

Page 146: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

por 11 operadores y una producción propuesta de 1618 unidades ensambladas por

solo 8 operadores.

Ecuación 9

Ecuación 10

De igual forma se muestra el aumento de la productividad para el modelo W2

en las ecuaciones 11 y 12, con una producción actual de 87 unidades ensambladas por

11 operadores y una producción propuesta de 87 unidades ensambladas por solo 8

operadores.

Ecuación 11

Ecuación 12

Cuadro 30: Ahorro total por NVAA y Desaturaciòn

Ahorro por Reducción de NVAA

(Bs)

Ahorro por Desaturación

(Bs)

Total Ahorro (Bs)

33.774.42 548.256.56 582.030.98 Autor: Araque, D. Carrillo, O. (2014).

El proyecto solo generó ahorros soft debido a que ningún operario salió de la planta y

a estos son los que se llaman ahorros hard, todos los que se ganaron con el balance

pasaron a formar parte de un plan que está implementando actualmente Chrysler de

Venezuela L.L.C sobre cubrimiento de ausentismo y reubicación de personal en la

línea.

Page 147: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Como se puede observar en el cuadro anterior, la aplicación de la mejora

propuesta plantea un ahorro total de 582.030.98 Bs anuales. De esta manera, al

haber presentado la alternativa de mejora para el Bloque 3 de Línea Final y

consiguiendo como resultado una reducción de los tiempos y pérdidas de

Desaturación bastante significativa se da por concluida la fase IV.

Page 148: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

ANEXO

Page 149: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

ANEXO 1

Línea final 12 (Fosa III)

ANEXO 2

Línea final 18(Alineación de ruedas)

Page 150: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

ANEXO 3

Identificación de las tomas de corriente en el área

ANEXO 4

Colocación de carteles de seguridad en el área.

Page 151: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

ANEXO 5

Rack de materiales usado en LF-18

ANEXO 6

Tote actual Tote propuesto

ANEXO 7

Page 152: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

LF-12

ANEXO 8

Base para Dispositivo de Capot modelo BK (LF-13)

Page 153: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

ANEXO 9

LF-19

CONCLUSIONES

Page 154: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Luego de concluir con el desarrollo de este proyecto de investigación que tuvo como objetivo general, “Plan de mejoras para reducir los tiempos de producción en el área de línea final, bloque 3, de la empresa CHRYSLER DE VENEZUELA L.L.C”, con la finalidad de reducir los desperdicios durante el proceso productivo, a través del uso de herramientas de la ingeniería industrial, se obtuvieron las siguientes conclusiones.

En la fase del diagnóstico usando las técnicas de observación directa y entrevistas no estructuradas se pudo conocer el estado en el que realmente se encuentra el área. La recolección de datos se hizo por medio de los registros internos que posee la empresa lo que representa datos confiables y precisos para hacer un análisis exitoso. Mediante el desarrollo de la Fase II, con la aplicación de la tormenta de ideas y el diagrama de Ishikawa se pudo determinar cuáles eran las causas que generan las condiciones presentes dentro del área.

Con el objetivo de mejorar las condiciones del área de línea final bloque 3 de la empresa Chrysler de Venezuela L.L.C, se plantearon una serie de propuestas para reducir el impacto que tienen en la situación problemática. Eliminando el NVAA, la desaturación y actualizando las instrucciones de trabajo SWI para que los operarios tengan un instrumento de consulta a la hora de presentarse alguna duda.

En tal sentido, y para solventar las necesidades detectadas, se planteó por medio de la fase III, la aplicación de la propuesta para corregir la problemática existente y de esta manera dar lugar a mejoras en el balance de línea actual, que a su vez trae como consecuencia una reducción de las pérdidas asociadas,además de un ahorro de 33.774.42 Bs. por NVAA y 548.256.56 Bs. Por desaturación al reducir el recurso humano empleado para la fabricación de las unidades, para un total de ahorro 582.030.98Bs para el área de línea final, bloque 3.

RECOMENDACIONES

Page 155: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Dentro de las recomendaciones generales que se pueden ofrecer, se encuentran:

• Implementar las Propuestas, para que el efecto de las mejoras sea el deseado.

• Capacitar al personal en la realización de las operaciones.

• Mantener la motivación desde los niveles gerenciales hasta los niveles

subalternos reconociendo el valor individual de las personas y promoviendo el trabajo

en equipo.

• Crear un programa de actualización y verificación de documento.

• Una vez implementadas las mejoras hacer seguimiento a las mismas para

asegurar su desarrollo continuo.

• Expandir la aplicación de la metodología Kaizen, lo cual ayudara al

compromiso de los trabajadores hacia sus actividades dentro de la empresa

• Aunado a esto, se recomienda expandir la mejora a las otras líneas de

producción que conforman en el Departamento de T/C/F, por medio de la revisión de

los balances de línea de las mismas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Page 156: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Amaya, O. (2011): WorldClassManufacturing: Esquema y aplicación práctica de un problema o situación, Chrysler de Venezuela. (2ª Rev). Recuperado el 27 de Mayo de 2014, de la base de datos de Chrysler de Venezuela L.L.C.

Arias, F. (2006): El proyecto de la investigación, Epítema. Caracas Venezuela. Arnal, J. y Latorre A. (1994) (2003): Investigación educativa. Fundamentos

ymetodología. Editorial LABOR, S.A. Barcelona, España.

Balbo, J. (2005): Guía práctica para la investigación sin traumas. Editorial Feunet. San Cristóbal, Edo. Táchira- Venezuela.

Balestrini, M. (2008): Cómo se Elabora el Proyecto de Investigación (8vo. ed.). Editorial B.L Consultores Asociados. Caracas - Venezuela.

Besterfield, D. (2009): Control de Calidad. Octava edición. México.

Burgos, F. (2012): Ingeniería de métodos. Calidad y productividad. (Maracay. Venezuela: Universidad de Carabobo.

Chase, Jacobs (2001): Administración de Producción y Operaciones. México: McGraw-Hill / Interamericana.

Chrysler de Venezuela L.L.C. (2014): Manufactura de Clase Mundial WCM. Valencia, Venezuela.

Díaz, Alfredo (2011): Manufactura de clase mundial se aplica en Venezuela. [Documento en línea]. Disponible en: http://www.guia.com.ve/noti/75299/ manufactura-de-clase-mundial-se-aplica-en-Venezuela. [Consulta 2014].

Duffuaa, S. Raouf, A. Dixion, C. (2002): Sistemas de Mantenimiento planeación y control. LimusaWiley. México.

Falconi, Vicente (1992): Control de calidad total: Al estilo japonés. Brasil: Universidad Federal de Minas Gerais.

Fonseca, E. (2002): Elementos de una empresa eficiente. [Documento en línea]. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora /artículos/17/segindustrial.htm. [Consulta 2014, Mayo 3].

Page 157: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico

Hernández, R (2003): Métodos de la investigación, Investigación estadística. Editorial Mc Graw Hill: México, D.F.

Hurtado y Toro (2001): Método de la Investigación Científica. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá Colombia.

Imai, M (1998): Como implementar el kaizen en el sitio de trabajo. México D.F., México: Editorial Mc Graw Hill.

Lira, J. (2009):Justo a tiempo. Instituto tecnológico de San Andrés. Tuxtla. Recuperado el 14 de Mayo de 2014, de http://www.scribd.com/doc/55983804/Filosofia-Justo-A-Tiempo.

Palella y Martins (2006): Metodología de la Investigación Cuantitativa. Fondo Editorial de la Universidad Experimental Libertador Caracas.

Pineda, D (1999): Metodología de la Investigación. Editorial. Océano. Madrid-España.

Roosevelt (2000): El muestreo censal. Editorial librería destino. Caracas.

Salazar, Bryan (2011): Balanceo de línea [Documento en línea]. Disponible en: ingen ierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-elingenieroindustrial/producción/ balanceo-de-línea/. [Consulta: 2013, Noviembre 8].

Sánchez, V (2001): Manufactura de clase mundial – Aplicación. Recuperado el 25 de mayo del 2014 de, http://www.sappiens.com/castellano/artículos.nsf/Producci%C3%B3n/Manufactura_de_clase_mundial_Aplicaci%C3%B3n/D95D767F91AD07B841256AAA005C8772!opendocument.

Sabino (2002): El Proceso de Investigación. Editorial Panapo. Caracas.

Tamayo y Tamayo (2003): Proceso de Investigación Científica (4edición) Editorial Lumisa Noriega.

Toyota. (2014): Desperdicio.Recuperado 12 de Junio de 2014, de http://bpa.perú_v.com/base-toyota.

Yamashina, H. (2008): Métodos y herramientas del sistema de producción automotriz del grupo Fiat (Documento Corporativo).México D.F., México.

Page 158: UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ · 9 Situación actual Vs propuesta NVAA………………………….. ..... ... de manufactura de clase mundial. Se llevará a cabo un diagnóstico